1、延安电网线损理论计算分析研究摘要:本文通过对 2012 年 9 月 5 日延安电网线损理论计算结果进行分析研究,得出延安电网分压、分区、分元件理论线损值,在对比上一代表日线损率变化的基础上,按电压等级从不同方面对线损率的影响做了详尽分析,鉴定了电网结构与运行方式的经济性,查明了电网中电能损失过大的元件及电能损失原因,指出了延安电网存在的薄弱环节和亟待解决的问题,同时提出了相关措施建议。 关键词:线损;铜损;铁损;无功补偿;理论计算 中图分类号:TM421 文献标识码:A 0 引言 本次计算选取 2012 年 9 月 5 日为代表日。计算内容为延安电网全部110kV 输电线路损失、主变损失;35
2、kV 送电线路损失、主变损失、电容器损失以及考虑了站用电量损失、装设的无功补偿及其它设备损失;10kV 配网线路损失、配电变压器损失;低压线路及接户线损失;装设的其它设备损失,计算结果具有较强的代表性。同时采用郑州大方软件公司的“电网网损在线分析”系统,该软件能够直接从图形中提取线路拓扑信息,不需要对线路和变压器进行编号,计算方法可设置,具有较强操作性。 1 延安电网线损理论计算情况 110kV 电网线损理论计算结果及分析 110kV 电网理论计算结果如下: 表 1-1 110kV 电网代表日计算结果 从表 1-1 计算结果可以看出: 1、延安电网 2012 年 9 月 5 日 110kV 电
3、网的有功供电量为13157MWh,较上一代表日减少 142MWh,降低 1.08%,负荷变化不大,对线损率影响较小。 2、110kV 网架结构和运行方式与上一代表日相比有所改变,主要区别是延志线路改造工程完成投运(LJG-150 更换为 LJG-300) ,延志、志吴双线并列运行,电压质量提高 2-3KV,线路损耗明显降低,日少损电量 21 MWh。因此在负荷变化不大的情况下,局部电网结构调整与运行方式的优化,对线损率降低起到了显著效果。但安塞区域负荷受延安变主变稳控装置未安装影响,导致运行方式不合理,加之延塞导线截面(LJG-150)小、负荷重,迂回供电 36 公里,导致线损率升高。 3、线
4、路损失电量 224.1MWh,较上一代表日少损电量 21.98MWh,线路损耗占总损耗的 66.25%,较上一代表日(68.13%)降低 1.88 个百分点,但线路损耗仍占总损耗的主导地位。主要原因是延志线损率由 4.86%降低为 2.48%,降低 2.38 个百分点,少损电量 21.23 MWh;志吴线损率由 2.54%降低为 1.3%,降低 1.24 个百分点,少损电量 4.99MWh。 4、变压器损失电量 44.54MWh,较上一代表日损失电量 45.47 MWh 少损电量 0.93MWh。负荷下降使得变压器铜损降低,而运行变压器数量的减少(同比减少 1 台) ,使得铁损降低。代表日负荷
5、为延安电网的平均负荷,重载变数量与上次持平,但李渠变的过载情况更为严重。 5、因前期负荷发展不足,110kV 贯屯、段庄、西北川主变投运后,变电站主变轻载、甚至空载运行,浪费了主变容量,变压器铁损加大。 35kV 电网线损理论计算结果及分析 35kV 电网理论计算结果如下: 表 1-2 35kV 电网代表日计算结果 供电量 (MWh) 损失电量(MWh) 线损率(%) 线路 变压器 站用电量 其它 合计 铜损 铁损 本次代表日 4040 5.75 0.78 2.30 1 1 10.83 0.27 上一代表日 3911 6.97 0.88 2.15 1 1 12.01 0.31 同比变化量 12
6、9 -1.22 -0.11 0.15 0 0 -1.18 0.04 同比百分数 3.28 -17.52 -12.27 6.97 0 0 -9.82 / 从表 1-2 计算结果可以看出: 1、延安电网 2012 年 9 月 5 日 35kV 电网的有功供电量为 4040MWh,较上一代表日的 3911MWh 增加 129MWh,增长率为 3.28%。黑色金属冶炼成为负荷增长点,且这部分负荷多为 35kV 直供负荷(无损电量) ,电量结构的变化,影响线损率降低 0.04 个百分点。 2、35kV 电网结构和运行方式与上一代表日相比变化不大,仅增加了一台变压器,导致铁损略有增加,对线损率影响较小。
7、3、线路损失电量 5.75MWh ,较上一代表日 6.97MWh 少损电量1.2208MWh。主要是本次 35kV 店双、洛老、洞南供电量减少,使得线路损耗降低,其中 35kV 洛老线损率由 1.82%降低为 1.57%,降低 0.25 个百分点,少损电量 0.23MWh。 4、变压器铜损降低 0.11MWh,铁损增加 0.15MWh,主要原因是负荷减少与运行变压器数量增加所致。部分高耗能变电站增容改造后,变压器运行更为经济合理;同时 35kV 富牛、马万双线路的投运,少损电量0.09MWh,对降低损耗起到了明显的作用。 10kV 电网线损理论计算结果及分析 10kV 电网理论计算结果如下:
8、表 1-3 10kV 电网代表日计算结果 供电量(MWh) 损失电量(MWh) 线损率(%) 线路 变压器 其它 合计 铜损 铁损 本次代表日 1953 140.40 2.54 15.69 0.30 158.93 8.14 上一代表日 1961 139.68 4.11 31.06 0.76 175.61 8.95 同比变化量 -8 0.72 -1.57 -15.37 -0.46 -16.68 -0.81 同比百分数 -0.42 0.51 -61.81 -97.96 -153.33 -10.50 / 从表 1-3 计算结果可以看出: 1、延安电网 2012 年 9 月 5 日 10kV 配网的供
9、电量为 1953 MWh,较上次 1961MWh 减少 8MWh,负荷下降引起变压器铜、铁损较上一代表日减少5.79 MWh,导致 10KV 线损率下降。 2、功率因数为 0.86,较上一代表日 0.89 降低 0.03 个百分点。本次运行线路的 10KV 无功补偿装置共计 14.12MVar /63 台,主要以集中补偿为主;功率因数在 0.8 以下的馈路 4 条,占总馈路的 5%;今后对功率因数偏低的线路应积极加装无功补偿装置。 3、线路损失电量 140.4MWh,较上一代表日 139.68Mwh 增加0.72MWh,增长率 0.51%,影响线损率升高。主要是部分城乡结合部线路负荷较重,导致
10、损耗加大。 4、变压器损失电量为 18.23Mwh,较上一代表日 35.17MWh 减少16.94MWh(其中铜损减少 1.57Mwh,铁损减少 15.37Mwh) 。主要原因是此次计算对上次个别专变计入线损的情况进行了修正,确保专变不计入10KV 线损,使得配变铜铁损均呈下降状态。 相关措施建议 1、加强电网经济运行管理 (1) 使运行方式经常处于合理、经济状态,做好双台变压器经济调度工作。一般情况下一台主变运行,一台主变备用;同时,应根据变电站负荷随季节变化规律,当主变负荷大于临界负荷时,要求该变电站双台主变运行。 (2)在延安变稳控装置投运后,及时将安塞、杏河区域负荷转由延安变供电,减少
11、迂回供电,降低损耗。 2、合理配置无功补偿设备,提高无功补偿度 建议在今后的增容改造过程中注重无功补偿设备的建设步伐,确保同步进行,提高全网的无功配置水平和各级电压运行水平,降低网损。 3、优化网络结构 在延安电网网架结构薄弱的大环境下,合理优化现有运行方式尤为重要,在延志导线更换为 LJG-300 后,北部运行方式应依据负荷情况适时调整。每年的 4-9 月份小负荷期间,延志、志吴双线并列运行,其余大负荷期间因延志双线不满足 N-1,采取分列运行。这样就可以合理分配负荷,提高电压质量,达到节能降损目的。 3 结语 通过对 2012 年 9 月 5 日延安电网线损理论计算结果的分析研究,将会对今后延安电网的安全、稳定、经济运行起到如下指导作用:一是鉴定电网结构与运行方式的经济性;二是查明电网中电能损失较大的元件及电能损失原因;三是为制定延安电网线损计划指标和降损措施提供科学依据;四是通过统计线损与理论线损值的对比,衡量线损管理工作的优劣;五是为优化电网规划方案提供科学依据。具有较强的实用性,经济效益、社会效益显著。
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。