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Nalco8103凝聚剂在高阳选煤厂的应用.doc

1、Nalco8103 凝聚剂在高阳选煤厂的应用摘 要高阳煤矿工作面 102、207 等大范围出现断层、半煤岩、铝土岩,原煤脱泥难度增大,导致选煤厂悬浮液中煤泥量增加,循环水浓度升高、水质变差,严重影响到生产系统的正常运行及产品质量控制。通过配用 Nalco8103 凝聚剂,加快了煤泥沉降速度,有效改善了循环水质。 关键词凝聚剂、煤泥沉降速度、循环水; 中图分类号:TD94 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)33-0009-02 高阳选煤厂隶属于山西焦煤汾西矿业集团高阳煤矿,是一座设计入选能力 6.00Mt/a 的大型炼焦煤选煤厂。 2014 年 9 月份开始,矿井工作面 1

2、02、207 等大范围出现断层、半煤岩、铝土岩。原煤中未煤、泥岩量大量增加,导致洗选过程中脱泥难度增大,悬浮液密度控制困难,循环水浓度升高。严重影响生产系统的正常运行及产品质量的控制。因此决定采用 Nalco 公司的 8103 凝聚剂进行煤泥水处理的改善性试验。 1 Nalco 8103 凝聚剂 1.1 药剂特性 8103 凝聚剂是 Nalco 公司生产的一种中等分子量、高电量阳离子液体状有机聚合物。比重为 1.02-1.06(25时) 。PH 值在?5-8。凝固点在-9.9。粘度为 400-800cp。完全溶于水,可单独使用,也可和无机絮凝剂配合使用。 1.2 工作原理 凝聚剂 8103Pl

3、us 是带有正电荷的中等分子量的有机聚合物,加入矿浆中后,带有正电荷的凝聚剂分子链与带有负电的细泥颗粒结合,中和了细泥颗粒的电性,减少其之间的相互排斥造成的悬浮。同时,凝聚剂分子链形成的架桥作用细泥颗粒结成较大的颗粒,使沉降得以加速。 2 实验室试验 2.1 试验地点 通过与 Nalco 公司的技术人员商讨,决定先采煤泥水样进行实验室试验。通过对 8103 凝聚剂的试验来确定药剂的药性及添加量,来判断该药剂是否适应高阳煤质,是否能改善细泥沉降速度,降低循环水浓度,提高循环水质。为工业性试验提供基础性数据支持。 试验时间为 2014 年 9 月 27 日10 月 4 日。试验地点在高阳选煤厂浮选

4、车间实验室。 2.2 实验室对比试验 为判定 8103 凝聚剂与絮凝剂对细泥的沉降效果。试验时分别取两个1000 毫升的量筒,注入相同浓度的浮选尾矿。其中一个量筒中先加入3ml 的 8103 凝聚剂(浓度为 1%) ,摇动 15 秒。然后,两个量筒同时加入3ml 的絮凝剂(浓度为 0.25%) ,上下旋转摇动 30 秒。同时放到平台上,观察并记录沉降时间及效果。然后将 8103 凝聚剂的用量改变为 2ml、5ml后,分别再重复上述实验,进行参观记录。 2.3 试验结果 通过上述三种剂量的试验,Nalco 公司技术人员与我厂人员得出一致的结论,即: (1)加入 8103 凝聚剂的量筒中水质澄清度

5、高,透明度好。 (2)加入 8103 凝聚剂的量筒中细泥迅速结絮,形成较大的絮团颗粒后沉降。呈现清水层的时间短,煤泥沉降层较厚。 (3)两个量筒中煤泥水总体的沉降时间基本一致。 通过实验室试验,认为 8103 凝聚剂对加快细泥沉降速度、提高循环水澄清度方面有较明显的效果,可以进行工业实验。 3 工业性实验 3.1 药剂添加位置 (1)高阳选煤厂的带煤量为 1000t/h.Nalco 公司技术人员根据实验室得出的数据,初步设定我厂工业实验的药剂添加量为 300ml/1000 吨原煤。并计算出不同带煤量时的药剂添加量。 (2)因 8103 凝聚剂的加药点必须在絮凝剂的添加点之前,并且须保证药剂与矿

6、浆的充分混合,最终确定加药点选在浮选车间 2407 浮选机尾矿中。 3.2 工业实验过程 从 9 月 27 日 18 点10 月 4 日 18 点,Nalco 公司技术人员与我厂技术人员、浮选司机共同调试进行工业试验。期间共消耗 8103 凝聚剂 6 桶,约 1224 公斤。 3.3 工业实验结果 通过生产系统中添加 8103 凝聚剂后,高阳选煤厂的系统带煤量、悬浮液系统、煤泥水处理系统都得到显著改变。 3.3.1 系统带煤量增加 由于循环水质变好,系统带煤量由之前的平均 500t/h 小时增加到800t/h,最高时可稳定带煤到 900t/h。有效提高了设备单机效率,降低了电耗。为设备检修提供

7、了时间保障。 3.3.2 悬浮液中煤泥含量降低 生产系统中煤泥含量增加后,悬浮液粘度增大,流动性变差,旋流器底流口多次堵塞。严重影响生产运转。 使用该药剂后,悬浮液中煤泥含量由 85%左右下降到 60%左右。旋流器未再出现堵塞现象。 3.3.3 循环水浓度降低、浓缩机底流浓度升高、压滤周期变短 试验前循环水质极差,筛上喷水、磁选机喷水、浓缩机溢流现呈现黄灰色,细泥、泥岩在浓缩池中难以沉淀,循环水浓度基本保持在 50g/l左右。浓缩机底流浓度保持在 300g/l 左右。压滤机周期偏长,压榨时间达到 50 分种以上。 添加 8103 凝聚剂后,循环水浓度很快降低,由之前的平均 56 g/l降低到

8、5 g/l 左右。602、603 浓缩机底流浓度相应升高,达到 500g/l 以上。底流浓度升高后,压滤机压榨周期由之前的平均 57 分/板缩短到 38分/板。 3.3.4 浮精灰分降低、加压排料周期缩短 (1)试验前,浮精灰分一直偏高,最高达 24.50%。其中 9 月 24-27日平均值为 12.81%。使用 8103 凝聚剂后,我厂的浮精灰分逐日呈下降趋势,到 10 月 3 日已接近正常(8.00%)水平。较前段时间降低约 3%左右。(2)未使用凝聚剂时,四台加压过滤机的卸料周期大都接近 300秒/板,其中 9 月 24 日-27 日加压平均周期为 272 秒/板。使用 8103 凝聚剂

9、后,加压周期迅速降低,9 月 28 日-10 月 4 日平均周期为 161 秒/板,排料周期较前期缩短 40.81%。 4 经济效益计算 8103 凝聚剂的使用,保证了高阳选煤厂的正常运转。通过计算,为选煤厂创造了较明显的经济效益。 4.1 成本费用 从 9 月 2810 月 4 日,我厂消耗 8103 凝聚剂 1.224 吨,每吨价格为 3.2 万元。期间入洗原煤 64547 吨。因此: 总成本费用增加:1.224*3.2*10000=39168 (元) 吨原煤费用增加:=1.224*3.2*10000/64547=0.61 (元/吨) 4.2 增加经济效益 4.2.1 节省电费 9 月 2

10、810 月 4 日,入洗原煤 64547 吨,按平均带煤 800t/h 计算,需要时间:64547/80081 ( h) 按平均带煤 500t/h 计算,需要时间:64547/500129 ( h) 在使用 8103 凝聚剂后,共节约时间为: 129-81=48 (h) 我厂小时电耗约为 8000 度,电价 0.7 元/度,共节约电费 48*8000*0.7/10000=26.88 (万元) 4.2.2 精煤产率增加 9 月中旬精煤产率为 58.86%,10 月上旬精煤产率 60.90%。产率提高2.04%,按吨精煤价格 700 元计算,可增加效益 64547*0.0204*700/10000

11、=92.17 (万元) 4.3 总经济效益 试验期间增加经济效益=产率增加效益+节约电量费用-药剂成本 = 92.17+26.88-3.92=115.13 (万元) 4.4 社会效益 在使用该药剂后,精煤产量任务得到了保障。精煤质量也被控制到较理想的范围内。维系了客户并最大程度的保证了客户的利益。 5 结论 通过这一阶段的试验, Nalco 8103 凝聚剂的添加量在 0.3ml/t 原煤时,对加快我厂细泥沉降速度、降低循环水浓度、缩短加压、压滤周期有明显效果。即利于净化水系统,还有助于降低浮精灰分,保证产品质量。 试验期间,虽然吨原煤成本费用增加 0.61 元,但总经济效益约增加115.13

12、 万元。同时由于循环水质变好,悬浮液系统能正常运行、浮选效果明显变好、设备运转时间缩短、机电检修时间增长、材料磨损降低、职工劳动强度降低,产生的无形效益也比较显著。 该药剂较适合我厂入洗原煤煤质变化、铝钒土较多时应用,它对保证我厂生产系统的正常运转、净化水质起到很大的保障作用。 参考文献 1金雷.选煤厂固液分离技术.冶金工业出版社M,2012. 2刘炯天,等.絮凝剂在煤泥水处理中的作用和合理使用J.选煤技术,1993 年增刊. 3中国煤炭加工利用协会.选煤实用技术手册M.中国矿业大学出版社,2008. 4张明旭.选煤厂煤泥水处理.M.中国矿业大学出版社,2005. 5谢广元.选矿学M.徐州:中国矿业大学出版社,2001.

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