城轨地铁车辆齿轮箱组装工艺优化.docx

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1、城轨地铁车辆齿轮箱组装工艺优化 摘要:城轨地铁车辆齿轮箱组装初期因工艺方法、工艺装备不完善,极易出现轴承滚道压痕现象,本文针对该现象从工艺方法、人员操作、工装设备等方面进行分析,通过分析结果有针对性的进行改进,从而消除组装过程中的轴承磕碰现象,保证齿轮箱组装的质量。 下载 关键词: 轴承滚道压痕;齿轮箱组装;改善;消除 1 前言 齿轮箱是城轨车辆极为重要的零部件,在齿轮箱自主组装初期,技术人员需对组装过程进行员工培训,培训所需的工装、工艺方法由技术人员确认后采用。具体组装工艺流程如下:施工前整备 车轴上各零部件组装 大轴承座与轴承外圈的组装 齿轮箱装配 齿轮箱跑合。其中齿轮箱装配工序是整个流程

2、中的重点工序,对整个齿轮箱的组装质量有非常重要的影响。 2 现状调查及问题描述 某城轨地铁车辆齿轮箱在培训组装完成第 1 列车后,在测量第 2 列车一套齿轮箱的大轴承游隙时听到异音,随即对齿轮箱拆解后发现轴承外圈滚道上有压痕, 轴承滚柱小端面倒角处有明显擦伤。后对前期组装的所有 ?X轮箱进行了分解,发现约 36%的轴承出现了不同程度的压痕,具体情况如下图 1、 2 所示: 3 问题分析 3.1 工装问题 使用的支撑轴承衬套用尼龙垫块出现问题:齿轮箱组装时需借助专用尼龙垫块将衬套预组至轴承内圈上,因尼龙垫块为半圆状且薄厚不一(厚的尺寸为 6.3mm、薄的尺寸为 4.8mm )。预组时薄厚不一的尼

3、龙垫块造成衬套歪斜,吊运组装齿轮箱上箱体时,箱体与衬套两侧的轴向间隙不均匀(图 3),翻转上箱体后,工装对衬套径向的定位差(图 4),吊运组装齿轮箱下箱体,找正轴承衬套时使滚柱压伤外圈滚道。 3.2 螺栓紧固顺序不明确 轴承衬套安装至箱体上时的螺栓紧固顺序不明确,若螺栓紧固时未能按一定顺序预紧,易造成衬套偏斜,在紧固至箱体的过程中轴承滚柱与外圈滚道面接触不均匀,使滚柱挤压轴承外圈,造成压痕。 3.3 操作不规范 在齿轮箱轴承衬套安装至箱体的过程中,使用橡胶锤轻轻敲击找正,找正的力度无法很好的控制,在此过程中轴承滚柱极易撞击外圈滚道面而产生压痕。 4 改进措施 4.1 工装改进 为了保证专用支撑

4、工装加工精度,又要满足工装加工后不易变形,将工装材质改为金属材质。该工装设计为圆环状,上箱体翻转时工装仍能支撑轴承衬套并保证轴承衬套不歪斜。合理确定加工尺寸,严格控制加工精度,组装时便于安装,组装后方便取出。 4.2 固化螺栓紧固顺序 固定螺栓紧固顺序,严格遵循对角紧固的原则,使轴承衬套紧固至箱体的过程中不会产生倾斜,平行装入箱体。 4.3 规范操作 规范组装工艺,严禁在安装轴承衬套时使用橡胶锤敲击,用手扶正衬套后进行安装。 5 结论 经过对组装工艺的改善,使吊运组装齿轮箱上箱体时,保证了箱体与衬套两侧的轴箱间隙均匀,翻转上箱体后,工装对衬套径向的定位精度高,吊运组装齿轮箱下箱体时,完全保证了最终的组装精度。压痕出现的概率由原来的 36%降低至 0%,产品质量得到有效的控制。 参考文献 陈宇 .装配钳工 M.北京:中国劳动保障出版社, 2012. 邹俊伟 .齿轮箱装配工艺分析 J.机械工程师, 2014( 12): 77.

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