ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:37KB ,
资源ID:2971805      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-2971805.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(电机变频改造.doc)为本站会员(sk****8)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

电机变频改造.doc

1、125MW机组风机电机中压变频节能改造 企业: 控制网 日期: 2003-11-07 领域: 机器人 点击数: 1319 尹正军,高本科 宋海青 1 引言 随着山东电力的高速发展,电网容量已近两千万千瓦以上,十里泉发电厂的 125MW 机组主要承担调峰任务,机组开停机比较频繁,并且满负荷运行时间很少,即引风机调整风量的挡风板全开的时间很短(一台机组的两台风机运行,在夏季满负荷时,其挡风板也不全部打开)。且电动机均为单速电机,全年平均出力效率(按九九年数据统计),引风机电机不及,并且,机组调峰频繁起动 ,加剧了对电动机的损害。其事故率明显增大。而采用变频调速比挡风板调整具有较好的节能效果,并能够

2、减轻机组调峰对电动机的损害;对于电力系统即将步入竞价上网的今天,对厂用辅机进行变频调速改造,实现节能降耗,降低机组的厂用电率,提高电厂竞价上网的能力具有较大的积极作用。 该厂 125机组共有 10台 700kW引风机,目前有 8台 Y4-73-11-28D风机已安装液力偶合器,实现了机组不同工况下的调速节能改造。由于 #1 炉甲引风机位置空间较小,无法安装液力偶合器,唯一的节能途径就是将电机进行变频调速改造。 2 变频调速的控 制理论 交流异步电机的输出功率为: P=Mz*w,其中, Mz 为电动机的负载转矩, w 为电动机的旋转角频率。而风机的负载特性为: Mz Kw2,所以, P Kw3。

3、 上式表明,对于风机一类的负载而言,电动机的输出功率正比于电机旋转角频率的三次方,其中 K 为比例系数,对于一定的风机而言,它为一常数。因此,电机输出频率的控制可以根据锅炉某一参数(如风压)来实现。通过实测的锅炉参数转换成的控制量,控制变频器,就可以准确地调节电动机的电源频率,改变电机转速,以达到节约能源的目的。实现变频控制原理如图 1所示: 图 1 变频 调速控制原理图 3 引风机变频改造方案 3.1 中压变频调速可供选择的三种实施方案 3.1.1 Y-变换 该种方法是通过降压变压器将 6000V 的电压降低到一定的电压等级,要求异步电动机必须采用连接,在保证输出功率不变的情况下,该种连接方

4、式虽能满足电压和电流的要求,但它对 dv/dt和共模电压的承受能力较差,容易形成环流,增加电机损耗。由于电厂一般风机电机的温升为 115 C 左右,绝缘等级为 F 级,接线方式为 Y形,若选用此方案的变频器,电机定子线圈接线要由 Y 形改变为,而线圈截面保持不变,有可能会由于电流 增加而导致电机的温度急剧上升,以至损坏电机。 3.1.2 高 -低 -高变频调速系统 此种调速控制方案是将高压通过降压变压器,使变频器的输入电压降低,这样可以采用各大 公司一般的交流变频器,然后,将变频器的输出电压通过升压变频变压器将输出电压再提高到 6kV,以满足交流电动机的电压要求。但据资料介绍此方案存在着以下问

5、题: (1) 此高 -低 -高变频系统需要用两个变压器,从而降低了节能效率,且降压、升压变压器不能互换,升压变压器需要特制,以减弱高次谐波的影响。 (2) 高 -低 -高调速系统输出波形畸变较大,高次谐 波含量比较高,对电机的绝缘要求很高。 (3) 高 -低 -高变频调速系统中的变频器整流部分普遍采用可控硅桥式整流电路,相应变频器的功率因数比较低( 0.2 0.92)。由于引风机经常工作在低转速状态,可控硅的导通角较小,使系统的功度因数很小,系统需消耗大量的无功功率,致使 6kV 母线电压下降。为使系统稳定需加装一套自动无功补偿装置。同时可控硅整流在送风机低速运行时,导通角很小,波形畸变很大,

6、逆变部分大多采用 6脉冲或 12脉冲,输出波形失真较大,有大量高次谐波存在(对周围设施造成电磁干扰,并且影响电源电压电流波形), 使之不能维持稳定正弦波,为解决谐波影响,必须加装谐波滤波器。 高 -低 -高变频调速系统的变频器整流部分采用可控硅桥式整流,逆变部分采用可控硅桥式逆变,较先进的采用 IGBT桥式逆变,需要二套控制部分进行控制,系统比较复杂,而且可控硅元件存在容易失控的问题。 高 -低 -高变频调速系统中的变频器工作在低电压状态,为满足功率输出的要求,工作电流会很大,往往要求变频器元件进行并联运行,为此必须进行元件配对,加均流措施,检修要求比较高。 该系统需要 2台变压器,变压器需要

7、装设相应的保护,成本会有所上升,由于设备环节比较多,使 用高 -低 -高变频系统占地面积比较大,不适合 #1炉甲引风机的改造。 3.1.3 直接高压变频调速系统 直接高压变频系统(简称高 -高)是 90 年代针对高 -低 -高变频调速系统缺陷研制成功的新一代变频调速系统。该系统从根本上解决了高 -低 -高变频调速系统存在的问题,是一种性能优越的变频调速设备。它的优势在: (1) 普遍采用了桥式整流电路, GTO 或 SGCT 管桥式逆变电路。此系统一般使用一台变压器与电网隔离,变频器输出直接到电机。由于采用了桥式整流电路,在整个调速过程中功率因数很高, cosj0.85,不需要装设无功 补偿装

8、置;又因为高 -高变频调速系统采用多重化脉宽控制,通过模块输出串联迭加消除高次谐波的影响,不需要再装谐波滤波器。最新型的高-高变频器更采用直接转矩控制使调速精度有进一步提高。 (2) 简化了主电路和控制电路的结构,变频器在中间处理器调节器控制下,调整整流及逆变部分的控制量,通过调节逆变器的脉冲宽度和输出电压频率,既实现调压,又实现调频,在处理器中集成了新精度的电机理论模型,高速采集变频器和电机的状态参数,进行优化处理,调节器进行无偏差的前馈控制,使控制误差降到了最小,从而使装置的体积小,重量轻,造价低 ,可靠性高,占地面积小。 (3) 改善了系统的动态特性,变频器中逆变器的输出频率和电压,都在

9、逆变器内控制和调节,因此,调节速度快,调节过程中频率和电压的配合好,系统的动态性能好。 (4) 高 -高变频调速系统有很好的对负载供电的波形。变频器的逆变器输出电压和电流波形接近正弦波,从而解决了由于以矩形波供电引起的电机发热和转矩降低问题,改善了电动机的运行性能,高 -高变频系统适用于常规电机和电缆的绝缘要求,现有的引风机电机、电缆可以继续使用。 (5) 高 -高变频调速系统变频器工作在高压状态,功率模块均封装在绝 缘板箱使拆装方便,用户可以安全方便的对每个单元进行诊断和查找故障,系统的检查和调正可以在变频器运行中进行,操作人员可以在线调整参数。 (6) 采用高精度、高速度和光纤数字通讯控制

10、技术,保证了低压控制电源部分和高压电机部分可靠电压隔离。 3.2选用方案分析 上述三种风机变频节能的实施方案,归纳起来是要确定变频器主回路和主控回路是选用“高-低 -高”方式,还是选用“高 -高”方式。选用“高 -低 -高”方式工作的变频器需要增加变压器、无功补偿器、谐波滤波器,变频实现控制复杂,可靠性较低,检修比较困难,价格比较低廉。但由于所选用的设备较多,设备占地面积和体积较大,系统的整体节能效果较差,设备的维护费用和故障均会相应提高,不适合 #1炉甲引风机的改造。 美国 AB-ROCKWELL POWERFLEX7000 中压变频器(简称 7000系列)系采用高 -高变频调速方式,具有

11、90年代先进的技术,如光纤数字控制模块化设计、电脑自动监测及故障报警、四象限运行功能、人机接口采用汉化软件、专利性通风设计、占地面积小和维护简单 等特点,是高 -低 -高变频调速的更新换代产品,具有较高的科技含量,有极高的可靠性,是变频调速的发展方向。 图 2 PowerFlex7000中压变频器的基本工作原理图 7000 系列中压变频器对高次谐波和 dv/dt 以及共模电压有很强的抑制作用,满足 IEEE519及 GB/T14549-93标准,能更好的保证电源质量。它可驱动任何三相鼠笼式异步电动机,对于一些旧型号的电机可以直接使用,无需进行改造。并且可以根据用户要求配置内部电路,实现最优化控

12、制,提供各种不同的输入输出控制量,可以和外围电路实现极佳的配合,具有很 大的灵活性,适合对老设备进行配套改造。因此,选用高 -高变频调速方式较为合适。 4 POWERFLEX7000系列变频器工作原理 图 3 引风机变频改造后一次接线图 7000系列变频器的基本原理如图 2所示。 6kV高压电源,通过 18脉冲隔离变压器,送入变频器,经由 18 个可控硅 (SCR)组成的整流回路,将进线 3 相 6000V 交流变换为直流,再经直流电抗器到达逆变回路,逆变回路由 6 组对称门极转换晶闸管 (SGCT)大功率元件组成,以脉宽调制方式,将几乎完美的正弦电流电压波形送给电机,根据负荷、速度给定的大小

13、,来 调整电压及频率,实现节能的目的。变频器由微处理器 (计算机 )控制,通过光纤把控制信号送到高压元件驱动回路。 5 #1炉甲引风机变频改造的施工方案及调试 (1) 主接线(图 3) (2) 主要组成 系统由电源断路器、隔离变压器、变频器装置、输出接触器和三相异步电动机组成。 (3) 改造后保护及控制回路 如图 4 所示,虚框内为增加设备, 5LJ、 4LJ 型号为 DL-11/10A,其定值为 7.5A(二次值,按躲过隔离变的励磁涌流计算 4Ie)。 ZJ 外引一对常开接点、 6kV 开关外引一对常开辅助接点至变频器。事故按钮改接 至保护出口继电器;集控室跳闸按钮引出一对常闭接点至变频器。

14、 (4) 变频装置的安装 由于 #1 炉厂房内设备较多,老厂改造可利用空间狭小,且环境较差,为了满足变频器运行条件,我们选用青岛四海公司提供的型箱式变电站。该箱站为可移动式、分体组装模式,由底座、骨架、装饰面、上盖及冷却系统等部分组成,设计结构合理,占地面积小,可防水、防潮、防尘、防辐射,同时针对变频器的通风要求设计了独特的风道。隔离变及变频器柜直接焊接在箱站内的钢板上,电缆孔已经在箱站底板预制,配置起来非常灵活。 图 4 改造后保护及控制回路 图 (5) 变频器的调试 静态调试 静态调试项目包括装置外观检查、插件检查及调整、 SCR 和 SGCT 检查测试、驱动电路检查测试,弱电上电试验、装

15、置绝缘检查及耐压试验、电源断路器、隔离变、电机检查,高压上电、联锁传动试验,变频器参数整定等。变频器参数参见表 1。 表 1 空载试验 解除风机靠背轮,变频器带电机空载运行。在就地、集控室控制变频器启动电机,同时试验仪器记录电机启动电流、电压波形。电机启动时,零速上升,冲击较小,转速上升平稳,电压波形平滑, 6kV母线电压无降压。在就地、集控室调整转速升降 正常。 带负荷试验 带风机运行。由运行人员在集控室控制变频器输出频率,改变风机转速,调节风量,检查 控制、保护、信号功能良好,测试最低频率 6Hz,最大频率 50Hz。测试启动时间最长 20秒,最高转速 745r/min。 6 改造后的运行

16、情况及效益分析 (1) 经济效益 #1 炉引风机变频器 2001 年 7 月 25 日投运后,一直运行正常,其产生的谐波对厂用电系统正常运行无影响,仪表、保护特性无明显变化。 改造后,根据现场运行资料,对 2000年和 2001年 910两个月十里泉发电厂 #1炉引风机的耗电情况进行了对比 分析,参见表 2(两年的 910月份都是单引风机运行,具有可比性)。 表 2 2000年 #1机组全年发电量: 根据两个月的统计表,以 2000年 #1机组全年发电量为基数,可计算出一年的节电量约为: 584777700(1.04%-0.9%+1.04%-0.92%)2= 2001年 7月 25日正式投运至

17、 11 月 15日共正常运行 112天,按 0.35元 计算,节支: 760211 112 365 0.35=81644(元 ) 由于 #1炉乙吸已加装了 液力耦合器,其具有一定的节能效果,运行资料证明其节能约为 8%,因此,节电量应为 760211+584777700 1.04% 8%= ,年节约费用 43.6万元。 (2) 延长电动机寿命 一般电机启动时,启动电流为额定电流的 6 8 倍,电机绕组承受的冲击转距很大,严重影响电机的机械寿命(该厂 7台机组每年烧毁高压电机 2 3台,修复直接费用几十万元),变频调速可以实现轻启动,电机从零转速缓慢升到起始转速,然后通过变频器输出频率的变化来改

18、变电机转速,避免了启动时对电机的机械冲击,延长电机使用 寿命。 (3) 减少对设备的磨损 由于空气中含有粉尘,对高速转动中的风机及档板磨损很大,按以往检修记录。每年检修及维护费用需十几万元,改变频调速后,电机转速一般比较低,负荷 75MW 以下两台风机运行,档板全开,甲吸转速在 400转以下,磨损大大减小,延长了使用年限,降低了检修费用,通过改变频调速,每年可以节约设备磨损及设备检修费用 10万元。 (4) 提高了机组的自动化水平 变频调速装置配有计算机接口,可以很方便的与工业标准通讯系统、能源管理系统和其它系统联接,极大的提高了机组的自动控制水平。 (5) 减轻 操作人员的劳动强度 机组负荷发生变化,改变引风机挡板来调节风量,控制比较困难,而变频调速可以直接通过增减频率来调整,操作非常简单、灵活。 高 -高中压变频调速装置调速范围大、效率高,占地面积小,节能效果显著,适合老厂锅炉风机节能改造。 AB-POWERFLEX7000中压变频器性能优良,使用型箱式变电站安装简单、施工量小,调试简便、维护量少。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。