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分析厂内蒸汽冷凝水热能回收量低的原因与对策.doc

1、分析厂内蒸汽冷凝水热能回收量低的原因与对策摘要:在某厂案例中,笔者通过探索新方法,更好地实现蒸汽冷凝水热能回收利用,以降低蒸汽耗能。 关键词: 蒸汽冷凝水;热能回收量;原因分析;对策 中图分类号: TB752+.4 文献标识码:A 一、原因分析 笔者根据冷凝水回收工艺及工作原理,从“人、机、料、法”四个方面进行分析,找出可能导致蒸汽冷凝水热能回收量低的 8 条末端因素,并制作如下因果图。 图 1 冷凝水热能回收量低因果图 二、二次蒸汽热能损失的原因分析 经过笔者对末端因素进行逐一验证,发现二次蒸汽热能损失是冷凝水热能回收利用率低的主因,具体论证分析如下: 2.1 制丝车间冷凝水回收系统是开式回

2、收系统。蒸汽在设备中放热产生的冷凝水经疏水器直接进入冷凝水管网,依靠疏水器背压将冷凝水送到冷凝水集水箱,最后用水泵将冷凝水送到锅炉除氧箱。整个系统的冷凝水所产生的二次蒸汽通过破空管排入大气,热损失大且造成环境的热污染。 2.2 某厂制丝生产设备需要蒸汽供给的平均压力为 0.7Mpa, 在此压力下的疏水阀蒸汽凝结水的饱和水焓 721.2KJ/kg,表压为 0 时饱和水焓是 419KJ/kg,二者相差 302.2 KJ/kg。这相差的 302.2 KJ/kg 过剩热焓就形成一部分凝结水蒸发成二次蒸汽的热焓。一个标准大气压下蒸汽的汽化热是 2257 KJ/kg,因为有 302.2 KJ/kg 的热焓

3、可以利用,在一个标准大气压下每千克蒸汽量能产生二次蒸汽量为: kg) 某厂制丝车间平均每天消耗蒸汽量大约为 65 吨,即每天产生二次蒸汽量约为 8.7 吨,考虑到回收系统辐射散热损失,因此可利用的二次蒸汽损失系数取值为 10%,即每天约有 7.8 吨二次蒸汽由于没有有效回收而浪费掉了。 蒸汽冷凝水形成的二次蒸汽热能与冷凝水热能几乎相等,而平均每天回收冷凝水约 12 吨,因此如果把每天浪费的 7.8 吨二次蒸汽全部回收,热能回收至少可以提高: 综上所述,我们发现只要能把冷凝水产生的二次蒸汽有效回收,就能提高蒸汽冷凝水热能回收量。 三、制定相关对策 3.1 将二次蒸汽直接用于低压设备或一般加热供暖

4、。 3.2 更新原有的冷凝水开式回收系统,改造为闭式回收系统,使二次蒸汽在系统内 回收至动力车间。 3.3 制作软水喷淋装置,利用二次蒸汽热能加热低温软化水,再将高温热水回收至动力车间。 3.4 加装换热器,通过换热将二次蒸汽热能回收。 通过以上对比分析,笔者认为方案三为最佳方案 根据方案三的思路,下图为设计的软水喷淋装置: 下图 2 为设计的软水喷淋装置: 图 2 软水喷淋装置图 如图 2,喷淋器由圆筒外壳、软水喷头装置、凝结水管、网孔板组成,安装在凝结水箱上面。二次蒸汽由水箱顶部进入喷淋器内,二次蒸汽进入喷淋器后,体积膨胀,流速降低,再经过双层孔板之后,流速再度降低。当软化水经喷头均匀地喷

5、洒在网孔分流导板上,通过的低压二次蒸汽完全被软化水亲和吸收,软化水把热量带走,变成热水通过喷淋器底部出口送到制丝车间热力站,最后与车间蒸汽冷凝水混合一同通过水泵回收至动力车间。 四、制定对策实施 4.1 从动力车间锅炉房软水池引出软水管道,考虑到软水温度在25左右,为节约改造成本,决定使用 PVC 管道。如图 3 图 3 图 4 4.2PVC 管道通过地下电缆沟走向制丝车间热力站。加装水泵增压,水泵采用变频控制,结合给水水管的阀门开度,可控制流量及喷水压力。安装水表方便计量,安装压力表方便观察系统运行。如图 4 4.3 按设计加工制作软水喷淋器,放置在制丝车间楼顶。如图 5 图 5 4.4 分

6、别连接二次蒸汽管道、热水回收管道、软水喷淋管道到喷淋器,其中二次蒸汽管道和热水回收管道由于温度高,需要作保温处理,以免热量损失和造成安全隐患。如图 6 图 6 4.5 对喷淋回收系统进行电气控制改造。 (1)在制丝车间热力站加装控制开关,设置三个状态:远程、本地、停止。 (2)在远程的状态下,由动力车间的锅炉房控制站依据锅炉的运行状态决定是否启用。当输出蒸汽在 0.7MPa 以上的时候,锅炉房操作工启动制丝车间热力站软水水泵。在制丝车间不生产或基本不用气的情况下,锅炉房操作工可停止该水泵。 (3)在本地状态下,制丝车间可在本地电柜上直接启动软水水泵。 (4)在停止状态下,不能启动水泵。 (5)设置状态灯:绿色表示软水水泵正常运行。 五、结束语 目前锅炉除氧箱使用蒸汽加热软水的热力除氧,蒸汽属于直接耗用;空调箱加温或除湿时使用蒸汽,由于各空调箱用汽量较小,分布区域广,冷凝水所含热能较少,目前对该部分冷凝水不进行回收。因此要实现节能降耗目标,主要考虑从生产车间使用方面入手研究改善。

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