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浅谈合成车间低负荷运行.doc

1、浅谈合成车间低负荷运行一、背景及意义 1.在 2010 年 12 月 29 日、12 月 30 日合成车间两次接气调节中,低温甲醇洗净化气中 CO2 含量最低时没有分析出来,最高在 0.65%,大部分在 0.20%左右,净化气中 CO2 含量过低影响到合成塔催化剂的正常运行。 2.低温甲醇洗热区提前投用会影响冷区冷量,但热区如果投用不及时,又会造成甲醇再生不好,使导气后净化气中总 S 含量降不下来。另外,在低负荷时,低温甲醇洗冷量还需进一步平衡。 3.甲醇气冷合成塔温度调节手动旁路伐全开,气冷合成塔温度在 150度左右,温度控制上还没有好的调节手段。 4.硫回收系统和 CO2 压缩机组还没有带

2、负荷试车,诸多问题尚没有暴露出来。 二、技术攻关目标 1.出低温甲醇洗净化气中 CO2 含量在 0.25%0.60%,目标 0.60%。可以满足甲醇合成的需要。 2.甲醇气冷合成塔温度受控,避免出现温度大幅度波动甚至超温现象。 3.T-40007 尾气洗涤塔出来的放空尾气环保指标合格,既 CH3OH 含量在 10100PPM,H2S+COS 含量在 550PPM。 4.出低温甲醇洗克劳斯酸性气 H2S 浓度调整在 20%以上,并保 证在这低浓度下硫回收的运行,防止液硫管线结晶、堵塞等情况发生。 5.CO2 压缩机、合成气/循环气压缩机在低负荷下平稳运行。 6.低温甲醇洗冷量可以满足低负荷时的生

3、产。 三、低温甲醇洗在低负荷时的指标控制问题 净化气中 CO2 含量较低。 解决措施:适当降低硫化氢吸收段的甲醇进料量,保证脱硫气中二氧化碳的含量,此时必须要保证精洗甲醇的含量,防止硫化氢超标,400FV-0206(0806)的开度控制在 26%31%,还可以打开400HV0210(0810)将脱硫气直接调入合成气中增加合成气中二氧化碳的含量。 T-40007 尾气环保指标超标。 解决措施:控制 T-40004 二段的液位在 55%以上,保证 T-40004 三段的再吸收甲醇量,以保证尾气中总硫不超标。装置导气以后 T-40006 的合格废水要连续排出,同时保证进 T-40007 的脱盐水量为

4、 3t/h,循环洗涤液的量为 20t/h。 CLAUS 中硫化氢的含量控制重点是 CLAUS 气中二氧化碳的含量和进T-40005 含硫甲醇的中的硫化氢含量。 解决措施:保证气提氮气的流量使含硫甲醇中的二氧化碳在 T-40004中得到最大量的解析。以降低 CLAUS 气中二氧化碳的含量,防止 CLAUS气中的硫化氢被稀释。增加 CLAUS 气的循环量,用以增加 CLAUS 气中硫化氢的浓度。 1.低负荷时甲醇气冷合成塔温度控制问题 低负荷运行下,调节控制水冷塔开工喷射器,利用中压过热蒸汽的热量,间接控制稳定气冷塔壳程进口温度气冷塔触媒床层温度偏低;气冷塔的 520SPP023 旁路已经全开;气

5、冷塔的温控阀 520TV2101 已经全开,合成系统的运行仍然维持在接气状态。气冷塔温度有可能降到活性温度150以下,致使气冷塔触媒被水冷塔 R-52001AB 合成甲醇浸泡而损环。 解决措施:提高压缩机 C-52001 的进出口温度、压力,提高压缩机C-52002 的进出口温度、压力,改善温控阀 520TV2101 的温度,使气冷塔触媒温度在 150以上。 2.低负荷时低温甲醇洗的冷量平衡问题 低温甲醇洗热区投用过早,将热量带入冷区。 解决措施:在装置开始均压时缓慢投用热再生系统。在 T-40005 第三段增加测温点,这样可以直观的有效控制热再生系统的投用情况,防止热区升温过快。 低温甲醇洗

6、气提氮气量控制过大,将冷量带出系统,如果气提氮气量过小,CO2 在 T-40003 三段得不到充分的解析,无法释放出充足的冷量。解决措施:根据 TI0430 的指示控制气体氮气的流量,缓慢增加气体氮气的流量,寻找 TI0430 的温度最低点,根据前期导气经验值可将气提氮气控制在 12000-20000Nm3/h 为宜. 解决措施:增加丙烯冷却器 E-40004AB、E-40008 的负荷,将液位控制在 4060%,出冷却器甲醇温度控制-39是丙烯冷却器负荷最大。 3.低负荷、低硫浓度下硫回收系统运行 3.1 问题原因分析: 3.1.1 液硫管线蒸汽夹套伴热低低压蒸汽流量过小,使液硫管管线夹套温

7、度过低,导致液硫凝固在管线内部。 3.1.2 为了控制炉膛温度,低负荷下系统压力容易波动,甚至超压。 3.1.3 硫回收装置在低负荷运行时产生液硫量较少,在液硫管线靠重力自流入液硫封,按照设计要求施工管线坡度为 1%,液硫流量较少在管线内部造成流通不畅现象。 3.2 解决措施: 3.2.1 液硫夹套管线夹套分段增加低低压蒸汽管线保证伴热蒸汽流量充足,将液硫管线每段蒸汽及冷凝液跨接管线接蒸汽管线变更为 1管线(现为 3/4) ,保证液硫夹套管线蒸汽、冷凝液畅通防止因为管线内部积液导致伴热效果不好,保证液硫温度在 135-140之间。 3.2.2 为防止因系统局部压力高高出现联锁停车及其他危险,将

8、余热回收器 E-45001、R-45001、R-45002 后工艺气管线加压力监测点,操作人员随时可以观测到设备前后压力变化,从而防止出现压力超高的现象。3.2.3 增加液硫管线坡度,将液硫冷凝器侧坡度抬高。 4.CO2 压缩机、合成气/循环气压缩机在低负荷下平稳运行 合成气/循环气压缩机组在低负荷运行中,蒸汽用量少,外送阀 LV-5503B 开度小,冷凝液泵出口压力高,阀门 LV-5503B 易发生振动。 解决措施: 运行期将冷凝液回流阀 LV-5503A 旁路稍开,保证冷凝液泵出口压力在 0.9MPa(G) 。阀门 LV-5503B 发生振动时,立即打开 LV-5503B 阀前导淋排液,同

9、时开大冷凝液回流阀 LV-5503A 旁路,同时保证热井液位稳定,冷凝液泵运行正常。 低温甲醇洗装置低负荷时,T-40004 塔一段、二段压力不稳定,导致CO2 压缩机入口压力不稳定,向气化送气的过程中,操作难度大,易发生喘振。 解决措施: 压缩机 C-40002 在运行正常的工况下,根据防喘振曲线调节防喘振阀,使工作点与防喘振曲线保持一定距离。将 400PC0902 分程控制投用,保证压缩机入口压力 PI-0902 稳定。一但入口压力出现波动时,及时通过 PV-0902A/B 调节。当气化装置跳车时,立即关闭压缩机出口阀,手动打开 PV-0902B,对压缩机泄压,同时保证 T-40004 塔一段、二段压力稳定。 作者简介:罗军浩,男,汉,神华宁煤集团煤制油项目建设指挥部,中级 ,本科。

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