吴起作业区井组自动加药装置的效果评价.doc

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1、吴起作业区井组自动加药装置的效果评价摘要:本文针对人工地面环控加药难度大,工作效率低,安全性差等状况,试用 OY-TYY 智能油井投药仪给单井加药,并对取得的效果作出评价和在下一步工作中使用提出一些建议。 关键词:OY-TYY 智能油井投药仪 安全性差 效率低 难度大 一、吴起作业区井组加药现状 吴起作业区作为长庆油田开发了 30 多年的老油田,目前开发进入中后期后,井筒结垢、腐蚀严重,严重影响油井的正常生产。目前化学药剂防治技术是井筒治理的主要手段和主体工艺,在现场投加过程中普遍存在井筒气管线密闭连接,实施人工地面环控加药难度大,工作效率低,安全性差,急需研制新工艺为高含水腐蚀、结垢、结蜡区

2、块油井高效开发开辟新途径。 吴起作业区现有油井 950 口,开井数为 823 口,现为保证井筒净化,延长检泵周期,使生产平稳运行,单井需要投加油田化学助剂 610 口,需人员 300 人,加药量 25169.1L/Y,单井加药全采用人工手动加药方式,工作量大,涉及面广,管理难度大,操作程序繁琐,其中对有套管气的井的投加更是具有一定的安全隐患。 从 09 年以来,随着数字化的不断推进,井场投收球、光杆防偏磨等操作逐渐由人工实现自动化,为充分利用数字化信息资源指导油田安全、生产,细化环节控制,推进无人值守井场,迫切需要有成熟的工艺技术完成井场自动加药操作,来解决药剂投加工作中操作繁琐、劳动强度大、

3、安全风险大、涉及面广、管理难度大的问题。 二、井组自动加药装置的原理 2012 年吴起作业区引进 OY-TYY 智能油井投药仪,此为采油三厂工艺所设计。 1.原理及结构 OY-TYY 智能油井投药仪是按照人工现场加药方式,增压泵先利用油井原液对井筒进行冲洗,再从储药箱中汲取药液,通过安全阀分配给各个流量控制阀,根据控制要求,调整流量控制阀的开启状态,使药液经管线,单向阀进入套管,最后再利用油井液量对井筒里面药品进行冲洗。2.操作使用 2.1 人工通过打药泵向仪器内加一定量(40-200L)药剂; 2.2 闭合防爆断路器,设定运行参数; 2.3 仪器自动运行,可完成多口井自动投药,也可单井投药,

4、单独计量; 2.4 药剂箱具有人工观测镜和电子液位计,药剂欠缺时,仪器提示并停止工作; 2.5 补充药剂后,仪器自动恢复工作; 3.自动控制系统与安全措施 3.1 整机采用全防爆、封闭式模块化设计,仪器全自动工作,极大减少看井工人劳动强度及化学助剂对操作员工身体伤害; 3.2 管线出口及埋地管线均设计控温电热装置,保证输出管道系统恒温运行; 3.3 仪器运行参数均可自行设定,便于加药管理,减少药品损失,提高药品使用效果; 3.4 直观诱导式面板设计,简单易懂,便于操作; 3.5 各工序均带手动功能,保证仪器应急运行; 三、现场应用效果评价 从 2012 年起,吴起作业区在塞 403-21、塞

5、401-20、塞 395-24、吴60-71 井组安装 OY-TYY 智能油井投药仪,使用至今,实现药液的长期、稳定连续投加,并稳定控制产出液介质中的药剂浓度,实现最佳加药效果。 1.工作量明显减少 未安装前,四个井组需人员 4 人,每个月人工加药品量 870L,倒入水量 1200L,加药次数每人 6 次,工作量极大,操作程序繁琐;安装自动加药装置后,每个月井区大班利用打药泵给加药箱加满药剂即可,倒入水量为 0L,无需员工操作倒加药品、清水。 2.结蜡程度明显减小,载荷状况变好 2.1 安装前后,油杆结蜡情况 图 1 塞 396-26 安装前后油杆结蜡情况对比 塞 396-26 生产周期 31

6、5 天,结蜡周期 185 天,日产液量 3.03m3,含水 25.9%,于 2012 年 7 月 20 日安装自动加药装置,为评价加药效果,12月 3 日安排队伍起出油杆 100 根,从现场情况看出,油杆基本无结蜡,效果理想。 (图 1) 2.安装前后,利用数字化监控载荷变化情况 利用数字化,分别对塞 401-20 井场、塞 403-21、吴 60-71 井场随机选井,进行载荷跟踪,电流下降,载荷变小,供图状况变好,产量保持稳定。 (图 2) 三、经济效益评价 1.推进无人值守,减少人员 OY-TYY 自动完成加药操作,无需人工操作,并具有通信接口,可配套数字化井场,实现无人值守,减少员工数量

7、。 2.精确加药量,减少药品浪费,节约成本 OY-TYY 整机采用全防爆、封闭式模块化设计,利用电磁感应计量,确保加药精确,减少因人员遗漏、去药量不精确等浪费,节约药品,同时还减少送药车辆费用,皮卡车平均送药费用 240 元,平均每月送药 6次,而自动加药装置只需每月送药一次,一个井场平均每月节约车费1200 元。 3.加药规律性强,减少修井费用 自动加药装置加药规律性,冲洗药剂效果好,对于吴 60-71、吴 61-71,塞 395-27、塞 405-23 四口油井平均免修期由 89d 延长到 100d,维护性作业减少 3 次,累计节约修井费用 5.4 万。 4.减少地层污染 OY-TYY 智

8、能油井投药仪利用油井本身液量,减少产量损失,减少地层污染,不存在常规人工加药利用不同层位水源,造成地层堵塞、污染。四、存在问题及下一步调整建议 1.存在问题 1.1 此自动机药装置最多只能给 6 口井加药,而塞 392 区块多数井场井数都在 6 口以上。 1.2 管线连接为 DN25 无缝钢管连接,设计埋深只有 30cm,日常生产管理中容易损坏管线。 1.3 加药管线采用伴热带给管线保温,造成使用电功率过大,且极易损坏。 1.4 加药管线跟井筒连接虽然采用管中管连接,但管中管长度难掌握,过长影响修井,过短导致气管线被药品堵塞。 1.5 加药罐口过小(口径只有 5cm) ,罐液位浮球阀损坏或脱落,无法进行维修。 2.下一步调整建议 2.1 跟工艺所及时沟通,继续优化完善不同井况的自动加药装置; 2.2 跟数字化沟通,建立可配套数字化,远程启停设备,数据传输; 2.3 更换连接管线为中压胶质管,降低管线损坏程度。 2.4 建议改装下法兰处井筒,另开口子连接气管线,确保管线不被药品堵塞。 2.5 自动加药仪药罐液位计采用玻璃管液位计,由于药品颜色较清淡,不易观察液位,建议改装为磁翻板液位计。 2.6 跟厂家及时沟通,加大罐口口径,便于维修罐内设备。 2.7 建议下一步自动加药装置在吴起作业区推广应用。

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