热电偶原理和常见故障.DOC

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1、江苏金荷仪表有限公司 热电偶常见故障 电话: 0517-86892448 传真: 0517-86892799 1 热电偶原理和常见故障 热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 测量范围广。常用的热电偶从 -50+1600 均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到 -271-+2800 如金铁镍铬和钨 -铼。 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1、热电偶测温基本原理是将两种不同材料的导体或半导体焊接起来,构成一个闭合回路。由于

2、两种不 同金属所携带的电子数不同,当两个导体的二个执着点之间存在温差时,就会发生高电位向低电位放电现象,因而在回路中形成电流 ,温度差越大,电流越大,这种现象称为热电效应,也叫塞贝克效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2、热电偶的种类及结构形成( 1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要 用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶 我国从 1988年 1 月 1 日起

3、,热电偶和热电阻全部按 IEC 国际标准生产,并指定 S、 B、 E、 K、 R、 J、T 七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 3、热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到

4、 仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度 t00 时对测温的影响。一般显示、控制都有温度自动补偿系统,不需要担心。仪表在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度一般不 超过 100 ,特殊工况下,可以选用热电偶延长线,即导线材质和热电偶电极材质一致的导线连接,根据热电偶的中间导体定律,这种补偿导线温度不受限制。 根据国家相关政策,热电偶作为计量器具必须定期检定,对安全生产、节能减排、公平交易都具有积极

5、意义。 在热电偶使用过程中,经常会因为现场工况差异出现各种问题,及时、稳妥地解决故障,保证生产安全,是仪表维护单位的基本责任,我们佛山神港公司有多年的现场排障经验,在这里和大家一起分享: 一,热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低) 1,热电极短路 有的工况比较恶劣,氧化铝绝缘子接触到一些低熔点、含江苏金荷仪表有限公司 热电偶常见故障 电话: 0517-86892448 传真: 0517-86892799 2 铁含碳杂质,导致绝缘强度降低,有的现场水汽大,导致热电偶受潮 找出短路原因,如因潮湿所致,则需进行干燥;如因绝缘子损坏所致,则需更换绝缘子 2,热电偶的接线柱处积灰,造成短路 清扫积灰

6、3,补偿导线线间短路 找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线 最常见的是靠近接线盒部位,温度高,表面看不出问题,实际上,补偿导线的绝缘胶已经在高温下部分碳化,绝缘强度极低,甚至短路。 4,热电偶热电极变质 在长度允许的情况下,剪去变质段重新焊接,或更换新热电 偶 在这里 我们佛山神港公司特别提醒用户注意:特别是 K 分度热电偶要特别注意:很多用户出于节约资金的目的,在 1100 度 -1200 度的环境里使用 K 分度热电偶,这是非常危险、必须高度警惕的!因为 K 分度热电偶的电极材料 -铬,在高温下会发生择优氧化,这种氧化是缓慢进行的,在氧化过程中,热电势逐步下降,根本不易发现,有的以每天 0.05 度的速度逐渐下滑,直到设备运行出现异常、产品质量出现波动时才会发现,本人接触过几个特别严重的个案: 某钢铁厂热处理炉 使用的热电偶都是 K 分度的,时间超过 6 个月 ,最后一炉钢板由于热处理温度过高而报废,经过检查发现热电偶误差,热处理设定温度是 1180 度,开始时是正常的,后来,热电偶显示值慢慢出现漂移下滑,当热电偶温度显示偏低时,控温系统会自动加热升温,最后,实际温度 1225 度,仪表显示出来的温度 1180 度,导致严重的生产质量事故。

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