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隔膜式氢气压缩机改造.doc

1、隔膜式氢气压缩机改造摘要:针对隔膜式氢压机在使用中发生设备事故后,对结构参数进行改造,结果表明,经过改造,提高了设备可靠性和安全性。 关键词:隔膜式氢压机;断裂;改造 中图分类号: TB 文献标识码:A 文章编号:1672.3198(2013)03.0193.01 1 结构概述、工作原理及特点 1.1 结构概述 本文介绍的隔膜式压缩机型号为 GD4-300/10-250,排气量为300m3/h,最高排气压力为 25.0MPa,主要由电机、曲轴箱、中体、曲轴连杆机构、缸体、供油系统、底座及冷却器等部件组成。 进、排气阀分布在缸盖上,排气阀居于缸盖的中心。曲轴箱上装有补偿油泵,由曲轴轴端的偏心套驱

2、动,给油缸补油。安装于机器上的仪表能显示各点的气压及油压。自动保护装置能提高机器运转的可靠性和安全性。 1.2 工作原理 隔膜式压缩机是容积式压缩机的一种,主要由气体压缩室和油压室构成。气缸被一组膜片分成两部分,一侧是气体压缩室,一侧是油压室。压缩机的动力由电动机通过三角皮带传递至主机曲轴,曲轴带动连杆,连杆通过十字头分别与活塞杆(柱塞杆)浮动连接,至此将旋转运动转换为往复运动,通过活塞(柱塞)驱动缸体内的液压油,将力均匀地传递至膜片,使膜片做往复运动,从而达到提高介质压力的目的。 1.3 优点 (1)性能可靠,操作和维修简单,使用寿命长。 (2)膜片周边采用静态 O 型圈密封紧固,无动密封,

3、保证气体压缩时不会产生泄漏。 (3)较少的级数即可实现较高的压缩比。 (4)膜片将气体和液压油完全隔离开,从而保证气体的纯度,对被压缩的气体无任何污染。 (5)安全报警系统能够检测到任意一个膜片的破裂,从而保证压缩室的完整及可靠性。 2 改造 2.1 改造原因 本公司使用该氢压机曾出现过缸盖裂缝;中体与缸头连接螺栓断裂导致缸头掉落在地上;缸头紧固螺栓崩飞伤人等事故,因此,本公司要求氢压机厂家通过计算,重新设计、改进,提高安全系数,提高可靠性、安全性。 2.2 改造内容 2.2.1 计算、设计 委托中科院力学所进行计算设计,以一级缸盖为例进行应力计算,目的是找到结构参数对应力幅值的影响规律,进而

4、指导产品的结构改进设计。经过一系列模拟实验和计算,计算结果如下: (1)气阀压板螺栓数量由 4 个增加到 6 个,相应应力由 78.8MP 变为 74.6MPa。 (2)压板厚度由 30mm 减少到 20mm,相应应力由 78.8 MPa 变为75.3 MPa。 (3)螺栓孔中心圆直径扩大 20mm,相应应力由 78.8 MPa 变为 62 MPa。 (4)缸盖外围局部加厚 20mm100mm,相应应力由 78.8 变为 62.5 MPa。 2.2.2 结论 根据计算结果,决定同时采取这两种方案,最终改造结果如表 1。 3 改造前后使用情况对比 3.1 改造前 (1)曾出现过缸盖裂缝;中体与缸

5、头连接螺栓断裂导致缸头掉落在地上;缸头紧固螺栓崩飞伤人等事故。 (2) 机组振动相对较大,各级部件经常松动,多次导致管路向外泄漏氢气。 3.2 改造后 (1)由于安全系数提高,目前暂未出现过缸盖裂缝、螺栓断裂等事故。 (2)缸头重量增加后,机组振动较小,各级部件基本无松动故障发生。从而较少了氢气泄漏的危险。 4 总结 经过合理的计算、设计,改造后的氢压机结构更为合理,安全性及可靠性得到大幅的提高,减少了发生安全事故的可能性,确保人身及公司财产的安全。同时,经过改造的氢压机运行平稳,改造前的故障从未出现过,故障次数明显减少。并且,氢压机的连续平稳运行,可以确保生产顺利进行,没有再发生因为设备故障导致整条生产线停产的情况,从而为公司赢得了利益。

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