ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:102.50KB ,
资源ID:1907735      下载积分:8 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-1907735.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(数控立车加工气缸套密封槽问题分析与解决.doc)为本站会员(gs****r)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

数控立车加工气缸套密封槽问题分析与解决.doc

1、1数控立车加工气缸套密封槽问题分析与解决摘 要:本文对气缸套生产中,密封槽加工存在的振动、尺寸难以控制、表面状况不佳等问题进行分析,通过对加工系统的刀具规格和材质、切削参数进行调整,并采用变速切削的方式,消除振动,最终解决了槽加工过程中存在的问题。 关键词:密封槽;振动;振纹;变速切削;刀具 1 引言 气缸套为柴油机动力组件的重要零件之一,其质量的好坏直接影响到柴油机的油耗、寿命、排放等指标。本文以我公司与美国 GE 公司合作生产的气缸套为例,对该产品上密封槽加工过程中存在的难点进行分析并予以解决。 该气缸套在数控立车上完成外圆的精车,包括其中的密封槽的加工,如图 1 所示。 根据经验,该槽最

2、理想的加工方法是采用成形刀片,直接进刀而得到,利用 280 气缸套的割槽刀做切削验证,参数如下:转速 80 转/分钟,进给 0.15 毫米/转,但我们在实际加工时,出现较明显的振动和噪声,刀片磨损严重,尺寸难以控制,不能满足图纸的技术要求,且加工表面存在振痕,振痕的存在会导致气缸套与其配合件组装之间漏水,渗入燃油中,导致柴油机故障发生。 2 问题的分析与解决 2加工后的实物状况如下图 2 所示,根据加工过程中振动情况和加工后的表面状况,分析其原因可能存在于以下几个方面:设备刚性、工件材质与成型方法、刀片的选用、加工参数、切削振动等几个方面。 2.1 设备刚性 首先考虑到的是设备的刚性不足,为减

3、小切削力,降低机床载荷,将成形刀片更换为 5mm 宽的割槽刀,并对加工参数作适当调整,但振动仍然存在,加工表面状况同样较差,没有明显改善。为了进一步求证是否是设备刚性问题,刀具更换为 3mm 的割槽刀片再次试切,加工状况明显好转,刀具切入时,没有刺耳的噪声,切削比较平稳,经调整切削参数,加工后表面的振痕明显减轻,但刀片的磨损还是较为严重。 通过该试验证明,设备刚性存在一定程度的不足,通过刀具调整弥补后,仍然存在加工表面状况不理想和刀具磨损问题。 2.2 工件材质与成型方法 接下来,开始对工件材质与成型方法与我们公司现有产品进行比较。公司原有产品为材料为合金硼铸铁,通过普通方法浇铸成型,硬度范围

4、在 HB210250 之间,而合作生产的气缸套为合金铸铁,为增加其耐磨性,添加了耐磨成分,而且该该气缸套通过离心浇铸成型,经对其硬度检测,基本都在 HB300 以上,另外,通过离心浇铸得到的产品,其材料的致密程度较普通浇铸高出很多,这些在一定程度上,降低了该气缸套的可加工性,特别是加工余量相对来说较大的密封槽。对于材料成分和成型方法,我们没法改变,所以只能从刀具材料的匹配上进行考虑。 2.3 刀片材质选配 3在最初阶段,考虑工件为铸铁件,选用的为肯纳的材质 KC5010 的刀片,该材质的刀片适合与铸铁件的加工。在开始试制时,在明显切削振动和轻微切削振动时,刀片的刃口磨损都很快。根据我们选用数种

5、材质的刀片反复切削试验,最终选定材质为 KC9513 的割槽刀片。经多次切削验证,该刀片的耐磨性明显高于原先采用的刀片,且加工后产品的尺寸比较稳定,因加工过程中仍然存在轻微振动,表面质量还是存在振痕。 2.4 变速切削 针对加工过程中的振动,我们对设备扩充了变速切削功能。当加工系统的参数,包括工件材料、刀片材质、转速、进给、切深,甚至装夹等确定后,整个加工系统会存在一个振动,这个是固有的,不能避免的,只是大部分情况下,该振动对加工工件的影响很小,可以忽略不计。我们在实际加工过程中,不断对切削参数进行调整,仍然存在振动,证明切削参数对振动的改善作用很小。在此情况下,考虑了变速切削。 变速切削的功能就是在加工过程中主轴转速在某个范围内不断变更,以打破整个加工系统固有的振动,当转速调整至某个范围内时,系统的振动会明显减弱,从而提高工件加工的表面质量。 经过多次的试验,最终我们将变速切削过程中的转速变动范围确定在 8085 转/分钟。在这种情况下,加工过程中的振动明显减弱,切削过程平稳,密封槽加工后尺寸、表面质量都符合图纸要求,如图 3 所示。3 总结 综上,在设备刚性不足的条件下,通过对加工系统的刀具规格和材4质、切削参数进行调整,并采用变速切削的方式,消除振动,最终完成了该气缸套上密封槽的加工,尺寸和表面状况都能达到图纸的设计要求。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。