汽车起重机故障三联泵的改造.DOC

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1、1.汽车起重机故障三联泵的改造 (1) 故障现象 1 台 QY50 型汽车起重机,工作中第 3 级泵(泵 3)铝合金外壳发生破裂,其功能无法修复,致使支腿和回转无动作。该机液压系统装有的三联齿轮泵排量分别为 80 mL/r、63 mL/r 和 40 mL/r,额定压力为 25 MPa。 (2) 液压系统原理 该型起重机液压系统。泵 3 向支腿、回转液压系统和起重操作室的空调马达供油,这3 者之间为串联连接。当支腿选择阀处在中位时,支腿液压系统不工作,泵 3 向回转液压系统和空调马达供油。支腿工作选择阀不在中位时,支腿液压系统处于工作状态,回转液压系统和空调马达的供油被切断。 泵 2 主要向吊臂

2、伸缩和变幅机构液压系统供油,泵 1 主要向主钩和副钩液压系统供油,且泵 1 和泵 2 的压力油通过合流阀组进行汇合,共同驱动工作装置。如果吊臂伸缩和变幅手柄均处于中位时,合流阀组将泵 2 和泵 1 的压力油汇合,共同向主钩和副钩液压系统供油;如果主钩和副钩操作手柄均处于中位时,合流阀组将泵 1 与泵 2 的压力油汇合,共同向吊臂伸缩和变幅机构液压系统供油;如果泵 1、泵 2 均向各自的工作装置供油,则不合流;如果这 4 个操作手柄均处于中位时,则泵 1、泵 2 卸荷,其中泵 2 的油经吊臂伸缩和变幅阀组、D1-D2 油管、油冷却器回到油箱。 (3) 改造方法 首先,解体故障三联泵,焊补泵 3

3、外壳。再取下泵 3 的传动花键套,将泵 3 装回原位,封闭泵 3 的出油口,使其只起到泵组端部密封作用。 其次,将泵 3 所负责的支腿、回转液压系统和空调马达的油管串接到泵 2 的管路上,由泵 2 供油,相关油路更改如图 1 中的粗虚线所示。图 1 中 A1- A2、B1- B2、C1- C2、D1- D2、E1- E2 这 5 个部位原来是连通的,改造时断开这 5 处管路。 最后,加工相应的连接管件,分别将 B1 与 A2、C1 与 D2、C2 与 E2 连接起来,并将 A1、B2 、D1、E1 端口封闭。 改造后,原故障三联泵只有泵 1、泵 2 工作,泵 3 失去作用,三联泵实质上变成了双

4、联泵。 (4) 改造后的使用效果 该起重机三联泵经改造后,存在以下 3 个不利因素: 一是主、副钩起升马达和吊臂缸的最大油压下降。这是因为改造前,支腿和回转液压回路由泵 3 供油,其安全阀压力是 18 MPa。改由泵 2 供油后,为保持其安全阀开启压力不变,该压力值不作调整,这使得泵 2 的输出压力由原来的 25 MPa 降为 18 MPa 以下。由泵1 供油的吊臂变幅、吊臂伸缩液压回路安全阀压力原来也是 25 MPa,但受到泵 1、泵 2 合流作用的影响,其压力也降为 18 MPa 以下。虽然主、副钩起升马达和吊臂缸油压有所下降,但是在实际使用中能满足绝大多数工况的要求,对吊装安全也没有不利

5、影响。 二是空调马达转速偏高。当吊臂回缩或下降时,由于有关液压缸产生泵油作用,致使供给空调马达的流量太大。对此,可断开空调马达电磁阀电路,让其停止工作,使来油经电磁阀的旁通油道、油冷却器流回油箱。对操作室则可采取其他降温措施。 三是支腿动作和回转动作偏快。这是改由流量更大的泵 2 供油造成的,操作人员使用较小油门作业即可。 该起重机将故障三联泵改造为双联泵后,在合流阀组的作用下,转台回转和吊臂伸缩、变幅等动作仍可同时进行,只是进行上述动作时,应先操作吊臂相关动作,使泵 1 与泵 2的压力油通过合流阀组合流。而当回转操作阀动作后,泵 2 将停止向吊臂伸缩或变幅缸供油。 该机三联泵经改造后已经正常

6、使用数月,其各功能基本不变,不但保证了安哥拉工程施工的顺利进行,还节约了修理费用。 2. 液压钻机故障三联泵的改造 (1) 故障现象 1 台 D7 型液压钻机运行到 1 700 h 后,其三联泵的 1 个花键套出现磨损现象,导致动力传递不到后两级液压泵,从而造成发动机冷却液和液压油温度异常升高。 (2)液压系统原理 该钻机液压系统由 1 个独立齿轮泵、1 个恒压柱塞泵(泵 A)和 1 组三联齿轮泵(泵B、泵 C、泵 D) ,三联齿轮泵流量分别是 33 mL/r、16 mL/r 和 16 mL/r,如图 2 所示。 泵 A 在钻机空载和行走状态下的工作压力分别为 2 MPa 和 25 MPa,在

7、低冲击和高冲击状态下的工作压力分别为 15 MPa 和 20 MPa,且为恒压压力。泵 D、泵 C 的出口安全阀压力分别为 21 MPa 和 25 MPa 。 三联泵中,泵 A 向冲击、推进和储杆机构供油,泵 B 单独为凿岩机的回转液压系统供油,泵 C 与泵 A 一起为钻臂定位和履带偏摆液压系统供油,泵D 向风扇马达供油(到履带偏摆缸的 4 个解锁油口的流量为零) 。当三联泵的泵 C 花键套磨损后,泵 C 和泵 D 即停止工作,钻臂定位和履带偏摆液压系统供油量减少,冷却风扇无法转动。 (3)改造方法 该机是土石方开挖施工的龙头机械,为尽快修复,经分析决定将该三联泵改为双联泵使用。 首先拆解三联

8、泵进行重新组装。重装时将泵 C 与泵 D 的位置对调(此 2 泵结构相同) ,用泵 D 正常的花键套连接泵 B 与泵 D,取下泵 C 已经损坏的花键套,将泵 C 安装在泵 D 尾部。 然后将泵 D 与泵 C 的相关管路进行更改,如图 2 中的粗虚线所示,即将泵D 代替泵 C,向泵 C 原来的输出管路供油,相关的安全阀压力则不必调整。如此改进后,虽然泵 C 与泵 D 仍由原来的输出管路连接,但是由于其管路中装有单向阀,压力油不会通过泵 C 流回油箱。经过上述改造,原故障三联泵实质上变成了双联泵。 (4)改造后的使用效果 该钻机经改造后,钻臂定位系统和履带偏摆系统只能由泵 A 来供油。钻机启动后不

9、做动作时,只有将“钻孔/ 慢走/快走/ 预热选择开关”扳到钻孔挡时,泵A 才输出 25 MPa 压力油;扳到其余挡时,泵 A 仅输出约 2 MPa 压力油。 要实施钻臂定位和履带偏摆动作,需要将“钻孔/ 慢走/快走 /预热选择开关”扳到钻孔挡。但是当将“钻孔 /慢走/快走/预热选择开关 ”扳到钻孔挡后,该开关却将履带偏摆电磁阀的线路断开,使得履带偏摆系统不能工作。即当油压足够时,无法操作履带偏摆电磁阀;而可以操作履带偏摆电磁阀时,油压又不足。因此还要对相关电路略作改动。电路改进如图 3所示,即将履带偏摆开关与“钻孔/ 慢行/快行/ 预热选择开关 ” 的连接由 D 端口改到 E 端口(E 端口在该开关处在钻孔挡时连通+24 V 电源) 。 该钻机三联泵经改造后,实际使用表明,其钻孔、行走等使用功能基本不变,只是在实施钻臂定位和履带偏摆动作之前,须在不钻孔的前提下将“钻孔/慢行/快行/ 预热选择开关”扳到钻孔挡。这些相关操作,操作人员能很快适应,并不影响钻机的使用安全。

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