试论如何降低水平井投资规模.docx

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资源描述

1、试论如何降低水平井投资规模 水平井已成为长庆油田转变油气开发方式的重要抓手,也是应对超低渗透劣质地质资源的战略性技术。推进水平井规模应用是长庆油田近年来的重要举措之一。近几年, xx 油田抓住这一有利契机,通过水平井的实施,保持了油区产能建设规模的稳步提高。然而,水平井开发投资高、风险性大的实际特点,是摆在我们面前,迫在眉睫解决的问题。本文就 xx 油田水平井与定向井投资做一对比分析,通过水平井与直井投资对比,发现水平井投资较大的施工工序,找出影响投资重要的环节,对症下药,寻找降低投资的突破口。探讨工艺技术进步,整体挖潜,降低投资。真正 实现 “ 用好每一分投资,用好每一米进尺 ” 确保投资效

2、益最大化。 一、水平井钻井系统工程投资总体情况 水平井铺就油气生产 “ 少井高效 ” 路,投入产出比达到直井的 1.5 倍至3 倍。如今,随着储层越来越薄,渗透率越来越低,水平井的效益怎样最大化,能否持续降低水平井 “ 身价 ” ,关系到未来水平井的应用规模,更关系到 xx油田效益发展。根据近几年 xx油田水平井、定向井投资统计,钻井系统工程各工程每米造价见表 1: 钻井工程甲方配套费用见表 2: 从以上表格不难发现,水平井较定向井主要在试油压裂工程 造价存在大的差异,比率在 13 倍之多。由此可见,要降低水平井的投资成本,产生最大的经济效益应从试油压裂工程中寻求途径。 二、水平井试油压裂施工

3、成本分析 由于水平井试油压裂所占投资金额大,我们有必要从施工过程中,分析找出哪个环节所占的成本费用高,由此对症下药,找出降低施工成本的途径,以达到控制投资的目的。我们选择 x平 10-15井,跟踪该井的施工过程,经过统计,各工序施工成本费用见表 3: 由表 3 我们直接发行,压裂施工占整个水平井试油压裂直接费用的80.09%,决定着水平井投资的重要因 素。那么,水平井压裂费用的主要有哪些大的项目构成呢,具体情况见表 4: 从上表分析,结合现场施工情况,影响水平井试油压裂投资成本的主要因素有: 1.施工周期长 水平井施工规模大,段数多,入井工具还不能实现连续多段改造,钻具起下频繁,施工周期长;

4、油井水平井采用拖动分层压裂,中途放喷时间长,施工周期长; 水平井测三样采用油管传输的方式,等解释、等方案时间长; 施工方案到位滞后,影响前期准备工作。 2.入井液量大、成本高 水平井施工规模同比大幅提高,材料消耗 急剧上升; 油井水平井工具油管损耗严重,特殊工具、压裂井口、井控装备投入大幅增加,成本压力大。 返排液液量大,排污池容量有限,回收利用率低,环保风险大。 部分区域施工水源紧张,多井丛大液量同时施工,施工用水难于保证; 水平井复杂处理手段、工具依然欠缺,落井工具难于打捞。 针对上述施工工艺遇到的实际困难,提高水平井作业效率、降低作业成本是我们控制水平井投资成本的有效途径。随着国内外 “

5、 工厂化 ” 作业技术日臻完善,如果我们施工队伍探索 xx 油田水平井工厂化作业新模式,开辟水平井 “ 工厂化 ” 作业,应用系统工程的 思想和方法,集中配置人力、物力、投资、组织等要素,以现代科学技术、信息技术和管理手段,用于传统石油开发施工和生产作业。工厂化作业便于施工、生产和管理,特别适用于低渗透、低品位非常规油气资源的开发作业。这种作业方式能有效缩短施工周期,对反排液重复利用,是控制水平井投资的可行性方案。具体方案有以下几点: 一是针对施工周期长,可以从工作量优化,施工工程方案控制工作量,确定合理段数;优化现场施工,缩短施工周期。可以从施工组织、应用先进技术等下面 4 个方面,提高施工

6、时效。 ( 1)推进水平井 “ 工厂化 ” 作业模式 根据水平井大规模施工特点,积极开展水平井 “ 工厂化 ” 作业技术攻关研究,初步形成了 “ 专业化施工、模块化组织、自动化控制、流水线作业 ”的作业模式。 ( 2)引用新工艺、新技术,提升施工效率 应用 PSK多级水力喷射压裂技术,实现一趟钻最高分压 10段,最大过砂量 225方,有效提高生产效率、减轻劳动强度、减小井控风险、降低储层伤害。再者,可以应用水利喷射射孔环空加砂压裂技术,水力泵送桥塞分段压裂技术,大幅度提升效率。 ( 3)加大应用连续混配技术 推广应用连续混配 技术,实现了边配边注、在线检测、自动控制,有效地解决水平井用液量大、

7、配液时间长、劳动强度大问题,提高施工质量和效率。 ( 4)开发新型低压管汇 设计应用了 PVC 材质的低压管汇管线、快速接头、双边分配器、尼龙由壬头,极大的降低了劳动强度,提高作业效率。对储层落实、区块产量落实的水平井,压裂后直接下泵抽汲排液,提高试油机组效率,缩短完井时间。 二是针对直接材料成本,可以采用通过化学预处理和配方调整,从源头上解决返排液重新配液、再次利用的问题实施压裂液体系回收。压裂液回收利用是工厂化作 业的核心技术,为解决这一技术瓶颈,进一步提升压裂施工过程中的安全环保技术保障水平,为长庆气田高效率、低成本、可持续开发提供了有力的技术支持。通过室内返排液组分分析和体系筛选优化,

8、并结合压裂工艺的调整,应用 EM50 低摩阻新型可回收压裂液体系。施工时可通过实时调节使用浓度实现常规降阻水、基液、携砂液的功能,配方简单,不但利于连续混配施工,且通过简单过滤即可实现返排液的回收再利用。对油井水力喷射射孔时环空返排的液体进行回收,用于压后反冲及冲砂等作业,减少备液数量。即节约了压裂液,又减少了拉运污水的工作量。压裂设备 动复员时间短,可以有效降低施工成本。 通过以上两项改进措施,掀起一场水平井压裂生产组织管理模式的变革。这种作业模式在集群式布井前提下,追求规模化、标准化、流水线、智能化作业。不仅能有效缩短水平井建井周期增加经济效益,节约淡水资源产生明显的环保效益。也为 xx 油田水平井实施低成本战略、提高水平井开发效益、实现投资效益最大化的有效途径。

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