合成氨“双甲”工艺在原料气净化中的优势分析.doc

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资源描述

1、合成氨“双甲”工艺在原料气净化中的优势分析摘 要:合成氨原料气净化工序在工业生产领域具有相当重要的地位,其中超高的原料气微量必然会引起氨催化剂中毒,同时会影响净化工序的正常运行。其次,原料气净化的经济性对合成氨的经济效益具有决定性的作用。基于此, “双甲” (甲醇化-甲烷化)工艺应运而生,该新型净化工艺研发的基础为深度低变甲烷化工艺,其凭借着自身独特的优越性而被广泛应用。本文结合实际案例,就合成氨“双甲”工艺在原料气净化中的优势展开讨论。 关键词:合成氨原料气 “双甲”工艺 经济性 一、研究背景 我厂年产合成氨约 18 万 T、年产尿素约 30 万 T。我厂原料净化变换工段为全低变工艺,由于该

2、净化工艺采用全低变工艺蒸汽消耗大、变换气指标要求低造成触媒更换频繁。其次,由于采用 3.3MPa 甲烷化没有甲醇化造成精制气中甲烷在 2.0%、合成氨塔后放空气量在1600017000m3/h,合成氨产量 665T/天(640T/天) ,有效气体成份浪费较多。针对变化工段净化工艺的诸多弊端,其一方面造成了大量资源浪费,用时也对经济效益的增长造成了不良的影响。基于此,我厂决定将现有甲烷化工段净化工艺改为“双甲”净化工艺,其中净化变换工段工艺基本不变,由脱碳出口直接进合成气压缩机提压至 7.1MPa,经过双甲工段副产粗甲醇 1 万吨/年,同时甲烷化工段蒸汽(5.0MPa)使用以后送变换工段进行二次

3、使用。我厂双甲工段由上海国际化建设计,中国化学工程第十六化建设有限责任公司 2012 年 10 月安装结束,同年 10 月 30日满负荷生产,运行至今达到了设计要求和效果,满足了工艺要求。 二、 “双甲”净化工艺的化学反应机理与工艺流程 1.“双甲”净化工艺的化学反应机理 2.1 来自造气的半水煤气进入洗涤塔除去部分灰尘和冷却降温之后,半水煤气再通过入口水封流至脱硫塔底部,然后半水煤气经塔内填料与钠碱液逆流接触,除去半水煤气内富含的大部分硫化氢,此时需把出口气内的硫化氢质量浓度控制到100mg/m3 以内,而硫化氢再通过气柜进入电滤器除尘岗位。 2.2 把电除尘器出口煤气内的含尘质量浓度控制到

4、3mg/m3 以内,煤气经原料气压缩机压缩段、压缩段、压缩段、压缩段,此时提升半水煤气的压力至 3.5MPa,再经变换工序,控制中变出口气体内 CO的体积分数至 0.30.6%以内。 2.3 通过对变换气实施第二次脱硫脱碳后,出口气内硫化氢的质量浓度可降至 0.51.0%以内,再对变换气实施精脱硫,此时气体内硫量的总含量可被控制到 0.1*10-6。 2.4 当气体经过合成压缩机一段后,再把压力提升到 7.1MPa,此时再经甲醇合成塔,随即开始甲醇化反应。 2.5 待气体发生甲醇化反应后,其通过换热器流出甲醇合成塔,此时再经水冷器冷却降温至 40以内,之后进入甲醇水洗塔。 2.6 经甲醇水洗塔

5、的液态粗甲醇进入甲醇储槽,此时气体内 CO+CO2的体积分数达到 0.10.2%,该部分气体被送入甲烷化系统,经甲烷化系统反应后,气体内 CO+CO2 的体积分数10*10-6,此时再通过换热冷却把水份分离出来,随即经合成气压缩机二、三段,待压力提升至 15.0MPa后再进入氨合成系统。 三、 “双甲”净化工艺的优势 由第二章节可知,理论上已经印证了“双甲”净化工艺的优势,即净化效果显著,同时能够有效控制资源浪费等问题。由此可见, “双甲”净化工艺能够为工程提高综合效益提供技术支持。接下来主要通过几种净化工艺的对比,由此剖析“双甲”净化工艺的应用优势。 目前脱 CO/CO2 的常用工艺包括低温

6、液氮洗涤法、铜洗法、深度低压变甲烷化法,其中铜洗法的应用历史最悠久,目前我国部分小型氮肥厂尚有沿用,其缺点和局限性较多,如工艺复杂、设备繁多、净化度低(出口 CO+CO2 的体积分数一般皆25*10-6) 、操作程序繁琐、成本高、物料消耗量大(如乙酸、铜、蒸汽等的消耗量大) 、环境影响大(铜液泄漏等)等。低温液氮洗涤法主要利用-190的超低温液氮和来自“空分”系统的冷量洗涤原料气,该净化法对去除原料气的组分(除 N2/H2 以外)具有特别显著地效果,但该净化法却存在投资成本高、空分冷冻分离装置体积庞大等缺陷。深度低变甲烷化法存在蒸汽消耗量大等缺点。与上述三种净化工艺相比较, “双甲”净化工艺将

7、彻底改善低温液氮洗涤法、铜洗法、深度低压变甲烷化法所存在的不足,具体表现为蒸汽消耗量低、产品结构灵活可调、对 CO+CO2 微量的控制效果显著等。此外, “双甲”净化工艺的经济性亦是其他净化工艺所不能匹及的,具体表现为:有效控制蒸汽的消耗量、最大化降低变换的负担、切实提高了原料气的利用率(副产出甲醇)等。 四、讨论 总体而言,我厂对原煤气净化工艺的改进取得了相当大的成功,具体表现为:(一)有效降低了变换工段的蒸汽使用量且变换气 CO 指标由0.3%提至 0.6%,触媒使用寿命可以延长 23 年。 (二)精制气中甲烷降至 1.01.2%、同时合成氨塔后放空气量减少至 1000012000m3/h

8、。 (三)合成氨产量冬季和夏季增加了 5T 左右。 (四)副产甲醇实现利润 1000 余万元/年。由此可见, “双甲”净化工艺具有蒸汽消耗量低、气体精制效果明显、净化成本低、经济效益高等优点,值得大力推广。 参考文献 1 刘俊兰.非等压醇烷化工艺技术在合成氨厂的应用J.化学工业与工程技术,2012,33(4):49-52. 2 谢定中.论合成氨原料气醇烃化(双甲)精制工艺的先进性及工艺指标的优化C./第十七届全国化肥甲醇技术年会论文集.2008:149-151. 3 张子君,卢秀红,吴国旗等.铜洗工段进行等高压双甲工艺技改的经济分析J.化工设计通讯,2009,35(4):1-2,5. 4 谢定中.合成氨原料气醇烃化净化精制新工艺C./全国化工合成氨设计中心站 2008 年技术交流会论文集.2008:140-152. 5 郭新法.醇烃化精制工艺取代铜洗工艺的可行性分析J.化肥设计,2008,46(3):39-40. 6 马昭,张结喜.双低压醇氨联产工艺应用于甲醇装置联产合成氨的改造C./2012 年全国气体净化技术交流会论文集.2012:231-234.

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