1、乙腈萃取丁二烯工艺流程的模拟与优化摘 要:文中选取的丁二烯生产装置的萃取工段,在日常生产过程中经常发生 T101A塔顶丁二烯含量超标和丁二烯初级品含量不达标,因此利用 Aspenplus模拟软件进行工艺流程模拟,通过从操作压力、操作温度和进料量等参数对产品的影响方面入手,辅助确定现场操作条件,避免超标现象的发生。 关键词:萃取 丁二烯 影响因素 模拟 文中所做的模拟是以国内某企业于 2004年末建成投产的年产 3.5万吨丁二烯生产装置为基础,利用裂解碳四为原料,采用乙腈萃取法工艺流程生产聚合级 1,3-丁二烯。本次模拟查看塔顶操作压力、原料进料操作温度和进料量等参数对塔顶残余丁二烯和丁二烯初级
2、品含量的影响,为实际操作提供有效依据1-3。 1 萃取工段简介 来自中间罐区的碳四原料经过原料泵后进入到萃取塔 T101A中,异丁烯等杂质由塔顶蒸出,丁二烯等塔釜液则进入 T101B中。塔顶轻组分返回至 T101A中作为气相返回料,塔底物料进入到解吸塔 T102中。液相物料经过塔底再沸器加热气化后与塔顶液相进料接触,乙腈等部分重组分溶解在液相物料中从 T102塔底排出,含量80%的丁二烯气相组分进入到 T103萃取精馏塔中。该塔中的物料经过分离,重组分从塔底排出,丁二烯初级品(含量97.2%)从塔顶采出,进入到下一个生产工段4。工艺模拟流程图见图 1。 2 超标现象及预计解决方法 由于在生产时
3、存在 T101A塔顶丁二烯含量和 T103塔丁二烯初级品含量不达标的现象,准备通过调节 A塔塔顶压力、原料进料温度、T103 塔塔顶压力、塔进料量和回炼物料量来控制目标含量,此过程采用软件模拟的方式完成。这种方式既可以解决实际生产问题,还对现有装置的操作参数进行了优化,最终降低生产成本5。 3 萃取工段工艺流程模拟优化 3.1T101A 塔塔顶压力和原料进料温度对 T101A塔顶 1,3-丁二烯含量的影响 如图所示,当进料温度为 52和 48时,丁二烯含量超出 8.5%以下的要求,当温度为 45时,丁二烯含量随着压力的增高而逐渐降低,当压力为 0.65MPa时满足生产要求。说明原料的进料温度是
4、控制塔顶残余1,3-丁二烯的较敏感因素,可以更有效的降低残余物含量,提高萃取工段的产品收率3。 3.2T103 塔回炼量和顶压力对塔顶丁二烯初级品的影响 如图所示,随着回炼料的进料量的增加丁二烯初级品含量直线下降,在 T103塔顶压力一定的条件下,随着回炼量的增加 1,3-丁二烯初级品含量逐渐降低。同时改变塔顶压力和回炼量,当回炼量增加至 13000kg/h时,丁二烯初级品含量低于 97.2%的生产要求。因此回炼量成为丁二烯初级品的较敏感变量,可以通过调节回炼量来控制使丁二烯初级品含量达到生产要求指标。 3.3T103 塔进料量和塔顶压力对塔顶丁二烯初级品的影响 如图所示,进料量对塔顶 1,3
5、-丁二烯初级品的质量分数影响趋势为抛物线形态,在 T103塔顶压力一定的条件下,随着进料量的增加 1,3-丁二烯初级品含量先缓慢增加后急剧降低。最大含量发生在进料量为10000kg/h,塔顶压力为 0.35MPa时。同时改变塔顶压力和进料量,随着塔顶压力的提高,塔顶丁二烯初级品含量逐渐降低,当塔顶压力提高至0.45MPa时,图中整条曲线均在实际标准含量以下,通过改变进料量已经无法满足生产要求。 4 结论 经过以上模拟结果和数据分析可知,通过调节原料进料温度、进料量、T103 塔进料量、回炼物料量和塔顶压力,可以控制 T101A塔顶丁二烯残余和 T103塔顶丁二烯初级品含量。最终得到了最优的操作
6、参数为: (1)T101 萃取塔:进料温度为 45,塔顶压力为 0.65MPa。 (2)T103 萃取塔:进料量为 10000kg/h,回炼物料量为12000kg/h,塔顶压力为 0.4MPa。 参考文献 1朱淑均.C4 馏分丁二烯萃取精馏塔的模拟和分析J.化工时刊,2001,4:23-28。 2李延生.丁二烯装置溶剂精制塔的设计J.石油化工,2006,35(10):980-982。 3周爱月,李志宏,张华.丁二烯萃取精馏塔操作参数离线调优J.化学工业与工程,1993,10(1):7-15。 4孙宝德,曾爱武,姜森.乙腈法萃取精馏丁二烯过程模拟与工艺优化(I) ,2005,28(5):325-330