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潘一矿副井马头门锚注联合修复加固技术.doc

1、1潘一矿副井马头门锚注联合修复加固技术摘要:针对潘一矿东区副井马头门位于花斑泥岩和砂质泥岩中,并受 F32大断层影响,造成马头门衬砌结构的变形和破坏严重,出现开裂、掉块现象和监测结果:衬砌结构收敛变形大,收敛速率达到 0.2 mm/d,采用注浆加锚索梁联合支护方式,对副井马头门进行了修复加固处理,修复加固后马头门衬砌结构变形趋于稳定。修复加固措施提高了马头门围岩承载能力,有效地控制了围岩变形,取得良好的效果,确保了马头门的安全运营。 关键词:马头门;衬砌结构;破坏机理;注浆加固;锚索梁 中图分类号:TD353 文献标志码:A 近年来随着开采深度的增加,地应力也随着增大1。在大地压、高应力状态下

2、,马头门作为井筒和井底车场巷道连接部分,是矿井的咽喉部位,其受力状态十分复杂2。在高地应力条件下巷道围岩,不可避免的要形成大松动圈,造成巷道维护十分困难,采用注浆3和锚索联合加固支护,能将松散破碎的围岩胶结成整体,改变了围岩的内部松散结构,提高了围岩的强度和承载能力,是修复复杂困难条件下巷道围岩稳定最有效的方法之一4-6。 1 工程概况 淮南矿区潘一东矿井煤炭资源埋藏深,其副井马头门及硐室群位于-842-848 m水平,潘一东一水平副井马头门标高为-848 m, 位于 13煤2底板、 11煤层顶板, 岩性以软岩为主,岩性主要为花斑泥岩、 炭质泥岩、 泥岩、 砂质泥岩。副井马头门东马头门 17.

3、2 m,西马头门 43.2 m,马头门主体设计净断面宽高=7.6 m7.4 m,设计荒断面宽高=9.24 m10.32 m,设计为直墙半圆拱形。掘进时采用锚网喷支护,永久支护采用双层钢筋混凝土支护。由于矿井地压大,围岩较为松软破碎,稳定性差,马头门上半部处于花斑泥岩中,拱基线以下处于砂质泥岩中,更兼受落差为 2030 m的 F32大断层影响。造成马头门钢筋混凝土衬砌结构出现开裂、掉块,给安全生产带来严重的影响,为保证该处支护破坏安全,对此段修复采取了注浆和锚索联合加固支护措施。 2 变形破坏机理分析 潘一矿东区马头门的变形和破坏的主要原因包括围岩裂隙的发育,破碎严重,强度低,地应力大,支护结构

4、和参数的不合理等几个方面。 1) 由于马头门处于立井与水平巷道交接处,受到多次施工扰动,且断面较大,在马头门开挖之前,岩体处在高地应力环境下,岩体结构面处于闭合状态,岩体稳定且有一定的强度;在马头门开挖之后,巷道围岩应力部分释放,围岩处于低应力环境下,岩体结构面张开、扩展、贯通,岩体不稳定且强度较低。 2) 在大地压高地应力作用下,副井马头门处应力集中比较严重,受力状态十分复杂,又加上 F32大断层的影响,引起马头门钢筋混凝土衬砌结构破坏严重。 3) 水力作用与温度作用。由于马头门上半部位于花斑泥岩中,拱基线以下处于砂质泥岩中,虽然该岩层富水性差,但井筒的淋水也不容3忽视,在水的作用下,马头门

5、围岩会发生不可逆的物理化学反应,出现崩解、泥化现象。在深井中由于地温高,围岩的温度达 40 ,温度不能及时降低,对围岩的应力和支护系统的锚固都有影响。 3 马头门修复加固技术 3.1 锚索梁加固 根据马头门与井筒连接处破坏情况及监测数据分析可知,衬砌结构肩部及顶部的钢筋应力及混凝土变形较大,结构沿巷道走向承受拉应力,这对于钢筋混凝土结构是最不利的受力状态,因此采用锚索梁进行加固。5 结语 潘一矿东区副井马头门上半部位于花斑泥岩中,拱基线以下处于砂质泥岩中,并受落差为 2030 m的 F32大断层影响,造成马头门衬砌结构的变形和破坏严重,出现开裂、掉块现象,为此,采用注浆加锚索梁联合支护方式,对

6、副井马头门进行了修复加固处理。沿拱肩走向裂纹处增设环向 U型钢+锚索加固,U 型钢长 5 m,以裂纹为中,用 4根锚索锁牢;锚索沿巷道走向采用 14号槽钢加 11号工字钢组成托梁锁牢。注浆采用深、浅孔注浆方式,先注浅孔,随后注深孔。 在马头门未进行修复加固前,衬砌结构收敛变形大,收敛速率能达到 0.2 mm/d,靠近立井的断面位移收敛比远离立井的断面位移收敛变形大,顶板收敛位移比帮之间收敛位移大。随后在注浆锚索梁联合支护作用下,马头门衬砌结构断面收敛位移曲线变成一条平缓的曲线,收敛速率为 0.08 mm/d,通过一年多的监测,马头门衬砌结构变形趋于稳定,表4明修复加固措施提高了马头门围岩承载能

7、力,有效地控制了围岩变形,取得良好的效果,确保了马头门的安全运营。 参考文献: 1杜光华,蔡瑞春,赵明强. 深井马头门处井壁支护技术研究J.江西煤炭科技,2009 (1):44-45. 2刘延生,赵景忠,杨家恩,等. 千米深井马头门及井筒修复工程实践与认识J.建井技术,2005,26(3):3-4. 3董健涛,何桂良,张光振. 深部软岩井筒马头门破坏修复治理技术研究J.煤炭工程,2009(2):52-53. 4董正坤, 朱庆华, 李广余.注浆加固技术研究J. 矿山压力与顶板管理, 2000, 17(4): 44-46. 5王爱国,王明远, 林登阁. 井底车场硐室围岩破坏机理及加固技术研究J.煤矿支护,2006(3):36-37. 6乔卫国,吕言新,林登阁,等. 深井厚冲积层软岩马头门稳定性控制技术研究 J. 煤炭科学技术, 2012,40(3): 23-24. (责任编辑:何学华,吴晓红)

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