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氯化氢合成炉的结构改造设计思路及具体方法解析.doc

1、氯化氢合成炉的结构改造设计思路及具体方法解析摘 要介绍了氯化氢合成及合成炉的工艺,分析了该炉的特、优点及运行中的存在的问题,并进行了相应改进。? 关键词氯化氢合成炉 工艺 缺陷改进 中图分类号:TQ124.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)06-0148-01 1、氯化氢合成炉结构工艺流程 该炉由两套相同的合成单元和一套分子筛合成炉单元组成。由自电解制氢工序的合成炉氢气与由液氯汽化工序来的合成炉氯气经过调压阀减压和流量调节进入二合一合成炉内的燃烧室,氢气和氯气在火焰向下的燃烧器里混合燃烧生成氯化氢气体,气体向下流经燃烧室和冷却段,出合成炉的氯化氢气体含水量约 700p

2、pmv。气体再进入石墨冷凝冷却器、除雾器经 -21冷冻盐水冷凝除水后含水量降至 100ppmv 左右,再经过合成炉单元的分子筛吸附塔进行变温吸附脱水后,氯化氢气体含水量小于 5ppmv。然后经隔膜压缩机压缩后送入三氯氢硅合成工序。 为保证安全和环保,本炉每条生产线还配备有一套主要由氯化氢降膜吸收器、盐酸中间罐、尾气塔组成的氯化氢吸收系统,可用来吸收因负荷调整或紧急泄放而排出的氯化氢气体。 工艺的核心是合成单元(或整合的燃烧室和冷却器) ,这个单元由浸渍石墨材料构成,并由水冷却的钢外壳包住。氢气和氯气由合成炉的顶部进入专业设计的特殊燃烧器燃烧,从而确保完全燃烧。分子筛合成炉单元主要由 2 个轮流

3、使用,用于吸附氯化氢水份和再生的吸附塔组成。2个塔在操作过程中进行切换,至少一个吸附塔是在吸附模式,另一个在再生模式。一个循环合计有 96 小时,48 个小时用于吸附,48 个小时用于再生、备用。再生结束,吸附塔又重新具备处理原料气并生产净化气的能力。两个吸附塔轮流进行上述的步骤,保证连续处理原料气,同时连续生产净化气。 2、氯化氢合成炉的特点及运行中的优点 2.1 此炉的氯化氢合成炉燃烧室、冷却部分均为等均压石墨材质,较传统钢制合成炉,防腐性能更为优越,但热利用率较低。 2.2 合成炉燃烧器即灯头,设置在合成炉顶端,在燃烧室和冷却段的上端,火焰是朝下的。其他炉子的灯头一般都安装在合成炉底部,

4、火焰是朝上的,在氢气和空气燃烧时生成的水,经炉体上部的冷却段冷凝后,由于重力作用自上而下滴在高温的石英灯头上,突然局部冷却,会使石英灯头炸裂损坏;而安装在顶端的灯头,即便有冷凝水生成,由于重力和气流的作用,可避免冷凝水滴落在灯头上,减少了灯头的损坏率,从而增加了灯头的寿命。? 2.3 系统安全性高,系统设置有 17 项停车连锁条件,当其中任意条件不满足时,都将会影响系统安全,PLC 都将会执行紧急停车程序,各相关阀门按程序执行动作。 3、氯化氢合成炉的运行缺陷及改造 3.1 氢气、氯气压力控制不稳定。系统在氢气、氯气管线上设置有调压阀,调压阀后的管线上设置有流量调节阀,在运行过程中,当上游提供

5、氢气、氯气工段压力波动较大时,由于调压阀有一定的滞后性,不能马上调整到设计压力,致使调压阀后的流量调节阀在压力有大波动的情况下不能及时调节流量,达到连锁限制时导致系统停车,为生产的连续性带来诸多的不便。 相应改造:在氢气氯气管线上各增加一个 3m3 的缓冲罐,使得压力波动有更大的缓冲余量,使得系统更加稳定,改造后在使用过程中效果良好。 3.2 氯化氢合成炉火焰温度最高可达 2000,燃烧室内温度达 400左右,高温的氯化氢气体通过石墨燃烧室与钢外壳之间通入的冷却水进行换热冷却,用的冷却水为普通循环冷却水,其中钙镁离子较多,在高温下极容易在石墨块及壁上结垢,堵塞流道,减少换热面积影响换热效率,从

6、而影响氯化氢气体的冷却效果,且需要拆炉进行清洗。 相应改造:使用脱盐水作为冷却水,即可避免结垢问题;另外增加一个循环槽、一台板式换热器和两台循环水泵即可实现成本相对较高的脱盐水的循环使用,节约了成本,见图 1。 3.3 合成炉的冷凝器、降膜吸收器等设备内使用的石墨块内件,虽然防腐性能优越,但石墨件具有硬度大、韧性差、易破损、难维护的特点,在运输和冬季保养上带来了很多困难。在设备到场半年多后准备调试时,结果发现合成炉保不住压,将合成炉拆卸后取出石墨块进行打压试验,发现好多石墨块已经破损,两台合成炉的石墨块都出现了不同程度的破损,由于石墨件的特性很多问题不能修补只能更换,破损原因判定为冬季石墨块内

7、的未排尽的积水上冻膨胀致使石墨块开裂。 改进措施:在设备的服务侧管道上增加一空气管道,当设备停止运行后首先将服务侧的水通过排尽阀排出,然后用合成炉空气对服务侧及石墨块的各流道进行吹扫,将排不尽的水用空气吹出。 3.4 在运行过程中,有时会出现过氯,或者氯化氢吸收不完全的情况,通过尾气塔顶部排入大气中,造成现场出现酸雾和刺激性气味,污染环境。? 相应改造:增加一套碱洗涤炉,将尾气塔的尾气接入该炉中,通过10%的碱液将未吸收掉的氯化氢及氯气中和掉,避免了超标尾气排入大气中,见图 2。 4、结语 全自控氯化氢合成炉在试生产当中经过了改造之后,运行效果良好,系统稳定,产品合格,清洁环保,保证了文明和安全生产。 参考文献 1张梦萍.工作场所空气中氯化氢和盐酸测定的不确定度分析J中国卫生检验,2010(12) 2麦爱华.离子色谱法测定大气氯化氢的质量保证措施探讨J广州环境科学,2009(4) 3达莉芳.离子色谱法测定环境空气中氯化氢时应注意的问题J干旱环境监测 2011(1)

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