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第四采油厂泉36接转站单管环状掺水集油工艺参数探索.doc

1、第四采油厂泉 36 接转站单管环状掺水集油工艺参数探索摘要:针对泉 42 断块油井高凝油的油品、原油集输物性差、集输能耗大的特点,开展了单管掺常温水集油工艺参数确定的现场试验。试验研究了采用单管环形掺水简化集油工艺, 在不同的掺水温度条件下,回油进站温度分别为 62、57、50时,各集油环集输参数的特点,总结了不同掺水温度条件下,各参数边界条件和各工况稳定运行周期及能耗规律,为油气集输奠定了基础。 关键词:掺水 集输 单管参数试验 1 泉 36 接转站集输工艺原理 第四采油厂管理的泉 42 断块原油物性具有高含蜡(17.38%) 、高凝点(43) 、高胶质含量(19.38%) 、单井含水率低(

2、0 25%)的特点,集油工艺采用单管环形掺水集油工艺。将 6-10 口以上井串在一个集油环上,油从环的一端进站,另一端由接转站掺水,掺入水是三相分离器脱除后的活性水,在适当的温度和机械剪切作用下,使油以小的滴状分散在水中,被油水界面间的薄膜所包围,形成水包油型乳化液,从而使油与钢管内壁间的摩擦,及油和水间的内摩擦,改变为水与钢管内壁间的摩擦和水与水间的内摩擦,可以有效地降低原油输送时的摩阻。 2 试验方法 掺水调整在泉 36 接转站 3 个环(东、西、南环)上进行,共有 32口油井。各单环产液量为 20-80t/d,含水率为 5.9%-34.2%,井口出油温度在 21-41. 为探索出适合油田

3、集输工艺掺水技术参数,进行了不同掺水温度,即分别为 88、84、78、回油温度分别为 62、57和50的现场试验,摸索出掺水集油参数界限。由于受生产条体的制约,为了不影响正常的生产,某一环工况条件下参数连续运行 4 天以上基本稳定,然后进行下一步试验;如果试验过程中,发现掺水量下降。掺水回压持续上升,而产生掺不进水的堵环现象,此时立即热洗管线,停止该项试验。 3 试验研究情况 (1)掺水温度为 88,回油进站温度分别为 62和 32 口井的东、南、西环现场试验。该试验是在正常生产过程中,以其生产参数为基础,调节各环掺水量,改变集油进站温度,即分别为 62情况下,找出在此条件下各环集油参数的变化

4、规律。试验在 3 个环上同时进行,试验过程中,各集油环部分别平稳运行 96h 以上,未出现堵塞现象。可以看出:当掺水温度为 88左右,回油温度为 62左右时,各集油环均能正常运行,其运行周期达 96h 以上。 (2)掺水温度分别为 84,回油进站温度为 57的现场试验。此时各环综合含水均在 75%以上。经过 4 天的连续运行,掺水量和回油进站温度及掺水压力基本恒定,在连续运行 4 天后未发现堵环现象,经现场跟踪试验表明在生产上是可行的。 (3)掺水温度为 78,回油进站温度为 50的现场试验。为了研究在降低回油进站温度条件下,各参数之同变化关系,改变掺水量,将各环回油温度控制在 50的试验。此

5、时各环综合含水均达到 70%以上,试验在 3 个环上同时进行,当试验进行一段时间后,首先在南环发现有堵环现象,在回油温度 50以下时,集油环的掺水量随时间逐渐降低。掺水量由原来 4.9m3/h 降至 4m3/h;而掺水压力却随时间升高,直至升到1.97MPa,从而也使回油进站温度下降,回油温度由开始的 50降至45,当掺水压力接近总汇管掺水压力时,无法掺水,发生堵环现象,这时改变流程,提高掺水量,热洗集油环。在掺水温度为 88、84、78条件下,运行周期分别为 26h、36h 和 18h。这比 45进站时运行周期短得多。由此说明, 在回油温度低于 45的情况下,经常发生堵环现象,在生产中管理难

6、度较大。建议正常生产时,将集油环的回油温度控制在 50为宜。 4 结论与建议 (1)采用单管环形掺水集油工艺可降低基建投资。试验表明,单管环形集油流程与双管掺活性水流程相比,可以节省一次性基建投资。 (2)确定出了适合于高凝油油田掺水集油参数,为其他油田开发和改造提供了可靠的设计参数和理论依据。改变掺水参数降低能耗。当保持掺水温度 78,回油温度 50,各环综合含水 75%,日节约用气量102m3。 参考文献 1、 油气田地面工程2012 年第 08 期 2、 才智2011 年 25 期 作者简介:许旭华,1973 年生,1993 年毕业于华北石油学校,地质专业,现为华北油田第四采油厂永清采油作业区地质工程室主任,工程师。

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