1、县级供电企业降低管理线损的探索 摘要:线损管理是供电企业管理的关键环节之一,直接影响着企业的经济效益,文章分析了当前县级供电企业管理线损工作存在的普遍问题,提出了加强线损管理的相应对策,对降低线损有一定的指导作用。 关键词:线损率;线损管理 1 引言 线损是电能在传输过程中所产生的有功、无功电能和电压损失的简称。线损可分为技术线损和管理线损两大类。技术线损,又称为理论线损,它主要是指电能在电网中输、变、送、配电过程中所产生的电量流失,技术线损可通过理论计算来测算,通过采取技术措施达到降低的目的。管理线损主要是指在生产经营环节中产生的电量流失,主要包括各种各样的电度表综合误差、抄表不同时、漏抄及
2、错抄、错算所造成的统计数值不准确,带电设备绝缘不良引起的漏电,无表用电和窃电所造成的损失电量。在供电企业的线损管理中,由于管理线损无规律可循,又不易测算,存在 管理难度,同时管理线损又是影响线损的一个重要因素。加强管理线损的分析,找出管理线损形成的主要因素,并有针对性地采取相应的措施,对整个线损工作起着举足轻重的重要作用。 2 管理线损推算 管理线损较难直接测算,我们通过计算同期线损率与理论线损之差,得出管理线损。下面以佛山市顺德区的管理线损推算为例。 2.1 同期线损率统计 线损率计算公式:线损率 =(供电量 ?C 售电量) /供电量 100% 。为了剔除统计线损率中供电量、售电量不同期对线
3、损计算造成的影响,采用同期线损率来推算管理 线损。统计 2009 年 6 月到 2010 年 5 月的累计线损率,顺德区同期线损为 3.88%。扣除网损(包括站用变、电容器电量等)后, 10kV及以下同期线损率 3.59%。 2.2 理论线损计算结果 表 1: 2009 年顺德线损理论计算值 2009年 8月顺德供电局开展了线路理论计算,以 2009年 8月为线损理论计算代表月,计算时间为 744 小时,计算周期在 10kV 及以下同期线损率的计算周期( 2009 年 6 月到 2010 年 5 月)内,使同期线损率和理论线损率的更具可比性。理论计算使用广东电网公司统一的线损 理论计算软件 3
4、.0版,计算从变电站 10 kV 出线开关和地方电厂直供线路计量点到用户侧的所有设备损耗。线损理论计算结果显示,顺德区 10kV 及以下理论线损 3.25%。直属各供电所线损理论计算值普遍都在 4.0以下。 2.3 管理线损计算 通过同期线损率 3.59%(已扣除网损)与 2009 年线损理论值 3.25%的差,推算出顺德区 10kV 及以下管理线损约 0.34%,以顺德区 2010 年供电量 130亿千瓦时计算,折算成电量达到 4420 万千瓦时。 3 影响管理线损的原因分析 3.1 电能表的影响 3.1.1 电能表运行时间超过规定年限而老化 计量电能表如超过规定年限运行,将会出现老化情况,
5、机械式电能表的电磁元件、转盘、制动磁铁、计数机构、线圈等元件,以及电子式电能表内的模拟电路、显示电路、乘法器、 I/F 变换器、单片机等部件,由于老化而故障,出现停止计量、误差增大、表损比重增加等问题,导致电量负误差,影响低压配电网络线损。 3.1.2 电能表运行环境差 电能表可能由于雷击等环境因素影响造成故障,特别是安装在地势比较空旷的小工业、鱼塘户的三相电能表,很容 易遭受雷击而造成单相故障或两相故障,抄表人员很难察觉三相电能表已故障。另外,电能表是精密计量设备,运行温度和湿度过高会侵蚀电能表,造成损坏。因此用于放置电能表的电表箱也十分重要。而用户往往疏于对电表箱的维护。 3.2 互感器的
6、影响 3.2.1 互感器变比与实际不符 互感器变比是计算电量的重要依据。目前存在一些互感器变比与实际不相符的情况。其一,是互感器记录的档案变比与实际变比不相符。互感器变比档案是计算电量的基础资料,日常管理中更多地关注电能表运行状态,对互感器的档案准确性有所忽略 ,其实如果用户互感器变比档案出错,会直接影响线损率的计算。其二,是用户互感器铭牌变比与实际变比不相符,有可能用户私自将计量低压互感器更换为变比更大的互感器,二次电流减小达到少计电量的目的,而互感器铭牌变比仍使用原变比。另外,用户电流互感器数量大而且分散,长期以来得不到及时校验,有的电流互感器铭牌已字迹模糊甚至脱落,也会造成电流互感器变比
7、管理的漏洞。 3.2.2 电流互感器过载 在为用户配置电流互感器时,电流互感器的变比是按电流互感器长期最大的二次工作电流选择其一次额定电流,并尽可能使其工作 在一次额定电流的 60%左右。目前部分用户存在报装负荷报小用大的情况,使电流互感器过载运行。根据电流互感器误差特性和国家标准电流互感器( GB1208-1997)及行业技术标准测量用电流互感器检定规程( JJG313-1994)要求,当电流互感器额定一次运行负荷电流大于 120%以上时将不保证电流互感器的计量准确度。 例如,选择电能表标定电流 Ib的 10%-533%( JJG596-1999 规程规定,功率因数为 1.0 时,检定点为标
8、定电流的 10%、 50%、 100%、 400%),型号为DSSD331,电压 3100V ,电流 31.5 ( 6) A,准确度级别为 1.0 级电能表的典型误差如表 1所示。 表 1 电能表的典型误差 由上述测试误差作出超过电能表额定最大电流 Imax( 400%标定电流 Ib)时的误差 r%曲线如图 1所示。 由此可见,在实际电流大于电能表最大额定电流 Imax时,一次负荷电流与二次负荷电流的电流比呈现非线性变化,电能表的负误差增大,并随着过载电流的增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。 3.2.3 电流互感器轻载 由表 1 可见,在检定电流为最大额定电 流的 10%-100%的
9、区间,误差随着电流增大而逐渐降低。根据电能计量装置技术管理规程( DL/T448-2000)电流互感器额定一次电流至少应不低于 30%,这种情况下对电流互感器计量准确度的影响不大。当电流互感器实际运行负荷为额定负荷的 10%以下时,两者误差按测量用电流互感器检定规程( JJG313-1994)要求分析相差10 倍,严重影响电流互感器的准确计量。部分高耗能企业开工不足,农业用电受季节性用电影响在农忙与农闲时负荷相差大,这些都使电流互感器额定一次电流低于 30%,影响电流互感器的计量准确度。 3.3 抄表质量的影响 近年随着负控系统、计量自动化系统的相继投入使用,大大提高了抄表准确性,电量的波动也
10、很直观地体现出来。但顺德区低压集抄覆盖率只有13.8%,其他用户仍需人手到现场抄表。目前用户数量不断快速增长,而抄表人员数量基本没有变化,导致抄表工作量大幅增加,抄表质量无法保障,错抄、漏抄现象难以杜绝,导致管理线损的升高。 3.4 分线分台区管理不完善的影响 相对于高压输电网,低压配网的变化十分频繁,由于线路改造、业扩新装、新建设施、电源点调整等原因,配网的设备 发生变更,又没有及时更新档案和系统资料,造成线路、台区、用户的不对应,将会产生台区表缺失、电源点不正确、客户电量异常等诸多问题,无法准确统计相应线路和台区的线损。 3.5 用户窃电的影响 个别客户对电的商品属性和窃电的违法行为认识不
11、够,在用电设备上想方设法地窃电,降低经营成本,以获取不正当利益。而且窃电具有点多面广、时间不定、手段隐蔽、形式多样等特点,使得对窃电的用电检查存在较大难度。 4 降损增效主要措施 为了转变线损率偏高的现状,顺德供电局制定了 “ 十二五 ” 降损 规划,明确了 “ 十二五 ” 前两年主要降低管理线损和降低线损异常率,后三年主要降低理论线损的原则,制定了每年的降损目标和措施,使降损工作做到目标明确、循序渐进,并重点在以下几个方面降低管理线损: 4.1 完善线损 “ 四分 ” 管理 完善线损 “ 四分 ” 管理,线损分析做到分压、分线、分台区分析,分析方法采用完成值与理论计算对比分析、同期比分析以及
12、剔除影响因素分析。对于线损电量大、线损率高的重点分析,查找问题及时制定降损措施。在营销系统中完善 10kV 配电线路与配变对应关系和公变与用户对应关系,使线 -变关系 、变 -户关系明晰。坚持开展线损理论计算,分析理论值和实际值的差异,及时以准确的数据来衡量线损实际的高低,找出线损管理的薄弱环节,明确主攻方向加以改进,指导降损规划和降损计划工作。同时,认真做好线损有关数据的积累,条件具备时将长期积累的设备参数和相关资料,编制成线损手册,方便管理应用。截至 2011年 10月,顺德供电局线损异常率 3.7%,环比下降 0.9%。 4.2 加强计量装置管理 坚持定期轮换、轮校计量装置,积极使用新型
13、长寿命的计量装置,淘汰老型号电能表;对低压供电线路迂回复杂的小区、街道 进行集中装表改造;逐年将非长寿命电能表换成长寿命电能表,并接收为供电部门资产;发现异常和损坏及时更换,并同步维护营销系统等相关档案资料,确保正确计量;开展计量档案普查,从大用户开始逐步推进,确保变压器、电流互感器变比等档案准确。加大计量装置方面的资金投入,如表箱改造、更换残旧互感器、加装计量防雷装置等,确保计量装置正常运行。为改善电能表运行环境,从 2010 年开始,顺德区居民电表箱也由供电部门出资,并专门投入资金对残旧表箱进行改造,在很大程度上保证了电能表的准确运行。顺德供电局 1-10 月份共发现并处理电能表故 障 2
14、808 个,补收电费 2458915元。 4.3 加强抄核收管理 进一步推广应用计量自动化系统,提高自动抄表率的比例。对于人工抄表,严格按规定的抄表周期抄表,对每一抄表区域按照规定的抄表时间(例日)、规定的抄表路线抄表,减少人工抄表不定期造成供电量、售电量统计不同期的影响。制定抄表管理办法,严格考核,杜绝错抄、漏抄、估抄、错视倍率等现象。对因计量装置销毁不能正常读数的及时根据用户用电情况做好电量估算追补工作。同时严格统计和核算工作。 4.4 进行电源点核对 电源点信息 的准确性是影响线损分析的关键因素。 2011 年 1-10 月份顺德供电局共纠正错误电源点 10773户。结合营配一体化工作流
15、程和时限要求,重新修编佛山顺德供电局客户电源点信息管理办法(试行)。一是对现有线 -变、变 -户关系进行全面核对,特别是在营销系统异常线路清单中反映的电源点有误的,及时到现场核查,确保电源档案与现场一致。二是进一步理顺电源点信息变更流程,明确电源点更改信息的工作时限,对线路改造、业扩新装、新建设施、电源点调整等情况及时在营销系统中更新。借助台区用户识别仪,加快电源点核对的工作进度,提高工作效率 。 4.5 开展反窃电工作 一是加强用电检查,用电检查人员定期或不定期在各自辖区内开展用电检查,及时查处超合同容量用电和窃电,根据异常线路、台区清单及时调整巡查重点。二是如发现线路、用户出现超合同容量用
16、电和窃电情况的严格按供电营业规则相关规定进行处理。顺德供电局 1-10月份共开展用电检查 7217 次,查处窃电 14 户,追缴违约电费 41712 元。 5 结语 综上所述,降低管理线损与经营管理存在密切的联系。顺德供电局通过采取有效措施,管理线损从 0.34%(统计自 2009 年 6月至 2010 年 5月)下降至 0.10%(统计自 2010 年 6月至 2011 年 5月),一年减少电能损耗 3120万千瓦时,效果显著。可见,供电企业如加大管理力度,掌握降低电网管理线损的主要方法,可有的放矢地做好电网降损节能,提高经济效益。 参考文献: 雷燕 .规范营销管理降低理论和管理线损 J,贵州电力技术,2009(11):90-91. 黄焱,李定柏 .电流互感器变比的合理选择 J,江西电力, 2006,31(5): 37-40. 赵建平,蔚河 .电网企业降低管理线损的措施探讨 J,内蒙古电力技术,2009, 27(2): 7-9. 注:文章内所有公式及图表请用 PDF 形式查看。