1、产出剖面测井在喇嘛甸油田的应用摘 要喇嘛甸油田经过 30 多年的开发历程,目前已进入多层注水开采,油井不仅含水高,产液量也很高,为了达到油田稳油控水的目的,因此对一些高含水井必须采取堵水、压裂措施等,即堵掉高含水、高产水层,控制无效注采循环。而对于注采波及程度较低的然而通过动态分析无法确定高产水层、高含水层,只有利用产出剖面测井资料来提供堵水层;对于注采波及程度较低的层只有通过压裂、补孔措施等,可有效动用层内剩余潜力,改善厚油层开发效果。而产出剖面测井资料可以检查压裂、补孔措施效果。进入特高含水期后,在滚动开发工作的需要下,需要逐渐摸索油田开发经验,做好大量的基础工作。其中,产出剖面测井基础资
2、料的录取,是重要工作之一,特别是在提高剩余油采出率方面,结合产出剖面测井资料,能够有针对性的提出挖潜对策。 关键词产出剖面测井;产出剖面应用现状及分析 中图分类号:TE938 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)23-0274-02 一、产出剖面应用现状 2014 年到目前为止,喇嘛甸油田共完成产出剖面测井 100 口,其中大阻抗自喷找水 23 口、小阻自喷找水 16 口、小阻环空找水 49 口、螺杆泵环空找水 12 口,资料优质率为 98%,见表 1。2007 年环空找水方案总井数为 158 口,测成 61 口未测成 97 口,其中液面在井口 51 口,仪器下不去 39
3、口(大泵 13 口、400 米-800 米下不去 26 口) 。 目前的产液剖面资料作为喇嘛甸油田确定无效或低效生产层的重要辅助手段,六厂地质部门用它再结合注水井的吸水剖面和油井动态变化综合分析对油水井进行措施方案调整。 2014 年地质部门共采取措施 154 井次,产出剖面测井资料却只有 39井次见表 2,目前应用产出剖面测井资料可以提供单井的分层产液、分层含水,便于地质部门及时采取措施,有效的保障生产及方案的顺利实施。二、产出剖面应用分析 (1)产出剖面测井资料在堵水措施中的应用 1、拉 9-223 井一口基础井网的采油井,射开 45 个射孔层,分别为萨尔图油层中 16 个层,葡萄花油层中
4、 10 个层,高台子油层中 19 个层。射开厚度 70.5m,有效厚度 43.5m。射孔井段 954m1193 m, 5 月份井口量油 17m3/d,化验含水为 98.7%。流压 9.16 MPa。为找到高含水层位,对该井施工作业后进行自喷找水测井。 2、测井仪器选择 针对该井该井施工作业后产液高、含水高的特点,选用大阻抗式环空找水仪测量产液量、含水率。流量测量采用点测测量方式,井温、压力及磁性定位测井采用连续测量方式。可提供流量、含水、温度、压力、磁性定位五个参数。 3、测井资料应用分析 以地质提供方案为依据,设计该井测点个数为 11 个。测得点测分层测井成果表如表 3 所示,连续产出剖面测
5、井解释成果图如图 1 所示。 从成果表可以看出: 本次测井主产层为 GI13-15I16 层。GI13-15I16 层产液为61.6m3/d,占全井产液的 44.4%;次主产层为 GI1I2-9 层产液为25m3/d,占全井产液的 33.3%。其它产出层,最低产液 6.6m3/d,最高产液 13.6m3/d,平均产液 5.05m3/d。 产出剖面组合测井解释成果图反映出如下几个问题: (1)磁性定位曲线上,套管接箍位置、射孔层段反应清晰。 (2)梯度及微差井温曲线对应主要出液层位 GI13-15I16 层有明显异常显示,其它各层产液较低,对应井温曲线无明显异常。井温参数解释结果与流量参数解释结
6、果有很好的一致性。 (3)该井主产层为 GI13-15I16 分层含水为 96.9%,分层产水为59.7 m3/d,含水级别为特高级,说明该层为高渗层。 (4)通过产出剖面资料综合分析该井存在高渗层,无效注采循环严重,建议可针对此采取调整改造措施,发挥油层潜力。 地质部门根据产出剖面测试资料于 2007 年 6 月对该井 GI13-15 层段进行封堵,封堵后减少了层间干扰,提高了其他层的动用程度,目前日产液 166t,日产油 5t,综合含水 97.2%,增油 5t,含水下降 1.5 个百分点。见表 对比六口进行措施井的产出剖面资料 (2)产出剖面测井资料在压裂措施中的应用 喇 4-3012 井
7、,1994 年 10 月投产,砂岩厚度 40.2m,有效厚度16.4m,地层系数 1.825m3?m。该井投产初期日产液 17t/d,日产油2t/d,综合含水 90.0%。2003 年 6 月低产能关井,关井前日产液 15t,日产油 1t,综合含水 95.2%,累积产油 8320t。通过分析,该井位于两条断层中间,注水井点少,且部分油层注采完善程度较低。因此,2014 年 1月进行补孔挖潜。开井后初期日产液 57t,日产油 25t,综合含水56.9%。目前日产液 57t,日产油 8t,综合含水 86.6%。但补孔后(见表) ,该补孔层位及其他层位的分层产液量及分层含水率未知,地质部门需要了解准
8、确的产出剖面资料。 喇 4-3012 井对萨10-12 油层顶部、萨10+11 单元及萨9+10 油层顶部等 12 个层位进行补孔,补开砂岩厚度 29.2m,有效厚度 20.3m。此井与 2014 年 9 月 14 日进行过环空找水测试。从测得点测分层测井成果图中我们不难看出补孔的效果,该井的主要吸产液层位是萨10-12 层,产液量占全井总量的 25.6%,对应井温曲线有最大地温异常显示;次要产液层为萨4-7(3) ,对应井温曲线也有异常显示。萨10-12 至萨9+10 油层补孔的 12 个层位共产液 50.3m3/d,占全井产液量的 65.8%。产出剖面资料证明了此次补孔实现挖潜剩余油,提高油层控制程度的目的。 三、结论 1、产出剖面测井在地质措施井中具有一定的优越性,可以为其调整提供可靠基础数据,并能指导措施井采取响应的对策。 2、产出剖面测井作为常规的油井动态监测方法,能有效的监测油井生产状态下的变化情况。 3、受限于目前管柱及井下工具的工艺情况,具备测试条件井较少、产出剖面测井成功率偏低。 4、产出剖面测井仪函待完善,以排除温度及矿化度对测量结果的影响。