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孤岛油田出砂造成抽油泵失效分析及治理措施.doc

1、孤岛油田出砂造成抽油泵失效分析及治理措施摘要:本文针对孤岛油田抽油泵免修期短的问题,通过采取生产过程分析和现场描述相结合的办法,对油井出砂对抽油泵的机理,从管柱沉砂、抽油泵结构、油井井况和产出液介质四个方面进行分析,采取了系列防砂治砂、上提油井泵挂和推广应用新型抽油泵等措施,取得了较好的效果。 关键词:孤岛油田 出砂 抽油泵失效 机理分析 治理措施 孤岛油田是一个典型的疏松砂岩稠油油藏,埋藏深度 1120 至 1350米,地层胶结疏松,出砂严重。随着孤岛油田步入高含水的开发期,目前有 60%的油井出砂,含砂量大于 1.0的油井占 4.5%,油井的普遍出砂使抽油泵的工况环境进一步恶化。 一、失效

2、原因分析 (1)砂粒在管柱内的沉降 目前孤岛油田的综合含水已高达 96%以上,油井的含砂量基本上大于0.3,含砂量最高的达到 10以上。由于原油的粘度远远大于地层水的粘度,而在相同的流速下,不同介质的携砂能力与介质的粘度呈正比1,所以地层油的携砂能力要大于地层水的携砂能力。当井液进入抽油泵后,由于活塞的抽吸作用以及抽油杆与油管的相互运动,使得地层水与地层油充分混合,大的油滴变成小油滴分散在地层水中,因此地层油中的砂粒混合在地层水中,由于地层水的携砂能力差,部分砂粒会在重力作用下下沉。 其次,由于抽油杆与油管的相对运动,从管流的流体力学特性分析,由于粘性流体附面层的影响,在抽油杆上行时,靠近油管

3、壁的流体必然粘附在管壁上,流速为零,靠近抽油杆的流体速度与抽油杆运动速度相同(见图 1) 。在抽油杆下行时,靠近油管壁的流速为零,而与抽油杆接触的流体与抽油杆的下行速度相同(见图 2) 。因此井液在油管中运移速度从纵向上和径向上都是变速运动,砂粒会在井液低速时沉降,部分砂粒也会沿着井壁的低速区沉降到抽油泵。特别是在油井停产时,砂粒快速沉降,严重时会造成卡泵和砂埋。 (2)抽油泵结构的因素 普通抽油泵在结构上没有任何挡砂措施,而且柱塞端部有 0.5?的锥面,抽油泵在往复运动过程中,使得砂粒直接沉降到柱塞与泵筒间隙中,而且抽油泵柱塞上的防砂槽只具备挡砂和刮砂性能,对防砂槽沉砂的清除没有考虑,在防砂

4、槽存砂后,同样会造成活塞衬套磨损。 (3)井身结构和地层能量下降加剧了磨损 通过对油井井身轨迹资料的研究,油井随着井身的加深,与井口的同心度变差,特别是在 500 米以下,井身轨迹呈螺旋向下。孤岛油田的动液面一般在 700 米以下,有杆泵平均泵挂为 1200 米左右。由于抽油泵所处位置径向偏差增大,使得抽油泵在油井中呈倾斜状态,沿着井身轨迹呈一定的角度,使得抽油泵在抽吸过程中,偏磨现象加重。 (4)磨损和腐蚀双重作用,造成抽油泵失效 孤岛油田步入开发后期,抽油泵在高含水环境下,润滑介质变差,采出水直接与抽油泵表面接触。经统计油井矿场化验资料统计,油井的矿化度在 10000-30000mg/l,

5、对孤岛东区馆 3-4 单元 110 口井统计,PH值小于 7 的油井占 34%。通过对油井生产过程跟踪分析,在相同的生产参数下,含砂量和矿化度与抽油泵的泵效有着直接的关系。低矿化度、低含砂的油井高泵效期较长,而且泵效下降缓慢。高矿化度和高含砂的油井高泵效期较短,而且高泵效期过后,泵效下降比较快。 二、治理措施及效果 (1)防砂治砂配套技术的应用评价 稳定剂、抑砂剂的应用 在矿场应用过程中,稳定剂和抑砂剂主要应用于出砂不很严重,但是由于含砂量较高,造成抽油泵生产周期短的油井。通过对现场应用的620 井次稳定剂和 240 井次抑砂剂数据对比分析(见表 1) ,取得了较好的效果。 泵下挡砂器的应用

6、为降低采出液的含砂量,在管柱优化方面,通过在抽油泵下加装泵下挡砂器, ,降低进泵液体含砂量,减轻砂对抽油泵磨损。通过对现场应用的 15 口井进行分析,含砂量由应用前的 0.9416降低到 0.5207。该装置可以有效的延长抽油泵的高泵效生产期,而且从二次作业的 2 口井现场描述发现,尾管中有 20 米的沉砂,说明起到了明显的滤砂作用。 确定合理的采液强度 在油井的生产过程中,通过对油井采液强度和含砂量的历史数据进行拟合,可以得出含砂量与采液强度的变化规律,从而确定合理的采液强度。 (2)恢复地层能量,严格控制油井沉没度 在搞清油井供液能力的前提下,降低油井泵挂,可节约投入。改善抽油泵工况的另一

7、项有效途径,是严格控制油井沉没度。目前孤岛油田油井的平均沉没度为 522.2 米。通过对油井合理沉没度的研究分析表明,含水大于 90%,沉没度 250 米,含水小于 90%,沉没度 400 米即可满足油井生产要求。 (3)推广应用新型抽油泵,提高抽油泵可靠性 为提高抽油泵抗砂能力,推广应用了改进泵、防砂卡泵和等径泵,主要应用于由于磨损而造成免修期短的油井。改进泵在结构上,将游动凡尔移到活塞的下端,可避免凡尔球撞击凡尔罩。在活塞的两端加高硬度弹性刮砂装置,直径大于泵筒内径,在弹力和液柱压力的作用下,弹性斜片紧贴在泵筒内壁上,活塞往复运动时将砂子被斜片刮下由井液带走,提高抽油泵的可靠性。通过现场

8、10 口井对比分析,平均免修期延长98 天。防砂卡泵有动筒式和长柱塞式两种,利用环空沉砂原理,防止砂卡泵,减轻泵的磨损。通过对比 79 口防砂卡泵,平均免修期由 187 天延长到 246 天。9 口等径柱塞泵免修期延长了 37 天,而且具有高泵效期长的特点。 三、结论与认识 (1)油井含砂量和矿化度越高,抽油泵的高泵效期越短,而且泵效下降越快; (2)有杆泵在生产过程中,必然会有部分砂粒沉降到抽油泵上,使抽油泵磨损。通过一系列防砂工艺,可以降低油井的含砂量,延长抽油泵的高泵效期; (3)油井井况的复杂变化,是造成抽油泵失效的重要因素,通过恢复地层能量,严格控制油井沉没度,可有效改善油井工况; (4)高含砂、强腐蚀是造成抽油泵短命的重要因素,通过应用新型抽油泵,可提高油井的泵效,延长油井免修期,降低油井的维护费用。

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