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发电机滑环发热原因分析及对策.doc

1、发电机滑环发热原因分析及对策摘要:发电机滑环发热不仅影响发电机安全运行及带负荷能力,还会因为外加通风设施对装置运行的现场环境造成很大影响。我厂 3 号发电机型号为 QF-60-2 型,采用静止可控硅励磁,于 1996 年年底投产发电;该发电机额定励磁电流为 1643A,滑环每极 32 只碳刷,其型号为 D172-25*32*100,自投产以来,一直存在滑环表面温度偏高情况,温度在 100度左右,但近几年温度持续升高,平均升至 120 度,为了确保安全运行,只有增加临时风机降温,但给后来的运行维护带来极大的不便。 关键词:发电机 滑环 发热 中图分类号: TB857+.3 文献标识码: A 文章

2、编号: 简介: 碳刷和滑环是发电机动静接触和交换能量的设备,是发电机励磁系统的重要组成部分。但在运行中由于诸多原因,时常出现发热现象,严重危及发电机的安全运行。通过分析滑环发热的产生发展,引起滑环发热的因素,结合实践经验,总结出发热的处理及应急处理方法。 1999 年发电机重新安装完毕后,滑环温度一直很高,最高达到 130度;碳刷最高温度在 195 度;刷握外壳最高温度 220 度;刷辫最高温度120 度;碳刷与刷辫连接处最高温度 150 度;每次检修时更换碳刷,发现大部分碳刷接触面均有不同程度的破碎;运行中多次出现刷辫发热烧红甚至烧断;运行中负极刷架靠滑环侧刷握底部烧熔,造成少两组刷架运行;

3、运行中刷架压簧经常折断;发电机滑环室温度高,强制增加通风设备;运行中更换碳刷后,由于带压簧插入刷握,因此操作很不方便;碳刷更换频繁,而且一但开始更换,一般要持续一到二周,反复更换、调整方可稳定下来,给运行维护增加了很大的工作量; 原因分析: 2.1 滑环冷却风进风口滤网堵塞,使进风量减少,影响冷却效果; 2.2 碳刷间电流不均匀,部分碳刷电流过大而发热严重,从而引起滑环发热; 2.3 上海摩根的 D172 碳刷允许最大圆周速度为 70m/s,而发电机滑环表面圆周速度为 70.65m/s(0.45*3.14*50=70.65) ,碳刷在超过允许最高速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动,使

4、流过碳刷的电流不稳定;虽然在滑环表面开凹槽和使用磨花碳刷可破坏接触面的气膜,但开凹槽会使碳刷实际的接触面积减少; 2.4 滑环表面产生氧化膜,使碳刷接触电阻大大增加; 2.5 碳刷和滑环表面脏污。由于积灰和碳刷粉末的侵入,阻塞滑环通风孔,使得碳刷温度升高,可能在个别甚至全部碳刷上产生火花; 2.6 碳刷在刷握中卡涩,由于所使用的碳刷和刷握不配套, 在更换碳刷时都要对碳刷进行人工打磨, 因而碳刷表面很难达到平整光滑, 碳刷与刷握的接触面很难达到要求, 在运行中经常会出现卡涩; 2.7 碳刷在刷握中振动,造成碳刷冒火,由于刷握与滑环间间的距离相对较远,基本上都是 6mm 以上,当碳刷磨损到一定程度

5、的时候,刷握对碳刷的固定作用变差,使碳刷在刷握中随着电机的旋转振动冒火,有些碳刷甚至出现个别边角被打掉的现象,严重影响机组的安全运行; 2.8 碳刷压簧压力不均造成碳刷磨损不均匀,受压大的碳刷温度高,经长期运行或局部发热,可能引起个别弹簧应受热严重而弹性减弱,使各碳刷的接触电阻相差很大而分流不均。受压大的碳刷磨损较快且分流大,受压小的碳刷分流小甚至不分流,出现零电流碳刷,这样势必造成有效碳刷数量减少,大部分电流都集中于受压大的碳刷上,使其严重发热甚至烧红; 2.9 碳刷压簧存在缺陷。即使完好的压簧压力弹片,亦有过热现象;而折断的压簧压力弹片,则大部分存在严重过热而进一步折断,出现零电流碳刷,造

6、成有效碳刷数量减少; 2.10 运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发现部分碳刷发热情况,也是最终造成发电机滑环温度高的原因之一。 采取对策 3.1 发电机滑环进出口风道每次检修彻底清扫,正常运行要求运行人员每班检查滑环通风系统的运行情况,发现问题及时处理; 3.2 发电机滑环碳刷全部更换为摩根 NCC634 碳刷(允许最高速度为81m/s,额定电流 90A) ,使用前配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达80%,同时,新换碳刷长度应与运行中碳刷长度基本一致。当发热处于初期,发热温度不高,如 100以内,此时可以采用调整部分工作不良的碳刷的方法,如更换磨损较短的以及工作电流很小的碳刷,运行中碳刷长度不

7、小于新碳刷的 2/3,如发现长度不足,必须立即更换;调整或更换部分弹性较小刷握的弹簧;处理碳刷卡涩等措施,优化电流分配,减少发热量 3.3 将发电机滑环上所有压簧全部更换为恒压簧,调整刷握与滑环的距离为 3mm,使用前检查压簧压力是否均匀,在刷握内应牢固,无弹出和断裂现象。运行中更换压簧时,应检查压簧接触点牢固,弹片、弹簧正常受压,在压力消失后能完全恢复,压簧卡口应有足够余度,不能太浅;3.4 将刷架更换为新型,原刷架插入刷握时碳刷直接(带压)接触滑环,在安装过程中易造成碳刷破碎,新型刷架可在刷架完全固定后方逐一放下压簧,使碳刷缓慢接触滑环,不至于造成接触面的损伤; 3.5 尽可能选用与刷握相

8、匹配的碳刷,使碳刷在刷握内有 0.10.2mm的间隙,并经常检查使碳刷在刷握内活动自如,上下灵活串动无卡涩现象; 3.6 适当降低发电机的无功负荷,减少励磁电流,从而降低碳刷的工作电流,减轻发热; 3.7 出现个别碳刷断辫、脱辫,可先减小励磁电流;出现环火,则大量减小励磁电流,调整碳刷电流平衡后再更换碳刷。不可强行更换大量碳刷; 3.8 实行定期制度: 3.8.1 运行人员每天后夜班吹扫滑环一次以去除积粉和碳粉,并做好记录; 3.8.2 清理通风口,保持风道畅通,增加散热量 3.8.3 运行人员每班检查发电机时用红外线测温仪测量发电机滑环温度,满负荷期间每两小时测量一次,测量结果记入值班日志;

9、 3.8.4 当滑环温度大于 90 度时,用钳形电流表测量碳刷电流,检查碳刷长度和接触面积,及时更换或研磨碳刷,并装设临时轴流风机; 3.8.5 经常检查碳刷的活动情况。用提刷的方法检查鉴定碳刷在刷握内上下活动是否自由,有无卡刷和碳刷焊附在刷握壁的现象,当发生有卡刷和碳刷焊附现象时,应立即研磨碳刷和清理刷握内壁,使碳刷恢复上下自由活动能力。 3.8.6 使用新碳刷前应首先进行碳刷阻值测量,并将阻值相同相同的碳刷分别编号存放,更换碳刷时,必须在同一极滑环上使用同一阻值的碳刷,严禁不同阻值的碳刷在同一极滑环上使用; 3.8.7 检修发电机时,去除滑环表面氧化层和冒火时产生的麻点,减少碳刷接触电阻,

10、消除碳刷跳跃现象;同时对刷架与刷握的导电接触面进行清扫,消除其氧化面,静态安装时测量接触面的接触间隙小于0.015mm,确保接触面接触完好。 总结 通过近几年的监视、分析、改造、更换,现滑环最高温度降为 85 度左右,有效地抑制了发电机滑环过热、刷辫烧断、弹簧断裂、刷握烧损等情况的发生,对发电机长期安全稳定运行起到了较好的保障作用。 总之,发电机滑环发热现象运行中时有发生,严重威胁发电机的安全运行。因此,对滑环的监视、维护并及时处理其发生的故障和损伤,是保证发电机长期稳定运行的重要工作之一。开机时,应详细查看各个部件的工作是否正常,氧化膜是否过厚或过薄,滑环的表面状态是否良好,通风沟是否堵塞,碳刷镜面是否光亮,碳刷体在刷握内上下滑动是否灵活,弹簧压力是否均匀。出现发热时,必须采取及时有效措施,控制发热、降低发热。因为发热作用时间越长,对碳刷和滑环损坏越严重,恢复正常难度也就越大。避免发热关键还是预防为主,首先选择质量合格的刷握和碳刷,运行中做好维护,配备远红外测温仪经常测量,掌握温度的变化情况,配备直流钳形电流表,定期测量各个碳刷工作电流,尽量调整各个碳刷电流基本平衡;出现发热及时处理。保持滑环始终保持良好的工作状态,为装置连续安全生产运行奠定良好的基础。 参考文献 1 周德贵 .中国电力出版社.同步发电机运行技术与实践 2 胡志光 .中国电力出版社.发电厂电气设备及运行

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