1、浅谈对某区过渡带二次加密调整前后效果的认识摘 要某区过渡带主要是背斜构造,为三角洲水下分流河道沉积。近几年来,油田开发进入了高含水期,为了更好地提高采收率,通过对某区东部过渡带二次加密前后效果的分析及认识,明确该区块东部过渡带今后开发调整的主要方向。 关键词二次加密井 动用厚度 效果分析 中图分类号:TE324 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)13-0295-01 本文通过某区东部过渡带一条带二次加密前动用状况和二次加密调整井动用状况认识,以及加密后二次油井的受效特点,确定了该区东部过渡带今后开发调整的主要原则。 1 基本概况 某区过渡带东部,构造比较平缓,地层倾角在
2、1.8?2.5?。断层较多。油水分布主要受背斜构造控制,油水界面受断层影响变化较大,深度为-1020-1040m。共发育 3 个油层组,分为 13 个砂岩组,42 个小层。 东部过渡带一条带基础井网 1981 年投入开发,采用 500 m 井距四点法面积注水井网,1988 年对一条带一次加密调整,调整井网与基础井网共同组成 250 m 井距四点法面积注水井网,开采层系为某些层组合采。2004 年为解决表外储层和表内薄差层动用状况差的问题,对过渡带进行二次加密调整,原油井间加油井,形成 190m 注采井距线状注水方式。 2 东部过渡带油田开发中存在的主要问题 2.1 动用程度低,层间矛盾大 过渡
3、带地区二次加密前的两套井网均是某些层组合采,射孔井段长,层间干扰严重,油层动用状况差异大。有效厚度大于 0.5 m 的层动用状况较好,有效厚度小于 0.5 m 的表内层动用状况差,表外层在原井网下射孔不完善,动用程度最低。 2.2 地层压力高、注采不完善及压力系统调整加大产量递减 2.2.1 套管损坏速度快,注采不完善造成递减加大 截止到二次加密前,该区块累计投注注水井数 27 口,套损井数达 8口,占已投注井数的 29.6%,套损速度非常快,已报废 2 口注水井未及时更新,注采不完善井区逐年增加,统计周围 6 口油井由于未及时更新,一年内,日产液由 122t 到 101t,日产油由 22t
4、到 12t,综合含水由 82.2%上升到 88.4%,平均流压由 2.86MPa 下降到 2.42MPa,年递减为 45.5%,造成过渡带地区递减率逐年加大。因此二次加密的同时投产了 8 口补充井(其中油井 3 口,水井 5 口) 2.2.2 压力系统调整,加大产量递减 过渡带原井网是我矿地层压力最高的区块,套损速度也最快,近年来为了平衡地层压力,通过注水方案调整,主要是在高压低含水层减水,全区注水量下降,截止到 2005 年上半年,日配注减少 905m3,日实注减少 576m3,地层压力逐渐下降,含水上升速度减缓,产量递减有所加大。 2004 年东部过渡带原井网年注水与 2000 年对比,下
5、降15.32104m3,地层压力由 2000 年的 12.05MPa 下降到今年的11.11MPa,地层压力下降 0.94MPa,年均含水上升值 1.28 个百分点,自然递减率逐年加大。 以上两方面使过渡带原井网十五期间自然递减率达到 16.6%,综合含水目前已经达到 91.2%,为了增加可采储量提高采收率,在 2004 年下半年对过渡带进行二次加密调整 3 过渡带二加密井开发效果分析 某区东部过渡带二次加密 2004 年共投产油水井 63 口, (油井 39 口,水井 24 口) ,投产初期平均单井日产液 7.5t,日产油 2.2t,综合含水70.41%,平均流压 3.06MPa,注水井转注
6、 24 口,平均单井日注水 31m3。 3.1 二次加密调整后油层动用状况分析 有效厚度小于 0.5m 的砂岩厚度吸水比例和有效吸水比例分别提高了20.7 和 8.5 个百分点;表外层砂岩吸水比例提高了 2.6 个百分点。油井出液层比较少,出液层数占全部层数的 37.4%,在产液层中,含水高于80.0%的层占 35.1%。而含水低于 60.0%的产液层只占产液层的 14.2%。出液最多的层含水级别也较高,说明该层在原井网条件下已动用。 3.2 二次加密油井受效特点分析 3.2.1 动用厚度低,动用层与原井网相对应,因此受效后含水上升快 (1)水井动用较好的层,在原井网条件下已动用 从各小层的吸
7、水分析,新井动用较好的层,在原井网条件下也是动用较好的层。 (2)油井出液层单一 油井出液层又比较单一,平均为 4 个层,出液层数占全部层数的37.4%,在产液层中,含水高于 80.0%的层占 35.1%,并且与实际含水符合率较高,说明该层在原井网条件下已动用。 3.2.2 注水井转注后吸水能力下降快 东部过渡带共投水井 24 口,平均单井射开砂岩 11.54m,有效1.57m,投产初期平均启动压力 8.8Mpa,在注水压力 11.5Mpa 下,平均单井日注水 31m3,平均砂岩吸水指数 4.22m3/Mpa.d.m,有效厚度吸水指数27.50 /Mpa.d.m,但随着投注时间的增长,注水压力
8、上升,注水量下降。统计 11 口注水井,与初期对比注水压力上升 1.5Mpa;日注水量下降了110m3,分析认为主要是油层发育条件差,油水井连通差,油井注水受效难,统计 23 口油井,平均射开砂岩厚度 10.75m,有效厚度 10.9m,日产液由投产初期的 140t,下降到目前的 128t,日产油由 53t 下降到 38t,综合含水由 62.1%上升到 70.1%,平均流压由 1.82Mpa 下降到 1.64Mpa。 3.2.3 受老注水井层段划分粗影响,二次加密油井产液层单一,受效后含水上升速度快 由于二次加密井的布井方式是原水井排上井间加 2 口注水井,原油井间间加油井,形成线状注水,新井
9、距离原井网老注水井近、油井受效较快,且受效后主要表现为含水上升速度加快。统计 10 口井,射开砂岩厚度 11.23m,有效厚度 1.37m。与投产初期对比日产液下降 11t,日产油17.8t,综合含不上升 12.46 个百分点,平均流压上升 0.01Mpa。 分析认为由于过渡带进行二次加密调整,使井距缩小到 144m-190m距离,这样在原井网条件下已动用的层,由于距离缩短,水推进阻力减小,而且新投产的二次加密井出液层比较单一,因此这类井表现为含水上升较为明显。为了控制二次加密调整井含水上升减少产量递减,2005年一季度,加强了老井细分调整力度,努力缩小层间差异,控制含水上升速度。由于新老水井
10、层段对应射孔,造成个别层段注采比大,针对这种情况,对老井细分控制注水,同时加强新水井同一层位注水,改变驱油方向。共细分减水 6 口井,日配注减少 75m3,日实注减少 41m3,新井细分与提水相结合,共细分 2 口井,提水 4 口井,日配注增加 70m3,日实注增加 58m3。周围新老油井已经见到了较好效果。新井日产液上升2t,日产油上升 2t,综合含水下降 3.6 个百分点,平均流压上升0.76Mpa。同时老井日产液上升 22t,日产油下降 1t,综合含水上升 0.5个百分点,平均流压上升 0.43Mpa。 4 几点认识 (1)层间矛盾大和注采不完善是东部过渡带加密调整前产量递减大的主要原因。 (2)新井射开厚度小及射开层在原井网已动用是影响二次加密井初期产能的主要因素。 (3)针对因老注水井层段划分粗影响,致产液层单一,且因水井转注后吸水能力下降快,导致含水上升快,通过方案调整及措施增注可达到控制含水上升快及减缓产量递减的目的。
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