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方坯连铸机输送辊道的节能降耗优化.doc

1、方坯连铸机输送辊道的节能降耗优化摘要:对方坯连铸系统中输送辊道的控制方式整改及对运行时间进行控制,降低能源消耗及备件磨损消耗。 关键词:方坯连铸机 辊道 plc 变频器时间控制 中图分类号:TE08 文献标识码: A 0 引言:第二炼钢厂方坯连铸机设计是一机四流,每流方坯输送辊道分为 3 组,每组由 5 台输送小辊组成,通过链条链接传动,并由一台7.5kw 电机通过减速机驱动。四个流共 12 台电机。输送辊道系统是方坯连铸机高能耗系统,在近两年钢材市场环境的影响下,方坯连铸生产中的节能降耗成了主要的工作重点。 一、 输坯辊道中出现的问题: 1日常生产中,由于连铸机的高速高效特性及工艺需求,三组

2、 12台电机由操作室人员手动控制,控制量大,工人容易疲劳产生误操作,因此基本上都处于高速连续运转状态。这样就造成在没有钢坯通过时,辊道系统产生空转无效能耗。 2第一组辊道是方坯火焰切割后的第一组,由于辊道辊面的线速度与钢坯的运行速度之间存在速度差,会造成辊面与铸坯之间产生相对运动,造成辊面和铸坯的磨损,影响铸坯表面质量并增加辊子的更换频率。3第二组与第三组辊道电机由接触器驱动,启动电流大,容易损坏接触器,影响接触器使用时间,增加成本;频繁启停对电机及减速机冲击大,增加减速机齿轮及对轮尼龙销的磨损,降低电机在线使用时间。4第二第三组辊道电机无负荷空转时间长,产生无效电能损耗。 二、优化方案 整个

3、辊道系统控制中加入自动位,自动位设定为自动单向输送,而原手动位系统不改变,可用于操作辊道正反转来完成称重或者处理头尾坯头的工作。我们需要优化的是自动运行的情况。方案如下: 1.切割后第一组辊道的优化: 1).连铸拉矫机的拉速为 0-4.5m/min 钢坯在辊道上的运行速度随拉矫机拉速变化而变化,即钢坯的速度为 0-4.5m/min,正常生产情况下我们取平均拉速为 3.8m/min。第一组辊道电机由 plc 控制施耐德变频器驱动,由于工艺需要,需尽快将钢坯输送,电机转速为 960r/min 左右,减速机的减速比为 40,通过减速机后拖动辊道的转速为 24r/min,辊子的周长为 1m,折算成辊道

4、的线速度为 24m/min。 可见,辊面的线速度远远大于钢坯的拉钢速度,在开始切割到切割完成的时间内,第一组辊道的前 3 个辊子会产生较大的摩损,加大了备件的损耗及电能的浪费。 2).解决磨损的方法既要尽量减少辊面与钢坯的相对运动,又要符合工艺要求迅速输送方坯。我们将第一组工作方式分为两个时间段,即切割阶段和切割完成阶段。这两个阶段的辊道线速度分别设置为3.8m/min 和正常额定速度。可通过变频器中的预设速度来实现,由辊道plc 控制,并设置变频器的加速时间,取 0.5s。 切割阶段辊道线速度为 3.8m/min,乘以减速比 40,计算得到电机的转速为 152r/min,设置变频器预设速度

5、1 为此速度。时间区间为切割完毕后 18 秒(实际测量的经验值)至下一次切割完成为止。 切割完成阶段的速度为电机的额定转速,为 960r/min,设置为变频器预设速度 2。切割完成阶段开始信号为火焰切割完毕的信号,取自各流拉矫机 plc 中的切割枪返回的信号,通过中间继电器的常开点取得。当切割完毕信号传速至辊道 plc,启动第一组辊道电机,并设计运行 18 秒,将钢坯运送至第二组辊道。之后转为切割阶段速度。 2.第二组辊道与第三组辊道的优化 1).第二组与第三组辊道由接触器控制整改为变频器控制,可预设加速时间 0.5-1.5s,降低启动电流与对电机及减速机的冲击。 2).当切割枪切割完信号传递

6、给 plc 后,内部延时继电器设定延时时间为 18 秒,启动时间设定为切割完信号后 18 秒开始运转,并持续运转18 秒后自由停车,将钢坯输送到第三组辊道,之后等待切割完成信号。 3).第三组辊道优化方案与第二组相同,将启动时间设定为切割完信号后 36 秒,运行 18 秒后停止,将钢坯输送至长辊移钢机处等待出坯,随后等待下一个切割完信号。 结论: 1.通过优化,可减少第一组辊道辊子的磨损,延长了在线使用时间,由原来 8 个月更换一次增加为 15 个月更换一次,同时转速降低也减少了润滑油的消耗。 2.第二第三组辊道优化后,实际运行时间减少 50%以上,大大降低电能消耗。同时电机及减速机的更换保养频率下降,由原来 1 年延长了 3个月左右。 参考文献 1 王者琴. 专利J. 大型铸锻件. 2007(04) 2 信息J. 大型铸锻件. 2007(04) 3 吴广成. 连铸机扇形段辊子漏水问题J. 科技情报开发与经济. 2008(01) 4 张鹏,邹文芳 ,李友荣. 热连轧输送辊温度场的数值模拟J. 冶金设备. 2008(03)

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