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默纳克3000慢车调试---学生版.doc

1、E-COM 控制系统 -慢车 调试 SJEC 慢车调试 准备 调试前检查 1. 现场机械、电气接线检查 在系统上电之前要进行外围接线的检查, 将控制柜动力线再次拧紧 1)安全回路导通 ,若部分安全回路未装则需选择短接以下回路: 底坑: MJ6 的 3、 5 轿顶: MJ1 的 1、 2 井道: MJ4 的 8 与 MJ1 的 2 全部: MJ12 的 2 与 MJ8 的 1 2)门锁回路导通工作可靠 :若门锁未装则需选择短接以下回路: 厅门: MJ8 的 1、 2 轿门: MJ1 的 6、 7 全部: MP4 的 3、 4 3) 若带自动救援功能但未装 UPS 则需短接 KXW 继电器的 3、

2、 4,否则报 E41; 4) 若上、下开关架未装需短接控制柜接线板 MJ4 和 MJ5 的 5、 6 也就是 301 与 USR、 DSR; 5)若随行电缆未装则需短接 MJ3 的 1、 4 就是 301 与 58; 6)上电看相续继电器 JXW 是否正常,不正常则调整主电源相续,否则报 E41; 7) 热保护连接线接通或短接 MJ15 的 1、 2 否则报 E36。 8)机械部分安装到位 :门刀地崁间隙符合标准; 井道顺畅无伸出物和孔洞;轿厢内无人 ; 安全钳间隙合理。 2. 编码器检查 编码器反馈的脉冲信号是系统实现精准控制的重要保证,调试之前要着重检查。 1)编码器安装稳固,接线可靠。

3、2)编码器信号线与强电回路分槽布置, 也可使用金属软管独立, 防止干扰。 3)编码器连线最好直接从编码器引入控制柜,若连线不够长,需要接线,则延长部分也应该用屏蔽线,并且与编码器原线的连接最好用烙铁焊接。 4)编码器屏蔽层要求在控制器一端接地可靠。 3. 电源检查 1) 系统上电之前要检查用户电源。 用户电源各相间电压应在 380V15%以内,每相不平衡度不大于 3%,且总开关不能带漏电保护器 2) 主控板控制器进电 24VCOM间进电电压应为 DC24V。 4接地检查 1)检查下列端子与接地端子 PE 之间的电阻是否无 穷大,如果偏小请立即检查 a) R、 S、 T 与 PE 之间 ; b)

4、 U、 V、 W 与 PE 之间 c) 主板 24V与 PE 之间 d) 电机 U、 V、 W 与 PE 之间 e) 编码器 15V、 A、 B、 PGM与 PE 之间 f) 、母线端子与 PE 之间 g) 安全、门锁、检修回路端子与 PE 之间 2)检查电梯所有电气部件的接地端子与控制柜电源进线 PE 接地端子之间的电阻是否尽可能小 ,如果偏大请立即检查 。 主机自学习前给 密码参数 FF-00 输入 01430 可进入 FF-01 参数查看变频器功率等级如: FF01参数值 变频器条码标记 含 义 12 L-B4005 5.5kw 13 L-B4007 7.5kw 14 L-B4011 1

5、1kw 15 L-B4015 15kw 16 L-B4018 18.5kw 17 L-B4022 22kw E-COM 控制系统 -慢车 调试 SJEC 2 A. 同步机 -带负载调谐 准备工作: 检查主板相关指示灯是否点亮: X4(安全检测 )、 X5(门锁检测)、 X6(运行反馈)、 X7(抱闸反馈)、 X12( 上 限位)、 X13( 下 限位) 。 点动上、下行 并 观察 X10(上行) 、 X11(下行)指示灯是否点亮 (否则短接 MJ3 的 1 和 4),同时 X9 灯灭 , 表示进入检修状态 。 具体流程如下: F0-00=1( 闭环矢量控制 ) ; F0-01=1 FF-00=

6、01430 ; FF-01=功率等级查看 设置编码器参数: F1-00=0(正余弦模式) F1-12=编码器线数( 2048) 设置电机参数 (查看 电机铭牌标值 ): F1-01=额定功率; F1-02=额定电压 F1-03=额定 电流; F1-04=额定频率 F1-05=额定转速 ; F8-01=0(取消预转矩 ) a. 使电梯处于检修状态并故障复位 (按操作面板红色键) b. 查看 X4、 X5、 X6、 X7、 X12、 X13 状态 c. 确定轿厢位置(在顶层时,不得上行;底层时不得下行) 设置 F1-11=1(带负载自学习模式 ) 操作面板将显示 rune,若无则需故障复位 按下检

7、修上或下按钮,电动机先出现一声明显的电磁声音,然后按照检修给定的方向运行,直到检测到编码器的原点信号,当操作面板不再显示 rune 时,电机调谐完成,此时松开按钮 , 此后系统将 禁止运行 8秒钟,用于存储参数。 若出现飞车时则立刻松开,拍下急停,检查原因 调谐得到 F1-06 和 F1-08参数值,并记录,再同法调谐 3次以上,比较所得到的 F1-06编码器初始 角度 ,同向误差应当在 15度范围内, F1-08 结果应一致 (00). 检修试运行查看以下状态: a. 运行方向( 反之则修改 F2-10 参数 ) b. 脉冲方向:查看 F4-03,上行增加,下行减少(反之则修改 F2-10

8、参数) c. 运行能否连续 (不连续则检查机械或故障代码) d. 通过运行时切换操作面板显示查看运行电流是否正常 e. 恢复 F8-01=2 故障提示 调谐不成功: a. 调谐过程中电机不转动或者突然朝一个方向转动 (飞车) : 更换变频器输出动力线任意两根,再重新调谐; b. Err20:查看编码器连线;检查抱闸有无完全打开; 检查机械有无卡死; F1-00 是否设定正确 . c. Err16、 Err17、 Err18、 Err19:抗干扰处理: ( 1) . 编码器侧编码器线的金属圈 包起来 ; ( 2) . 主板侧编码器线屏蔽层连接到变频器接了地线的接地端子上 ; ( 3) . 主板不

9、可以接地线 (以防主 板受干扰 ). 检修运行不成功 : a. Err38: 更改 F2 -10 脉冲方向侧;检查编码器及连线,PG卡等;检查抱闸有无打开; b. Err01、 02。 07:检查电机和主电源等动力连接线 ; c. Err10、 Err33: 检查机械是否卡死(导靴等) d. Err56: 该功能通过 FC-01 的 BIT6 可以取消,即BIT6=1,功能无效 e. Err41: 检查相续 JXW 和自动救援继电器 KXW. f. Err36: 热保护( MJ15) 连线。 E-COM 控制系统 -慢车 调试 SJEC 3 B. 同步机 -无负载调谐 准备工作: 检查主板相关

10、指示灯是否点亮: X4(安全检测 )、 X5(门锁检测)、 X6(运行反馈)、 X7(抱闸反馈)、 X12(下 限位)、 X13(上限位) ; 将轿厢吊起,完全脱开主机钢丝绳,完全 手动 打开抱闸 并手动盘车,若无法盘动则需检查抱闸间隙等 。 设置 F5-27=1则自学习运行时,抱闸自动打开 (代替手动打开 ),自学习完成恢复为 2. 点动上、下行并观察 X10(上行) 、 X11(下行)指示灯是否点亮(否则短接 MJ3 的 1 和 4),同时 X9 灯灭,表示进入检修状态,再插上 CN7。 具体流程如下: F0-00=1(闭环矢量控制) F0-01=0(无 负载自学习模式 ) FF-00=0

11、1430 FF-01=功率等级查看 设置编码器参数: F1-00=0(正余弦模式) F1-12=编码器线数( 2048) 设置电机参数 (查看电机铭牌标值 ): F1-01=额定功率; F1-02=额定电压 F1-03=额定电流; F1-04=额定频率 F1-05=额定转速; a. 使电梯处于检修状态并故障复位(按操作面板红色键) b. 查看 X4、 X5、 X6、 X7、 X12、 X13 状态 设置 F1-11=2 操作面板将显示 rune 并闪烁,若无则需故障复位 (按下操作面板红色键),重新设置。 按下操作面板的绿色 RUN 键:此时该键绿灯亮,电机开始 不规则慢 动作 ,当无故障停车

12、时 自学习 结束。 调谐得到 F1-06 和 F1-08参数值,并记录,再同法调谐 3次以上,比较所得到的 F1-06编码器初始 角度 ,同向误差应当在 3度范围内, F1-08 结果应一致 (00). 此时恢复 F5-27=2 和 F0-01=1 检修试运行查看以下状态: a. 运行方向(反之则修改 F2-10 参数) b. 脉冲方向:查看 F4-03,上行增加,下行减少(反之则修改 F2-10 参数) c. 运行能否连续(不连续则检查机械或故障代码) d. 通过运行时切换操作面板显示查看运行电流是否正常 e. 放上钢丝绳,带负载检修试运行。 故障提示 调谐不成功: a. 调谐过程中电机不转

13、动 : 更换变频器输出动力线任意两根,再重新调谐; b. Err20:查看编码器连线;检查抱闸有无完全打开; 检查机械有无卡死; F1-00 是否设定正确 .;电机频率输入 c. Err16、 Err17、 Err18、 Err19:抗干扰处理: ( 1) . 编码器侧编码器线的金属圈 包起来 ; ( 2) . 主板侧编码器线屏蔽层连接到变频器接了地线的接地端子上 ; ( 3) . 主板不可以接地线 (以防主板受干扰 ). ( 4) . 若无进地线,可将主机接地线借用接入 G大 端子。 检 修运行不成功: a. Err38: 更改 F2 -10 脉冲方向侧;检查编码器及连线,PG卡等;检查抱闸有无打开; b. Err01、 02。 07:检查电机和主电源等动力连接线 、接触器、变频器端子等 ; c. Err10、 Err33: 检查机械是否卡死(导靴等) 或提高 参数 F2 -8 到 180. d. Err56: 该功能通过 FC-01 的 BIT6 可以取消,即BIT6=1,功能无效 e. Err41: 检查相续 JXW 和自动救援继电器 KXW. f. Err36: 检查抱闸检测 (MJ16)和热保护( MJ15) 连线。

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