1、1TMP 装置进料改直供料效果分析摘要:大庆炼化公司催化裂解装置采用石科院专利技术,是国内自行研究的第三套催化裂解(DCC)装置。该装置于 1993 年 5 月破土动工,1995 年 6 月投产,于 1999 年 11 月停车待命。2005 年 9 月份开始进行TMP 试验装置改造,2006 年 10 月 24 日一次开车成功,于 2008 年 9 月份完成增产丙烯工业化实验任务,2011 年 11 月份改常压直供料。 关键词:TMP 直供料 一、装置概况 大庆炼化公司催化裂解装置采用石科院专利技术,是国内自行研究的第三套催化裂解(DCC)装置。该装置包括反再、分馏、吸收稳定系统、余热回收系统
2、、LPG 脱硫系统,采用电仪表,装置占地 13882m2,设计处理量 12104t/a,该装置于 1993 年 5 月破土动工,1995 年 6 月投产,于 1999 年 11 月停车待命。2000 年根据大庆炼化公司、石油化工科学研究院、北京设计院“关于催化热裂解工业化成套技术联合开发的合作协议” ,该装置改造为 8 万吨/年 CPP 工业化试验装置,并于 2000 年 10月至 2001 年 1 月进行了 CPP 工业化试验。2005 年 9 月份开始进行 TMP 试验装置改造,2006 年 10 月 24 日一次开车成功,于 2008 年 9 月份完成增产丙烯工业化实验任务,2011 年
3、 11 月份改为直供料。 二、装置工艺特点 两段提升管催化裂解制乙烯和丙烯技术,由于具有催化剂接力、短2反应时间和大剂油比的特点,非常适合于生产丙烯,在与 DCC-I 相近的较为温和的温度条件下,乙烯+丙烯的收率就与在较苛刻的条件下反应的CPP 的乙烯+丙烯收率相近。反应条件温和,可以显著减缓反应的水热失活,延长催化剂寿命。如果重油两段催化裂解考虑汽油和碳四的回炼的话,可使乙烯+丙烯收率达到 40%以上。 三、装置改为常压直供料的目的,所采用的生产方案 1.直供料的目的 1.1 弥补进料温度不足 TMP 装置由于工艺特点,使装置热量不足。原料靠蒸汽加热器加热、与分馏中段循环油取热、来升高温度。
4、如果与中段取热量大造成会造成解析塔底温度降低,中段温度不足。开大蒸汽造成能源消耗较大。改常压直供料,将一套常底油直接引进装置,提高原料温度,弥补热量不足的问题。 1.2 提高原料雾化效果减少焦炭的产生 进料温度低,造成原料雾化效果不好,使装置生焦量增加。改直供料可以增加原料进料温度,提高雾化效果,降低生焦量。 1.3 提高产品收率 原料与中段取热降低了分馏塔中段温度,使柴油收率降低。改直供料可以减少与中段的取热量,增加中段温度,提高柴油产出。 1.4 降低能耗 原料预热温度提高,可减少加热蒸汽使用量。降低装置能耗,有利于节能节水。 32.采用的生产方案 2011 年 11 月 11 日开始,将
5、常压装置常底油改入 TMP 装置。TMP 装置根据原料预热温度的增加,控制一段反应温度 495500,进料量1718t/h。二段温度 525530,进料量 45 t/h。随着进料温度的增加逐渐,开大一段汽油回炼量。 四、技术分析 1.原料、产品性质分析 从原料的各项数据看,除温度升高外, 改为常压直供料后原料性质没有改变。 2.轻柴油性质分析 从柴油数据中,看出柴油的干点变化明显,从原来的平均 332上升到平均 342.7,平均升高 10。凝固点由原来的平均-19.25升高到-12.25。由此说明柴油高沸程的馏分增加,塔底高沸程组份进入柴油内,使柴油收率增加。 3.稳定汽油性质分析 改热供料对
6、汽油性质影响不大。 4.干气、液态烃性质分析 从干气数据可以看出,干气中大于 C5 的组份降低明显。主要原因为改为热供料后,分馏中段温度升高使解析底热源增加。在降低解析底温过程中解析气量减少,使干气中大于 C5 组份含量降低。 液态烃无明显变化。 5.再生烟气组成性质分析 4烟气数据无明显变化。 6.操作条件分析 本次改直供料前后都采取了较为恒定的反应温度和反应压力。一段反应温度控制在 5202,二段反应温度控制在 5352。压力与正常操作时压力一致。 改直供料后对再生器床温影响不大。原料预热温度提高了近 10。分馏塔底和中段温度升高较明显。说明改直供料后对提高塔底温度,弥补原塔底热源不足有很
7、大的好处。 7.物料平衡分析 从料平衡中可以看出,液态烃和干气收率有所降低,主要原因为原料预热温度提高,剂油比有所降低使装置气体产率降低。汽油、柴油收率增加,汽油收率增加 1.93%,柴油收率增加了 1.05%。说明分馏塔温度增加,使汽油、柴油转化率增加收率提高。焦炭产率降低 0.87%.说明提高原料预热温度,可以提高原料雾化效果,降低生焦量。轻收增加了2.97%,汽柴烃增加了 1.95%,总液收增加了 1.34%。整体上说改直供料,提高原料预热温度可以提高装置液收,减小生焦量。 8.技术经济分析 装置在实际生产中,由于原料进装置温度提高,这样就降低了装置原料加热蒸汽的使用量,加热蒸汽阀开度关小,蒸汽使用量降低。 五、装置改进建议 装置改直供料是从常压直接将常渣送进装置,因此一旦常压装置操作波动将会对 TMP 装置操作造成影响。因此建议装置将原料罐液位控制5在较高位置,以便于在上游装置事故状态下增加装置的缓冲能力。 原料预热温度提高后,将会使催化剂循环量降低。因此应该增加汽油回炼量以提高提升管取热量,这样控制恒定的反应温度就可以提高剂油比,可以更有效的提高液收。