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安钢污水回收循环利用方案研制与实践.doc

1、安钢污水回收循环利用方案研制与实践摘 要消灭直排水,完善水循环系统,各个工序采取措施做好小半径自循环,降低工序水耗是前提;分区域打破条块分割限制,分区域形成闭路循环是必须;工序排水集中收集、处理和回用,形成污水资源利用大循环是实现污水“零”排放的保证。方案的研制与实践彻底解决循环水系统存在的工艺、设备问题,为公司节水减排工作奠定了坚实基础。 关键词污水 循环利用 实践 中图分类号:X705 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)40-0397-01 前言 河南省将安钢污水“零”排放列为十大民心工程之一。为此,公司成立了节能减排攻关组,组织专业技术人员对节能减排工作进行专项攻关

2、。2006 年安钢综合污水处理厂建成投产。一期工程污水收集范围是安钢胜利大道以南区域二轧排污口(3#)的排水,而胜利大道以北区域综利公司排污口(1#) ,因含焦化厂酚氰水、高炉煤气洗涤水,污水含污染物浓度高、成份复杂,严禁流入污水厂,因此,仍有 1800m3/h 的污水全部排放。随着安钢节水工作的开展,生产排水大幅减少,污水厂的进水量由投产初期 3500m3/h 降至日前 2000m3/h;且各项水质指标远超设计值,水质恶化已威胁到了设备的正常运行,及公司的供水安全。一边是大量污水外排;一边是污水收集水量严重不足,这个问题必须尽快解决。 1 存在的主要问题 1)水耗指标依然落后 国内的宝钢、济

3、钢和莱钢等企业吨钢耗新水已经降到了3.13.4m3,而安钢工序水耗及污水排放指标,和先进比仍有差距。 2)用水结构仍需挖潜 如:无水、少水工艺,如三干技术(CDQ,高炉煤气干法除尘,转炉煤气干法除尘)普及率低。 3)先进技术使用不到位 空冷系统在公司推广困难,污水处理二期工程没有建设;管路漏损严重,一般在 1015%;循环水系统仍不完善等。 2 污水回收循环利用方案研制及实践 2.1 综利公司 1#排水口污水收集方案 将焦化厂生产所有排水集中收集,通过专管输送厂区以外单独利用和排放;将综利公司污水外排口关闭,仅作为泄洪时使用。同时,让通过此排水口的污水回收至安钢综合污水处理厂。在炼铁路南现有排

4、水管道上敷设一根排水管道连通 9#高炉区域内去胜利大道北侧主排水管道的排水管系统。 另外,连通炼铁北路北段 D1500 排水管道与 D1800 排水管道,堵住此连接点下游 D1500 排水管道。同时,在原炼铁污水提升泵站处 D1800 排水管道上设置电动闸板,待泄洪时使用。 2.2 焦化酚氰水、动力二沉管网改造 焦化酚氰水通过过滤器过滤后,由提升泵提升,经输水管道分别至综利公司泡渣池、大高炉 INBA 冲渣、综利公司泡重渣及钢渣打水热焖使用。大高炉区动力厂二沉淀池的外排水,由提升泵提升,经外输水管沿高架溜槽敷设至大高炉 INBA 冲渣。 2.3 焦化厂节水方案及改造 生化系统更换废水冷却器,降

5、低入生化水温度;在生化入口调节池增加耐高温潜液下泵,利用调节池交替使用以降低进生化系统水温度;在好氧池安装蝶阀,根据生产需求进行地表水或废水进水灵活切换,减少地表水补水量。回收车间用沙袋隔离,堵截脱硫生产区域各类水,阻止水直接外排;连通脱硫区域水沟,打通去 1#真空泵附近的暗沟通道,收集区域水排至终冷处总外排水沟。硫铵及粗苯区域泵类冷却水直接进入终冷处总外排水沟,终冷外排出口窖井附近建地下水池并与窨井连通,将原排放口标高抬高,安装水收集自吸泵于新建水池,利旧和新架设管线接入生化均合水池,保留入调节池的入口。一炼焦及三炼焦进行水封、熄焦酚氰水管网改造,一鼓冷及动力厂 4#锅炉生产耗水系统优化,利

6、用现有 4#锅炉集水池与泵房,增建冷却塔。实现锅炉冷油器冷却水入一鼓冷循环循环使用;焦化老区排水回收至生化作稀释水改造等。 2.4 炼铁厂节水方案及改造 在 8#高炉及 9#高炉事故水排出口检查井附近建一地下水池并与检查井连通。安装液下长轴泵于新建水池,通过泵提升输送高炉循环水泵站及鼓风机站。对 67#高炉风机房油冷却水系统改造,提高风机冷却效果,减少循环水系统溢流排污量。 2.5 二炼轧节水方案及改造 精炼浊环水作为净环补水:从浊环回水管路靠近净环水池处直接开口,用管道引至净环水池;VD 炉浊环水补给炼钢净环:从浊环冷却塔上水处直接开口,用管道引至净环水池;炼钢 VD 浊环过滤器反冲洗水由消

7、防水改为系统水;炼钢污泥斜板冲洗工业水改为系统用水;4#连铸机过滤器反洗水改造:用轧钢浊环水反洗连铸过滤器;炉卷轧钢污泥加药用水改为轧钢浊环水; 除盐水站外排水收集至炼钢过滤器间净环旁滤过滤器,滤后水进入炼钢净环水池;煤气洗涤水供一次风机房叶轮冲洗水和水封补水;RH 浊环水补给除盐水站原水池。 2.6 动力厂节水方案及改造 烧结环冷余热发电站、140t、75t 干熄焦余热发电工业废水的回收利用:从射水箱溢流、放空管对接管道,将水引入汽机房水池。通过液下长轴泵提升,至冷油器循环回水管,及排水沟。轧钢区热电站工业废水的回收利用:将 13#锅炉房引风机直排水改为循环水。8#、9#高炉及鼓风机循环水泵

8、站过滤器反洗水改造:将各循环水系统的反洗水池与循环水池之间开孔,所开孔上部高度与吸水池正常运行水位一致,使吸水池内循环水可自流入净化水池,作为过滤器的反洗水。 2.7 第一轧钢厂西区外排水进入公司大循环改造 在一轧厂西区水处理系统平流沉淀池东,原污水向南转弯处开始向西修建排水沟,通入轧一干道主排水管道,最终流入综合污水处理厂。另外,在排水沟处适当位置上根据场地大小建一座简易钢混沉淀池,避免大颗粒流入下水道。 3 结语 通过方案的研制与实践,投资千余万元进行节水减排及污废水循环利用实现综利公司 1#排污口污水基本回收,减排污水 1500m3/h;污水处理厂进水量大幅增加,水质得到明显改善,恢复到了投运初期的水平;各工序技改项目实施后,焦化厂、二炼轧的新水消耗大幅下降,共节约新水量 800m3/h。中水外供增加到 1800m3/h,公司减少新水取水量1200m3/h,可节约水资源费 1612 万元。全公司生产、生活污水基本实现了零排放。创造了显著的经济效益、社会效益和环境效益。

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