1、喇嘛甸油田地质条件复杂、断层多,各 试验开发区块在开发上,具有很大的差异。而且,油田进入特高含水期后,在滚动开 发工作的需要下,需要逐渐摸索油田开发经验,做好大量的基 础工作。其中,产 出剖面测井基础资 料的录取,是重要工作之一,特 别是在提高剩余油采出率方面,结合产出剖面测井资料解决问题,有针对性的提出挖潜对策。多年来, 测试技术服务分公司代第六大队立足油田生产实际,努力发展 产出剖面测井技术, 应用一系列合层测量精度较高、性能 较优的测井仪器进行测试,目前六大队应 用的产出剖面测井仪器很多,主要的含水率测量方法有电容法、 电磁感应法、超声法、放射性法、阻抗(电导)法及同轴介电相位法等,在上
2、述仪器中,阻抗式含水率计适合于高含水油井的测量,仪器具有重复性及一致性好、测量不受温度及矿化度影响、 测量稳定可靠等优点,受到用户的好评。已在油田动态监测中广泛使用。但该仪器流量测量上限最高为 100m3/d,无法完成大流量的测试。轴介 电相位法适用于低含水油井的测量。目前,大流量高含水井的 测试是使用阻抗式环空找水仪,在集流伞上开孔,采取分流降低流量的方法。由于分流使得 测量的可靠性及准确性降低。因此,大阻抗式找水仪一种适合于大流量高含水井测量的方法。它的流量 测量上限为250 m3/d 的产液剖面测井仪,用于自喷井测井, 过油管下井。2007 年到目前为止,喇嘛甸油田共完成产出剖面测井 1
3、00 口,其中大阻抗自喷找水口、小阻自喷找水口、小阻环空找水口、螺杆泵环空找水 11 口,资料优质率为 98%,见表 1。目前的产液剖面资料作为喇嘛甸油田确定无效或低效生产层的重要辅助手段,六厂地质部门用它再结合注水井的吸水剖面和油井动态变化综合分析对油水井进行措施方案调整。2007 年第六大队共进行产出剖面测井 102 井次 序号 井数 测井项目 用户使用情况1 23 大阻自喷 已措施2 16 小阻自喷 已措施3 49 小阻环空 已用4 12 螺杆泵环空 已用合计 1002007 年序号 井数 测井项目 用户使用情况1 23 大阻自喷 已措施2 16 小阻自喷 已措施3 49 小阻环空 已用
4、4 12 螺杆泵环空 已用合计 100产出剖面测井资料在地质措施井中的应用情况2007 年,喇嘛甸油田坚持以控水为中心、挖潜为目标的原则,进一步深化对无效注采循环识别与治理研究,因此产液剖面资料将作为喇嘛甸油田确定无效或低效生产层的重要辅助手段。项目 已措施 已测产出剖面 备注堵水 17 6补孔 48 3补孔+堵水 4压裂 45 3水力割缝 3 2合计堵前 初期 差值 目前井号产液 产油 含水 产液 产油 含水 产液 产油 含水 产液 产油 含水7-1644 10 0 95.6 28 3 88.2 18 3 -7.4 28 2 92.49-223 17 0 98.7 186 7 96.3 16
5、9 7 -2.4 166 5 97.2如:喇 9-223 井封堵前,日产液 17t,日产油 0t,含水 98.7%分析认为该井存在高渗透层,无效注采循环严重。2007 年 6 月 21 日进行产液剖面测井 2006 年 12 月对该层段进行封堵,封堵后减少了层间干扰,提高了其他层的动用程度,目前日产液 230t,日产油 15t,综合含水 93.6%,日降液62t,日增油 1t,含水下降 1.5 个百分点。如:喇 9-181 井,1995 年 4 月堵水,层位为萨 II2-6萨 II5+6,堵后日降液 24t,日增液 1t,含水下降 4.5 个百分点,动静结合分析认为,原堵水层位中两个主产层萨
6、II1-3 和萨 II10+11 分别位于河道内变差部位及河道边部,水淹级别比较低。另外,萨 III8萨 III9+10(2)位于河道砂体内,为高含水层,因此调换堵层重新堵水。封堵前日产液 42t,日产油 2t,综合含水 94.1%,实施后,日增液 61t,日增液 7t,含水下降 4.0 个百分点。如:喇 9-1612 井,封堵前日产液 23 ,日产油 1t,综合含水 94.8%。分析认为,萨 I3、萨3mI3-5、萨 I4+5(1)等结构单元剩余油相对富集,而萨 III4-10 油层为高含水层。因此,在对萨III4-10 层封堵的同时,补开萨一组油层,补开砂岩厚度 6.8m,有效厚度 3.2
7、m。实施后日产液30t,日产油 7t,含水 75.4%,日产液 7t,日增油 6t,含水下降 19.4 个百分点。如:喇 8-1212 井,封堵前日产液 19 ,日产油 1t,综合含水 94.2%。分析认为,萨 I11 、萨3mI3-5、萨 I4+5 等结构单元剩余油相对富集而萨 III9+10 油层为层系封堵层。因此,在对萨 III4-10层封堵的同时,为不打乱层系补开剩余油相对富集的萨一组油层,补开砂岩厚度 13.1,有效厚度8.9m。实施后日产液 5t,日产油 1t,综合含水 74.1%,分析认为主要是周围水井萨 I 组停注时间较长,补孔层地层压力较低,已对水井喇 8-112 和喇 9-123 适当加水,观察效果。如:喇 10-2801 井的葡 II4-9 油层底部单元与注水井喇 10-更 2836 连同较好。为改善顶部发育较差部位的开发效果,2007 年 4 月对这个层位投蜡球选择性压裂,改善低渗透部位的导流能力,压裂后日增液 49t,日增油 4t,含水下降 0.9 个百分点。