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气流干燥出口料头水分稳定性控制研究.doc

1、气流干燥出口料头水分稳定性控制研究摘 要在生产过程中我们发现,每天生产的第一批长白山(硬红) ,气流干燥出口料头水分偏高,比设定值约高 1.5%左右。气流干燥料头水分的稳定性,不但影响后序混合丝水分,而且参与前道工序的反馈控制,不利于整批叶丝的水分调节,最终影响烟丝质量的均匀性和稳定性,从而导致评吸结果不稳定。所以调整好气流干燥料头水分,就显得格外重要。在生产过程中,进料流量、进料水分、炉温、混合风温、模拟加水量直接影响气流干燥出口水分料头部水分的稳定性。 关键词SH93 进料水分 进料流量 炉温 混合风温 模拟加水量 中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)

2、02-0000-01 叶丝气流干燥技术在国内烟草加工企业应用日益广泛,其特点是使用高温工艺气流与烟丝强制对流传热,使烟丝内部分湿分汽化,同时高温工艺气流做为载湿介质将湿分带走,使烟丝在较短时间内完成干燥过程。我们所研究的 SH93 气流干燥系统,是我国在吸收国外气流干燥系统技术的基础上研制而成的。这是一种近几年开始在国内烟草生产中普及应用的新型干燥设备。我们车间的 SH93 由我国常州智思机械制造有限公司制造,其特点是自动化程度高,干燥后的叶丝填充值较高;具有良好的水份控制能力,明显的减少干头、干尾烟丝量;干燥膨胀在低氧的环境下进行,能够减少烟丝化学变化,降低烟丝有益成分的损失,从而保护烟丝固

3、有的香气。整个系统转动大为减少,且自动清洗功能完善,不仅设备故障率低,而且设备保养方便。但由于这种设备采用高温气流瞬间干燥,设备内适宜的温湿度环境对料头部分水分的稳定至关重要。本文将对 SH93 在线高速膨胀系统在叶丝加工过程中,通过分别观察分析SH93 的进料水分、进口物料流量、炉温、混合风温、预热阶段的模拟加水量,研究其对 SH93 的出口物料料头水分偏高的影响情况,最终保证系统出料含水率稳定,并符合加工工艺标准要求。 1 材料与方法 1.1 材料与设备仪器 SH9 气流干燥系统; TM710 在线红外水分测试仪(英国 NDC) 。 1.2 方法 生产中,通过分别观察分析 SH93 的进料

4、水分、进口物料流量、炉温、混合风温,以及改变预热阶段的模拟加水量,研究其对 SH93 的出口物料料头水分偏高的影响情况,最终保证系统出料含水率稳定,并符合加工工艺标准要求。 2 结果与分析 2.1 结果 2012 年 3 月份我们抽取了 3 批长白山(硬红)气流干燥出口料头水分峰值和高出标准时间如表 1: 具体气流干燥出口水分情况如图 1: 2.2 结果分析 2.2.1 进料水分对气流干燥出口料头水分的影响: 气流干燥前进料水分的合理性和稳定性,直接关系到气流干燥出口水分的稳定性,气流干燥前超级回潮水分标准要求在 230.5%,超级回潮出口水分在标准范围内,而且围绕在中心值附近,允差在 0.3

5、%以内。控制稳定,符合标准要求。 所以可以得出,不是由于气流干燥入口水分偏高导致出口料头部分水分偏高。 2.2.2 进料流量对气流干燥出口料头水分的影响: 气流干燥前物料流量是否稳定,直接关系到气流干燥出口水分的稳定性,查看生产过程中气流干燥进口流量情况,气流干燥工序物料的稳定性,由其前序超级回潮的供料稳定性有直接关系,查看生产实际情况和流量趋势图,超级回潮入口流量稳定,而且超级回潮出口物料料头部分采取步进方式,符合正常生产物料需求,确保了料头物料部分的稳定性,能够有效确保气流干燥入口物料流量的稳定性和均衡性。 所以可以得出,不是由于气流干燥入口物料流量偏高导致出口料头部分水分偏高。 2.2.

6、3 燃烧炉工作时炉温及混合风温度对气流干燥出口料头水分的影响: 2.2.3.1 生产时,燃烧炉工作时炉温及混合风温度偏低,将直接导致气流干燥出口水分偏高。气流干燥处炉温标准要求 190,查看生产时,气流干燥处炉温情况趋势图稳定,而且持续保持在 190,能够满足标准要求。 2.2.3.2 2012 年 3 月份我们抽取了 3 批长白山(硬红)干燥出口料头用混合风温度峰值和高出 175 的时间如表 2: 综上,所以可以得出,气流干燥处炉温已达到标准要求值,而且所用混合风温度已超出正常生产时的温度。所以可以得出,不是由于燃烧炉工作时炉温及混合风温度偏低,导致出口料头部分水分偏高。 2.2.4 气流干

7、燥机生产前模拟加水量对气流干燥出口物料料头部分水分的影响: 生产前,气流干燥机采用模拟加水的形式,给气流干燥机内创造一个适合的温湿度环境,待物料经过时,不会由于干燥机内部环境的不适合,导致水分过度散失或过低散失。所以,模拟加水量的适合与否,将直接影响到气流干燥出口料头物料水分的稳定性。 现场调整 3 批长白山(硬红)模拟加水量,预热阶段模拟加水量由原来的 330kg/h 降低为 200kg/h,降低模拟加水量后,与调整前作对比,发现气流干燥出口料头水分情况如下图: 1)气流干燥出口料头水分峰值和高出标准时间如表 3: 2)干燥出口料头用混合风温度峰值和高出 175 的时间如表 4: 由上述可知,模拟加水量偏大,使叶丝膨胀机内部环境湿度较正常生产时偏高,这样,高湿叶丝进入了一个高湿的环境,直接影响到了叶丝水分的散失,使用的混合风温度也随之增高,但混合风温不能太高,会直接影响到叶丝中成分的变化,最后得出,生产前的模拟加水量,是最终导致气流干燥出口料头水分偏高的因素。 3、结论 降低气流干燥机生产前的模拟加水量,是解决气流干燥出口料头水分偏高的根本因素。它将有效的解决每天生产第一批长白山(硬红)时,料头部分水分偏高的问题,从而有利于整批叶丝的水分调节,最终确保烟丝质量的均恒性和稳定性。

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