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油管输送射孔不成功案例分析.doc

1、油管输送射孔不成功案例分析摘 要:近年来随着油田开发的不断深入,油管输送式射孔不断增多,大大提高了生产效率,但在施工中往往会发生枪身不起爆或部分起爆等不成功的问题,本文针对以上情况,分别从施工器材、操作方法、施工环节方面进行了分析,提出了相应的改进措施。通过分析高 121-侧斜 45 井油管输送第二柱导爆索断爆原因和北 3-11-斜 P47 管输炸枪原因,加强了对射孔弹和导爆索的认识,在以后的工作中提高油管输送成功率起到一定作用,为高效生产做出贡献。 关键词:油管传输 射孔 射孔弹 导爆索 油管输送式射孔能够一次性射开所有的油气层,在各类高压油气层下射孔,尤其是在电缆射孔不能进行的井内射孔,例

2、如,水平井、高温高压井、气井等。油管输送对油气层的损害小、在采油(气)树全部装好后射孔,可以有效的预防井喷、安全可靠。随着大庆油田开发的深入,斜井、水平井等复杂井的不断增多,井下情况也愈加复杂,采用电缆射孔经常会发生遇阻、井喷等突发情况。因此,油管输送射孔以其特有的优势, 较好地解决以上问题, 因此应用越来越广泛。但随着油管传输工作量的增加, 受各种因素的影响, 现场施工也出现了一些问题, 导致油管输送射孔不成功的情况发生。针对近年来在油管输送射孔施工中不成功的案例, 对其原因进行分析,提出了相应的改善措施,目前已经取得了良好效果。 现对引起油管输送射孔不成功的以下两种原因进行分析。 原因 1

3、、导爆索或传爆管没能正常传爆导致枪身未能正常穿孔 原因 2、枪身发生聚爆,造成不能正常穿孔 一、高 X-11 井油管输送第二柱导爆索断爆原因分析 该井油管输送射孔两次定位,射孔井段 1176.8-1018.2,单中接 40柱,枪型 TY-102,弹型 DP44RDX-5,投棒起爆,点火后起枪发现 1-2 柱射孔枪未穿孔,在第 2 柱枪头部,扶正管内发生断爆,图 1 为断爆导爆索端面。 图 1 断爆导爆索切面图 原因及分析: 由上述情况可知,该井的导爆索或传爆管没能正常传爆导致枪身不能正常穿孔,引起该现象的原因可能有人为、材质、周围环境的变化都会影响传爆管及导爆索的传爆。 1.人为因素 在施工前

4、没有认真检查导爆索传爆管是否完好,弹架装配过程导爆索与弹架之间固定不好,制动片没有锁紧,这样在弹架下井过程中导爆索下滑, 增大了两柱枪传爆管之间的距离,使下部分射孔枪传爆管不正常传爆,达不到传爆的条件,导致传爆管爆燃,不能引爆导爆索影响正常穿孔;在切割导爆索时导爆索头漏药过多,影响传爆管与导爆索之间的传爆,还有导爆索长短不规范,有长有短,短的传爆距离达不到要求,长的传爆管互相摩擦,易损坏,都会影响正常传爆,导致枪身不起爆;在卡传爆管过程中,传爆管与导爆索之间未能卡紧, 施工过程中脱开, 引起传爆管与导爆索之间传爆不良,达不到传爆导爆索条件,使导爆索不能正常传爆;下枪前要看好两支枪身之间的传爆管

5、偏心距离是否过大,由其是单中接,扶正管易弯曲折断;双中接在弹架穿入枪身过程,传爆管没有扶正管的保护易与枪管内壁摩擦,可能损害传爆管,不能正常传爆。 2.材质因素 导爆索与传爆管本身不符合标准,本身密度或传爆能量不够, 达不到起爆要求。 3.外界因素 阴雨天施工可能会引起导爆索或传爆管的潮湿,还有传爆管与导爆索之间进入杂物,有时枪身中接涂抹过多的黄油,黄油粘在导爆索上,在枪身下井时黄油可能会流入到传爆管与导爆索缝隙间,影响传爆管与导爆索的接触使其不能正常传爆,使其发生断爆。 二、中 X-11 炸枪原因分析 电缆传输射孔,第 13 次 2.0m(1.8m 有弹) ,点火后遇卡,加大拉力电缆拉断,8

6、 月 30 日枪身及弹架捞出,枪尾炸裂,弹架、未发射孔弹及枪尾掉入井底,该次后 1.5m 未发射(1.3m 弹) 。 1.射孔枪炸枪的原因 1.1 枪体进水,射孔弹没有形成聚能。可能造成进水的原因有:零件尺寸不好,加工问题。 (枪两端密封部位、泄压孔部位、内盲孔部位) ;密封配件没起到应有作用,尺寸有问题或损坏。 (O 型密封圈、泄压孔封孔盖) 。 1.2 导爆索爆速降低,使射孔弹、复合药爆燃,没有形成射孔。导爆索受损的原因:一是运送拆装时导爆索被刮破漏药(丝扣、内盲孔台面、零件棱角会把导爆索刮破等) ;二是射孔弹架弯曲向射孔器内安装时,硬塞致使导爆索被损坏,存在或折弯断药,三是导爆索本身质量

7、问题,达不到爆速要求。 1.3 射孔器材料问题,泄压孔没有起到设计的作用,打开率太低;枪身原材料达不到要求,强度不够,原材料有缺陷;枪原设计问题,造成枪体强度不能满足使用。 2.加工精度分析 2.1 加工精度不够能够形成进水主要有三处,枪两端密封面、泄压孔、内盲孔。 两端密封面、内盲孔、泄压孔若存在问题,会导致枪体进水;泄压孔如加工没达到要求,打开率太低。 2.2 密封配件问题:O 型密封圈质量(尺寸、耐油性、耐温性)存在有问题;泄压孔封孔盖(也称泄压垫)有问题(即也是密封承压问题) ,都会造成枪身进水,引起炸枪。 3.操作问题 下井前射孔弹架导爆索破损、复合药、弹受潮湿等;抬放弹架时造成弹架弯曲严重,导爆索被丝扣、内盲孔台面、零件棱角等刮破漏药;射孔枪受损,一是密封面锈蚀等,二是枪头、枪尾密封面受损,密封圈受损; 三、改进措施 通过对以上两个案例的分析,我们得出为避免以上不成功的案例发生, 应该采取相应改进措施。要减少导爆索断爆及炸枪现象的发生,就要做到认真,使用合格的爆炸器材,对同一批所使用的器材要严格检验,施工过程要严格执行作业指导书步骤操作,施工前检查导爆索及传爆管是否完好,导爆索是否与弹架固定;电缆射孔枪头、枪尾要一次一换密封圈;油管输送切割导爆索要注意长短,端面平整;保证端面的药量,卡传爆管、锁紧制动片时松紧度适中,避免受潮湿、进入杂物、人为损坏等。

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