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套铣打捞筒研制与应用.doc

1、套铣打捞筒研制与应用一、技术背景和需要解决的关键技术问题 1.技术背景 随着油田的开采,油水井出砂越来越严重,造成生产管柱被砂埋井越来越多,给油水井大修作业带来了很大的难度。为此,常规的大修作业在解决砂埋的处理上只能采用先套洗后打捞的办法,才能完成打捞,但是,对于出砂严重的井,采取常规的先套铣后打捞的办法成功率非常低。由于从套铣后,再下打捞管柱打捞的时间段内,井里出砂又将管柱埋上;套铣打捞法成功的解决了常规套洗打捞法在时间不够用的问题,对于严重出砂的井,有效的解决了没等出砂就完成了打捞。 2.国内外研究现状分析 目前各大油田相续进入开采的中后期,油井出砂严重等情况,直接影响到油井产量及油田的正

2、常生产,经过调查、走访了多个兄弟单位的施工现场,对于出砂严重的井,也是采取传统的先套铣后打捞的方法,对于出砂严重的井,打捞成功率低,工作量大,成本高等问题没有有效解决;如果采用套铣筒打捞筒,就能同时完成套铣打捞,将解决上述问题,实现套铣和打捞的“一趟钻”工程,提高施工时效,降低了作业成本。 3.需要解决的关键技术问题 3.1 套铣筒与打捞筒的连接,套铣头和打捞筒的连接; 3.2 捞上油管后,再循环的建立。 二、研究目标和主要研究内容 1.研究目标 通过采用套铣打捞筒工具,提高套冲、套铣、打捞成功率,实现套铣、冲砂和打捞的“一趟钻”工程,提高施工时效,降低了作业成本。 2.主要研究内容 2.1

3、套铣打捞筒组合工具可进行套冲、套铣和打捞一趟钻进行:主要在不同套管内使用长度大于单根油管砂埋的套铣筒(大于 10 米) ,在套筒下端焊接89mm 油管打捞筒,打捞筒前安装套铣头,进行套冲、套铣、和打捞。 2.2 打捞筒前连接套铣头(将卡瓦捞筒的引鞋换成套铣头) ,再把打捞筒的上接头内径扩径为 75mm,最后将打捞筒焊接在套铣筒的下端,在施工中,套洗打捞筒既满足了套铣的需要,又实现打捞的需求,一步完成套铣、套冲和打捞; 2.3 将该工具下至遇阻面后,套铣、套冲砂至鱼顶下面一根油管后,油管接箍进入打捞筒内,泵压骤升,停泵,加压打捞,倒扣,上提,开泵建立循环。 三、技术创新点和研究路线 1.技术创新

4、点 1.1 套铣打捞筒是将套冲和打捞合二为一的打捞工具; 1.2 打捞成功后,可继续进行冲洗循环作业,防止卡钻施工发生; 1.3 在打捞成功后,直接进行倒扣处理,不会出现捞上后提不出、倒不开的情况,不会发生卡钻事故。 2.技术研究路线(方案) 2.1 目前对于砂埋管柱,一般采用套一根,捞一根方法进行处理,即先下套铣筒套铣、套冲砂,砂冲尽后,再下打捞工具进行打捞倒扣处理,至少需要两趟钻,对于出砂严重的油水井,每当套洗到倒扣深度后,在起出套铣筒到下打捞筒打捞过程中,大量出砂又将套洗过的油管埋上,导致打捞失败,这样就加大了施工周期和作业成本,为此研制了套铣打捞筒工具,通过组合工具可使套铣、套冲、打捞

5、一趟钻完成,提高了施工效率,降低了作业成本。 2.2 该工具在油管接箍进入捞筒时,泵压骤升,立即加压 30-50KN,上提钻具,负荷增加,旋转钻具,完成倒扣作业,为防止卡钻事故,可以继续循环洗井作业,不可出现卡钻事故,提高了作业修井成功率。 2.3 该工具捞获井内落物后,直接进行倒扣作业,创造一个新鱼顶,减少修井作业的复杂化。 四、初期效果、预期成果和推广价值 1.初期效果 该工具完成后,共实施了 8 井次,打捞成功率 100%,大大节约了成本,缩短了施工周期,为采油厂油井恢复生产赢得了宝贵时间。 以法 41-141 井为例,该井施工目的是打捞双丢手,捞出丢手封隔器后,发现封隔器扣上有砂子,先

6、是采取传统的先套后在下打捞工具打捞,套冲砂后,再下打捞筒原砂面位置遇阻,分析该井出砂太快,只能套、捞一步完成,后来改下套铣打捞筒一趟捞出一根油管,共四趟捞出封隔器以上的 4 根油管。 2.预期成果 2.1 研制开发出一种套铣打捞工具,并形成一套套冲、套铣、冲砂和打捞的技术方案。 2.2 完成在不同类型套管内、任意井况的套铣打捞工具。 2.3 完成实现在不同套管内的套铣、套冲、冲砂及打捞作业一体化。 3.推广价值 该工具加工简单、应用广、实施效果好、实施成功率高、降低修井成本等价值。 一方面成功的避免了因选择不当的打捞工具,造成施工周期增长,甚至油井报废,保证了油气井的完好;另一方面该技术针对稠油井、深井、复杂井,将起到降低施工工序的次数和频繁起下钻所带来的安全隐患,缩短了施工周期,降低了油料的消耗,减少了工人的劳动强度,确保了油水井快速复产,增加了原油的产量,具有广阔的市场前景。

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