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一次锅炉过热器爆管原因分析.doc

1、一次锅炉过热器爆管原因分析摘要: 某电厂一台 130 吨锅炉安装投产两年多,设备运行正常,在一次停炉检修后的一个月左右的时间里,锅炉的过热器连续出现三次爆管。 关键词: 烟道的中间部位;涨粗;强度降低;安全门;高温烟气 中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号:16723198(2013)02017301 1 现场检查原因分析 (1)三次爆管的过热器管径均为 42*3.5,距离两侧墙体均在 1.5 米至 2.5 米处,基本是处于烟道的中间部位。 (2)爆管管子表面检查,断口边缘较钝,长度 7-11cm,爆口周围分布有纵向裂纹和横向裂纹,纵向裂纹间隔为 5mm 左右,横向裂纹间隔15mm 左右

2、,管子有涨粗现象。管壁没有明显减薄。 (3)检查周围管道,内部干净没有结垢现象,联箱打开检查也没有结垢现象。 (4)对爆管管子送电科院做晶相检查确认:认为过热器长期在过热状态下运行,导致金属晶格变粗,强度降低,导致爆管。 (5)第一次爆管后,就对周围过热器进行了检查,没有发现再有过热现象的管子,可是经过一段时间运行,在这一区域的管子仍出现了两次爆管。 一般过热器爆管主要有两种原因是: 一是管内的蒸汽流速降低,不能及时冷却被高温烟气冲刷的管壁,造成管壁过热爆管。 从现场检查的情况看,管壁内部没有结垢现象,排除水质不合格造成管壁结垢,减少通流面积,降低蒸汽通流速度,导致传热恶化,过热器管子爆管。

3、二是过热器管子壁厚磨损超过允许厚度,管壁减薄无法承受管道内部的压力造成爆管。 现场检查情况管子没有减薄,排除管壁因磨损减薄造成的无法承受管道内部的压力造成爆管。 HT5H2 分析结论 锅炉的蒸汽是在汽包内汇集的,然后通过过热器进行加热,汇集到过热器集箱,再流向汽轮机。 正常情况下,过热器安全门起坐压力设定较低,汽包安全门设定较高,锅炉超压时,过热器安全门先起坐,当压力继续上升时汽包安全门才开始起坐。 这一次是过热器的脉冲安全门出现连续起坐、回坐不稳定后,锅炉设备无法正常工作运行,就将过热器脉冲安全门退出了运行,用汽包脉冲安全门控制锅炉运行防止超压。 在这种运行方式下,锅炉压力超过正常后,过热器

4、安全门不动作,饱和蒸汽从汽包安全门起坐,蒸汽从汽包安全门排入大气,过热器段的蒸汽进入量减少,流速降低,以致发生倒流,不能及时冷却过热器管壁,过热器管壁在高温烟气的冲刷下,出现了超温,导致金相颗粒变粗,强度降低,造成爆管。 通过对上述现象的分析,可以确定过热器管子是处于一种长期过热导致的爆管。 通过这次分析,我在停炉检修过程中修复安全门,恢复投入使用后,过热器在没有出现过热爆管现象。 锅炉受热面爆管是锅炉运行中常见的一种故障,一般来说过热器爆管,大部分归于管道内蒸汽和水流动速度慢,不能及时冷却管壁导致管壁爆管,再一种就是管壁磨损减薄不能承受管道内部的压力导致管壁爆管。 就管道内部介质流动慢导致的

5、爆管的原因,一般都会在管壁上结垢找原因,认为管壁结垢,汽水循环破坏导致管壁传热恶化,引起爆管。 这次的爆管是因为运行的方式改变后造成,和常规的爆管方式不同。同样是安全门泄放压力,起坐不同位置的安全门就会产生不同的结果。 起坐过热器安全门,过热器管子不会出现蒸汽流速减慢,反而会加速过热器蒸汽流速,过热器不会出现过热现象。 起坐汽包安全门,过热器管子内蒸汽流速就会出现蒸汽流速降低,甚至倒流,极易使过热器处于过热状态。 3 结束语 在日常的操作中,保持运行参数的稳定是非常重要的,不要认为设备有保护,既使超参数运行,也不会使设备产生问题,其实,每一次超参数运行,都会给设备带来一次严重的破坏。 当事故发生后,结果相同,但是导致的原因是不同的,只有通过仔细的内部分析才能找到真正的原因,避免事故的再次发生。

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