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湿式气柜拆除施工管理实践.doc

1、湿式气柜拆除施工管理实践摘要:本文以 3万立湿式气柜拆除为例,介绍了湿式气柜拆除过程,总结了现场 HSE管理经验 关键词:湿式气柜 拆除施工管理 中图分类号:TU71 文献标识码:A 项目概况 某公司炼油火炬回收装置安全隐患整改项目拟将 1997年 7月建成投产,已使用近 20年,接近使用年限的 3万立方米湿式气柜,更新为容量为 30000 m3的干式气柜。 30000 m3湿式气柜高度 34330mm,直径 39800mm,重量 800吨。按业主计划 2013年 12月 10日开始气柜拆除,拆除工期 20天。 湿式气柜结构及拆除施工特点 21 湿式气柜(39800*34330)结构示意图见图

2、 1,实体图见图2。 图 1:湿式气柜结构示意图 D1:三塔(钟罩) D2:二塔 D3:一塔 D:钢水槽 钢水槽高度 8620mm,一塔高度 7700mm,二塔高度 7700mm,三塔(钟罩)高度 7700mm,三塔(钟罩)圆拱高度 2600mm。 图 23万立湿式气柜实体图 22 拆除施工特点 由于炼油系统火炬设施建成时间早且已经过多次修改,现存档保留资料少,部分图纸、资料缺漏或无法查得,为确保方案的可行性和安全性,要求我们必须深入现场,进行细致核对工作。 虽停运一段时间, 气柜及管道已进行了吹扫,但气柜钟罩上部、壁板、底板等部位仍会有残留的有毒、可燃介质存在,这就要求与车间系统人员的及时联

3、系,密切配合,加强可爆性检测工作,防止火灾、爆炸事故发生。 气柜水池内大量具有含酸性介质的水,拆除过程不得随意排放。 保护性拆除和破坏性拆除并存,设备基础利旧,拆除时需采取一定的保护措施。 本工程需对气柜本体进行解体,气柜结构复杂、拆除的构件多,在拆除吊装时必须极其慎重,合理安排气柜的拆除吊装程序、充分发挥大型起重机的吊装能力,缩短设备的拆除周期是本工程的重点,也是保证工程顺利完工的前提。 安全风险高 ,本工程是在炼油火炬回收装置不停车的情况下进行,施工动火作业多、高处作业多、吊机使用多、劳动强度大对安全施工提出了严峻的考验,如何有效地保证施工安全,将是本项目需要解决的重大课题。 拆除过程中有

4、 H2S中毒的可能,要求所有施工人员熟悉 H2S中毒的预防、急救相关知识,并采取有效预防措施。 拆除物堆放场地狭窄、需要与运输单位配合好、及时运出厂外。 拆除施工工艺 3.1 拆除总体原则 首先用盲板、阀门隔绝 1#气柜与外界管道的连接。 拆除 1#气柜与外部连接的电气、仪表组件。 按照“先高后底、由外而内、先利旧后破坏”的原则拆除,利旧设备(配件)需采取保护性措施。 3.2 拆除顺序 打开气柜顶部位所有接管(气柜顶上方正中心部位 DN300的放空管、气柜顶人孔、采样空、测压孔等) 。 图 3柜顶接管 自气柜底部向气柜补水,至钢水槽水封高度。 图 4 钢水槽上表面 注入消防泡沫,对钟罩顶部进行

5、拆除。 虽然对气柜内充水至水封面,但从钢水槽上水平面到气柜顶部,大约有 1500立方的空间仍然有气体存在。 图 5 柜顶中心管 考虑到气柜体积太大,气柜顶内壁有许多槽钢、龙骨,可能残存易燃、易爆气体。如直接进行动火作业,可能要发生剧烈燃烧、重大爆炸事故。为防止动火时发生意外,采取向拱顶部位注入消防泡沫的措施,确保消除气柜顶动火危险气体介质的存在,正式动火前,对动火相关区域可燃性气体检验合格后,方可进行作业。 注入消防泡沫措施:拆除气柜顶避雷针、中央放空管,从气柜顶中心注入 10吨左右发泡效率 150倍的消防泡沫。 图 6从气柜顶注入泡沫 第一刀火焰切割:气柜顶上方正中心部位圆半径 2000 m

6、m的圆周。 动火条件确认: 1)动火点采样,可燃气体体检测合格; 2)目测动火部位消防泡沫大量存在。 图 7 目测消防泡沫 第一刀切割完成后,以气柜顶上方正中心部位为圆心划分多个同心圆,按照半径不同,从小到大,依次进行火焰切割,切割后的钢板直接落入水中,待立面壁板拆除后移除气柜外。 图 8 第一刀切割 气柜顶切割至钟罩立面边缘 500mm距离时,不再进行拆除作业。 图 9 气柜顶分片切割 拆除钢水槽上部第一圈立面壁板 。 图 10 钢水槽立面壁板拆除 先拆除钢水槽上部平台和栏杆; 水槽蓄水高度从气柜液封面下降 2米,排水由装置进行,我方配合。钢水槽直接裸露大气,按 1800mm高度分段进行火焰

7、切割,每片切割不大于 12平方,每片取下时,需用吊车配合。吊点选择可以在壁板上开孔。 拆除一塔上部第一圈立面壁板。 一塔直接裸露大气,按 1800mm高度分段进行火焰切割,每片切割不大于 12平方,每片取下时,需用吊车配合。 图 11 一塔上部第一圈立面壁板拆除 拆除二塔上部第一圈立面壁板。 图 12 二塔上部第一圈立面壁板拆除 拆除三塔(钟罩)上部第一圈立面壁板。 图 13 三塔上部第一圈立面壁板拆除 拆除钢水槽内侧壁板 图 14 钢水槽内侧壁板拆除 拆除钢水槽、一塔、二塔、三塔(钟罩)上部第二圈、第三圈立面壁板,至最下层保留 800mm1000mm高度不拆 按照“由外而内”的原则,进行拆除

8、作业。 保留 800mm1000mm高度不拆,主要考虑到气柜底部位装置吹扫、清洗不干净,仍有部分泥浆或油渣,避免燃烧现象产生。 图 15拆除至第四圈 装置清理气柜内污水后,拆除钢水槽、一塔、二塔、三塔剩余立面壁板。 气柜底板拆除 气柜底板与基础直接接触,拆除时,宜采用碳弧气刨、火焰切割手段进行。切割时避免损伤基础表面。 图 16 气柜底板 气柜拆除过程 HSE管理经验 气柜拆除 HSE管理重点要求 切实遵守环境保护规定,并服从和配合业主方的检查与管理; 严禁将工业污水、废料直接排放到雨水沟内; 做好施工现场文明施工,拆除下的废料堆放整齐摆放有序,并按规定及时清理; 绿化带内严禁堆放材料和杂物;

9、 生活垃圾放置箱内,严禁乱掷如饭盒等杂物; 对于有章不循而造成环境污染的单位与个人,视情节轻重给予责任者处分,由此造成的损失追究负责。 气柜区的明沟、平台、设备、管线外表的油污、物料必须冲洗干净,避免动火时发生着火爆炸。 气柜停用检修期间,避免交叉作业。高处作业时,应严格按制度要求系好安全带,禁止高空向下抛物。 保持消防通道、疏散通道畅通,不得在疏散通道上安装栅栏、堆放物品、摆放施工机具等障碍物。因停工需要,必须临时占用或堵塞消防通道,应按规定办理申请、审批手续。 严禁埋压、圈占、遮挡消火栓;或把地上式消火栓、箱式消火栓、消防炮、消防管线等作为支撑或受力点。 特别要求 1:每日人员进出必须在门

10、岗登记,胸卡集中放置在门岗专用小木箱内。 特别要求 2:现场设置报警铃,风向标。保证每个作业点都能观察到风向标,能够听到警铃声。专人负责记录每日风向,公布每日紧急集合点。 特别要求 3:特殊情况下,可以不系安全带,但需取得业主方、施工方技术人员、HSE 人员认可。 特别要求 4:正式施工前需进行 H2S中毒应急演练。 特别要求 5:切割壁板时,防止内圈壁板弹开,注意观察,有隐患时,进行必要的加固。 特别要求 6:气柜体进出口管线地坑处需采取硬隔离维护。 特别要求 7:禁动管线和阀门需做醒目标识。 拆除过程中出现的事故隐患及应对措施 4.2.1 吊车吊物起钩速度过快,易使吊装件晃动,造成意外伤害

11、。 应对措施:对吊车司机进行教育,要求平稳起钩。 4.2.2 人员站位不合理,易造成被吊装件挤伤、挤落脚手架外。 应对措施:班前会及时提醒,并要求作业人员互相监督。 钟罩上护栏切割过早,造成切割一塔、二塔上挂圈时,作业人员安全带无处系挂。 应对措施:用钢丝绳沿上挂圈架设生命线,系挂安全带。 火焰切割中 H2S报警,瞬时最高值达 92PPM。 图 17H2S报警 应对措施:人员站在上风向进行切割, H2S报警仪器发出警报后,及时停止作业。待 H2S检测合格后再进行切割。 结束语 从 12月 10日开始,至 12月 24日,每天投入劳动力 40人,2 台 25吨吊车,历时 14天顺利完成了本次拆除任务。

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