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FZ15—100型(C2型)翻车机压车梁故障分析.doc

1、FZ15100 型(C2 型)翻车机压车梁故障分析摘要:分析 FZ15100 型(C2 型)翻车机压车梁不能自锁的原因并提出解决方法 关键词:翻车机;压车故障;平衡油缸;顺序阀;压车油缸 中图分类号:TG378 文献标识码: A 1 引言 焦化厂 FZ15100 型(C2 型)翻车机主要作用于翻卸铁路敞车运载的煤碳散装物料的作用。该系统的压车、靠车使用液压元器件来完成,液压系统由于冲击小、噪声低、安全可靠,而越来越受企业的青睐。下面是 C2 型翻车机压车系统机构的原理图,多个油缸采用并联连接组成同步回路,驱动完成压车梁的松压和压车动作,油缸无杆腔进油,压车梁上升松压;有杆腔进油,压车梁下降压车

2、,双向液压锁为油缸的锁紧元件,能使压车梁长时间保持在任意位置。一般情况下,为安全起见,翻车机在停用时,压车梁升起到位,避免车辆在进车时,越过停车极限,与压车梁相撞酿成事故。 C2 型翻车机压车机构液压原理图 2 故障现象 翻车机停用油泵停机后,本体压车梁会自动下滑,12 天之内无明显变化,但随着时间的推移,压车梁会逐渐下降 100mm 左右距离。此设备故障发生后,现场查看明显加剧,电磁阀失电停止动作,关掉油泵,也很容易看到压车梁下降颤动,时间长后,四个压车梁完全下降到位。 3 故障分析与排除 针对出现的压车梁下降故障情况进行分析,能够简单判断导致压车梁缓慢下降的原因可能有以下几个:1.液压系统

3、管路渗漏;2.压车油缸缸体内泄,油缸无杆腔液压油渗透到有杆腔中,油缸活塞杆回退导致压车梁下降;3.双向液压锁密封不严,内有杂物或阀件本身缺陷,液压油通过电液换向阀泄漏到油箱中;4,集成块内部缺陷或被击穿, 液压油没有经过双向液压锁而渗漏到集成块的回油孔道中,向油箱回油。另外,从原理图进行分析,能向外跑油的唯有顺序阀的外泄口,而顺序阀的进油口却并联在油缸的有杆腔上,倘若可能,其外泄的也只能是油缸有杆腔的液压油,要与压车梁不能保持有关系,除非平衡油缸内泄漏,液压油从压车油缸的无杆腔渗透到有杆腔中,再通过顺序阀外泄口排出。油缸附近的液控单向阀虽为外泄式,但其控制压力油并不与主油路相连,且位置在油缸的

4、有杆腔上,也不太可能与压车梁下降有关。 在油泵停止供油的情况下,压车梁继续下降,压车油缸无杆腔液压油的去向应是问题的关键。现在可能引起故障的原因都已列出,本着先易后难的原则,可逐步进行分析。 先检查管路,主要是焊接部位和管接头活动处,经确认无泄漏后,可排除。 再分析压车油缸。一般认为,此种情况是由于压车油缸的内泄造成的。现假设某一油缸内泄,查看油缸参数,缸径 D 为 100mm,活塞杆直径d 为 70mm,设压车梁下降的距离为 S,油缸上的液控单向阀使液压油在另一个方向上止流,液压油在油缸内部循环,从无杆腔到有杆腔进行渗透,油缸无杆腔容积高度减小 S,相应油缸有杆腔容积高度增加 S,在液压油数

5、量不变的情况下,显然以下公式不成立:S(D/2) = S(d/2) , 以此类推,假若多个油缸内泄,根据上述公式,也没有导致压车梁下降的可能。 拆下双向液压锁进行清洗,或换上新的阀件,经反复实验证明:双向液压锁封闭良好,可排除。考虑在现场检测集成块比较困难,可先考虑顺序阀外泄的问题,判断顺序阀外泄是否引起故障,必需检查平衡油缸的内部泄漏。启动油泵,压车梁松压到位,切断电源,断开顺序阀和平衡油缸的连接处,即平衡油缸有杆腔油口的管接头,看是否有液压油流出,实验证明,从此处流出的液压油远远超过油缸本身的留余量。用螺塞封堵平衡油缸有杆腔油口,压车梁能长时间保持在任意位置。换上新的平衡油缸,故障排除。经

6、数月运行,翻车机压车梁一切工作正常。 综合以上分析,压车梁不能保持的原因是由于平衡油缸的内部泄漏,使液压油在压车油缸无杆腔、平衡油缸、顺序阀和压车油缸有杆腔之间组成的小闭合回路内流动,而多余的油液又通过顺序阀的正常外泄引起的。 结束语 液压系统可能出现的故障是多种多样的。即使是同一个故障现象,产生故障的原因也不一样。尤其现在的液压设备都是机械、液压、电气、甚至计算机 PLC 的共同组合体。产生的故障更是多方面的。因此,排除故障时,必须对引起故障的因素逐一进行分析,认真研究系统原理图,结合液压技术知识和以往有益的经验,找出主要矛盾,本着“先易后难” 、“先洗后修” 、 “先外后内”的原则,制定出具体措施,这样才能准确地判断和确定排除方法。

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