一台220KV变压器过热故障的原因及查找.doc

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资源描述

1、一台 220KV 变压器过热故障的原因及查找摘要:变压器过热故障是常见的多发性故障,对变压器的安全运行带来严重威胁,因此引起现场广泛关注。本文通过对 220KV 峡山变#1 主变铁心夹件多点接地、过热故障的处理过程,提出了对变压器类设备故障综合判断分析的一些看法,以便引起人们对一些容易被忽略的细节的重视。 关键词:变压器过热分析处理 Abstract:The overheating problemofthe transformersis a very com-mon multiple failure symptomwhich severely threatens the safe operat

2、io-ns of transformers, and thereforeitattractedextensiveattentionsfro-mallsides.This paper aimsto callhigh attention to some easily igl-oreddetails,in wichway itraises severalpoints /thoughtsregarding the comprehensivediagnose andAnalysis on the failures ofthe transfo-rmerrelatedequipments,though th

3、e actualresolution practice of overheatingproblem and multiple groundingcontacts problem #1 main tra-nsformer iron-coreananchorageclip of on the 220KV Xiashan substation Key words: transformers, overheated. analysis, treatment 中图分类号: TM4 文献标识码:A 文章编号: 1 引言 运行变压器出现的过热故障,大多数都可以通过试验分析找到故障点,然后通过吊罩予以消除。但

4、有些过热故障虽然通过试验分析继之以吊罩检查,却仍然没有找到故障点。究其原因,有属于制造、结构方面的问题,也有运行方式不当的问题。因此,如何通过有效的综合分析、判断并使分析、判断的思维符合设备全寿命过程的发展规律,即真正找到变压器产生过热的原因,准确、及时地对症处理,是运行人员共同追求的目标。 造成变压器过热的原因一般为: 11 绕组过热:由统包绝缘膨胀、段间油道堵塞、油流不畅、匝绝缘得不到充分冷却并使之严重老化,以至发糊变脆、最终导致绝缘层脱落、局部漏铜造成匝间(段间)短路引起;绕组材料本身质量不良也会引起过热现象。 12 分接开关动、静触头接触不良。 13 引线故障:引线分流故障、引线接头(

5、将军帽)过热、引线断股等。 14 漏磁导致的过热:由主磁通、漏磁通的径向分量分布不均匀引起的涡流损耗造成。 15 冷却装置风路或油路堵塞。 16 风扇工作不正常:风扇反转、风扇启动值整定错误、风扇等失去电源等。 17 硅胶遗漏造成堵塞:由于净油器滤网破损,硅胶漏入油箱阻碍油的通路引起油的循环不良。 18 异物引起局部过热:如金属颗粒或其它杂质进入内外框铁心,使运行中内外框之间存在磁位差而形成环流造成局部过热。 19 铁心多点接地:接地片因施工工艺和设计不良造成短路、附件和外界因素引起的多点接地。如:铁心碰壳、碰夹件;穿心螺栓钢座套过长与硅钢片短接;油箱内有异物使硅钢片局部短路;铁心绝缘受潮或损

6、伤(箱底沉积油泥、水分、夹件绝缘、垫铁绝缘、铁盒绝缘受潮或损坏等) ;潜油泵磨损使金属粉末堆积底部形成桥路;运行维护差,没按期检修等。 根据以上过热原因,按照状态检修原则对故障变压器进行综合分析判断,是可以解决一般过热问题的,但在现实中却不能对 220KV 峡山变电站#1 主变的过热原因找到依据。 2 220KV 峡山变电站#1 主变过热情况简介 21 #1 主变故障产生情况: 220KV 峡山变#1 主变型号为 SFPS9-120000/220,1998 年 4 月由某变压器厂生产(出厂序号:S980430) ,于 1998 年 11 月 29 日投入运行。运行 3 年后于 2000 年的预

7、防性试验中发现该变压器铁心夹件多点接地,夹件绝缘电阻为零,其间也用电焊机、电容器对主变进行过几次冲击,但没有效果,主变一直在夹件多点接地的情况下运行。当年对其本体油进行色谱检测,总烃达到 160 ppm,超过规程注意值,到 2009 年底已达到508ppm。2009 年 11 月对该变压器进行了现场吊罩大修,大修过程中更换了所有密封件和蝶阀、油脱气等工作,由于器身重达 87T,无法现场起吊,也未发现夹件多点接地故障点。复电后追踪总烃为 124 ppm,一个月后总烃又增长到 24796 ppm。2010 年 7 月实测其夹件接地引线电流为18A,于是在其夹件接地引线中串入四只 240、150W

8、的限流电阻,其后一年时间内,油化色谱总烃数据一直在 200ppm 到 300ppm 之间缓慢增长。2011 年后总烃开始加快增长,特别是 2011 年 7 月 28 日到 8 月 22 日总烃由 479.59ppm 增长到 685ppm,总烃中特征气体以乙烯、甲烷为主,且增长幅度很大并发生了突变(2011 年 9 月 3 日检测为 716.26 ppm,省试验院检测为 733.3 ppm) 。用三比值法分析为 022,是高于 700的高温过热性故障,相对产气速率超过注意值 10%/月达到 142.3%/月。历次油化检测情况见表 1: 表 1 油化分析情况表单位:L/L 22 按常规思维进行分析

9、: 221 油化检测结果分析: (1)H2 含量一直低于规定值 150ppm,且数据稳定,可排除绝缘油或本体固体绝缘受潮可能; (2)C2H2 含量基本为 0,且数据稳定,排除内部放电现象; (3)CO/CO2 比值介于 IEC 导则规定的 0.09 到 0.33 之间,说明无纤维绝缘分解故障; (4)总烃增长的主要原因在排除上述故障后,可将过热点归结为:1)导电回路过热故障;2)磁路过热;3)油道堵塞三种情况。将 2008年的油化色谱数据用四比值法(CH4/H2=1-3,C2H6/CH41,C2H4/C2H63,C2H2/C2H45)判断,应确定为磁路过热性故障。 222 电气高压试验结果分

10、析: (1)主变三侧直流电阻平衡且最近三次试验结果基本一致,可排除绕组因接触不良、压力不够而松动或断开造成的发热可能; (2)油介损数据为 2.071%,小于规程规定值 4%,排除油劣化的可能; (3)历年来其他试验项目如介损、变比、极化指数、线圈泄流等数据均合格,变化不明显,可排除主绝缘故障; 223 其他原因: 根据运行提供的情况,主变冷却器按运行要求是每月三日进行切换,两组运行一组辅助一组备用,潜油泵一直开启,总烃值较快地增长,是否与潜油泵开启后,其轴承严重摩擦导致油中过热并产生总烃组分增长有关?一般认为冷却系统附属设备故障,容易造成误判,特别是:潜油泵轴磨损在局部产生高温;窥视玻璃破裂,由于轴尖处油流迅速而造成负压,可以带入大量空气;即使窥视玻璃未破裂,也由于滤网堵塞形成负压空间而使油脱出气泡,在电场的作用下导致某些特征气体明显增加,引起油中起组分含量增高。

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