埕北246A―1井施工中的难点及解决办法.doc

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资源描述

1、埕北 246A1 井施工中的难点及解决办法摘要:埕北 246A-1 井在施工过程中,发现该井具有原油粘度高、Y445-150 封隔器解封后卡瓦牙不收回、卡封井段出砂、套管壁结垢严重等问题,严重影响了施工的进度。通过认真的分析,我们逐步将所有的问题解决。 关键词:埕北 246A-1 井 施工难点 解决办法 一、井史井况简介: 埕北 246A-1 井 2004 年 12 月 3 日潜油螺杆泵投产,投产层位Ng525355 层,初期套压 0.2MPa,电流 36A,日液 31.0t,日油 27.9t,含水 10%。至 2004 年 12 月 8 日发现油井不出液,油井憋压不起,经 20m3柴油反洗井

2、措施后,仍不能恢复油井生产。 二、施工中的难点与解决方法: 1、原油粘度较高,起原井管柱困难。 如上图所示,该井原油粘度较高。给洗井、起管柱及安全环保带来了巨大的困难,加上海上温度较低,清理十分困难。该井近井地带油套环空及油管内腔温度较低,加上停井后原油不流动,结块较为严重。在这种情况下,洗通井是非常困难的,通常只能边起边清理。如能洗通井,使用锅炉热洗井是一种行之有效的方法。 2、套管壁死油较多,下放管柱有明显加压显示。 在下刮管器的过程中,由于原油粘度较高长期附着在套管壁上,造成过多的死油堆积,造成刮管器下放困难。尤其是在近井地带,随着管柱的加深,程度逐步减少。特别注意在开始下工具的时候,由

3、于钻柱重量较轻容易将钻柱卡住不能下行,给施工带来安全隐患。 3、正确采用热洗井方法,有效解决管壁死油问题。 2007 年 10 月 30 日,在给该井热洗井施工中,采用了正洗井,锅炉车连续加热打进的方法。结果忙了一天,效果甚微。过后认真总结了施工中的问题发现,正洗井将热清水泵入井底后在循环上来热损失太多,达不到预先的效果。锅炉车出口与井口距离较远,热损失也较多。因此在 11 月 21 日的热洗井施工中,采取了有效的措施。将洗井的方式改为反洗井,锅炉车先把 20m3 罐内的清水循环加热至 80左右,然后一次性打入井内,然后关井。再将 20m3 罐内备满清水,再加热。反复加热 2 次,即可达到预定

4、的效果。 4、关于对瑞丰公司 Y445-150 封隔器打捞中出现的问题的解决办法。2007 年 11 月 7 日下分瓣对扣捞矛,在 1426.51m 处打捞解封后,上提 22 根钻杆遇卡。上提 550kN 下击解卡无效,上提 180kN 反转钻柱解卡。起出分瓣对扣捞矛发现,将 Y445-150 封隔器的打捞头扭下。造成遇卡的原因初步分析为:由于卡瓦牙不能复位,在套管接箍处造成卡钻。因为在起 22 根钻杆的时候,过接箍有明显的遇卡显示,只是将吨位刮起 4-5t后通过。 11 月 8 日下外径 154mm 长 7.50m 套铣筒,下放钻柱加压 3.0kN,反转钻柱套铣,套铣井段 1216.88m-

5、1222.88m,转速 50 转/分,进尺6.00m,再套无进尺。起出套铣筒,下倒扣捞矛捞获后上提遇卡,上提550kN 活动解卡无效,反转倒扣降至 130.0kN,起出发现倒扣捞矛牙磨损较严重。下外径 105mm 长 1.25MHL73 双滑块限位捞矛,在 1224.58m 处捞获后,上提 550kN 活动解卡无效,反转倒扣无效。最后只有将钻柱正转在安全接头处丢手。造成上述原因初步分析为:套铣不彻底,根据以后套铣的情况分析,此次套铣就没有套到卡瓦牙的位置。套铣的进尺,只是管柱的整体下移所造成的。此时防砂管柱不能上行,但是在套铣筒的作用下可以下移,这容易造成套铣进尺的假象。此后,下倒扣捞矛打捞不

6、能解卡及反转倒扣无效后,不应下双滑块捞矛,造成打捞的复杂化。 11 月 11 日至 11 月 16 日,分别下外径 152mm 内径 136mm 长 6.20m 套铣筒和外径 152mm 内径 133mm 长 7.72m 套铣筒进行套铣施工,总进尺2.12m,将 Y445-150 封隔器的胶皮和卡瓦牙部分套进套铣筒内带出。此时 Y445-150 封隔器只有 0.2m 的变扣头在防砂管上部,Y445-150 封隔器的打捞问题基本解决。特别注意在套至 Y445-150 封隔器的胶皮位置的时候,加压无明显进尺,因为胶皮随着钻柱一起转动。此时要上下活动管柱改变套铣头和胶皮的接触位置。套至卡瓦牙的时候,

7、有明显的跳钻显示,此时注意转速和加压。 5、综合考虑填砂数量,有效减少冲砂工作量,提高施工效率。 11 月 22 日下笔尖探砂面位置 1452.56m,上提管柱完深 1334.26m。 修井液 B5.0m3 油管内正注水,填入粒径 0.3mm-0.6mm 石英砂0.85m3。出口修井液 B5.0m3。探砂面深度 1411.86m。挤入粒径 0.4mm-0.8mm 敷膜砂 8.0m3,关井候凝后探砂面深度 1293.33m。井内套管内留有腹膜砂的高度就有 118.53m,腹膜砂候凝后直接冲洗没有进尺,必须使用刮刀和方钻杆配合进行刮洗。在刮洗施工中,仅倒方钻杆就有 10 多次,即费事又费时。如果将

8、砂的填至 1230m 位置,也就在油层下底界 10m。这样挤完腹膜砂后,只需要接 1 次方钻杆刮洗即可。即省事又快捷。填入的砂子用钻杆直接进行冲洗即可,与正常的冲砂方式一样,不需要接方钻杆。预先考虑可能在充填过程中形成的砂塞,也未起到阻止腹膜砂下落的作用。 6、正确判断冲砂过程中的遇阻显示,防止卡钻事故的发生。 11 月 27 日在钻塞施工中,钻杆反冲至 151 根时。方钻杆方入 5.25m遇阻,反循环不通,转换为正循环冲砂。甩方钻杆,冲下钻杆 3 根井内总根数为 154 根。第 155、156、157 根下放过程有遇阻显示,加压 5-20KN 可通过,下放过程未开泵进行冲洗。上提管柱遇卡,活

9、动数小时解卡。起出发现钻杆内腔砂堵 4 根。原因初步分析为:第 151 根钻杆至 158根钻杆所处的井段,未进行过刮管和洗井。套管内粘度较高的死油、泥和砂组成密度较大的胶结物,因此钻柱下放有明显的遇阻显示,但是加压可以下行。因为该井原井防砂以前打捞过一次 Y441-150 封隔器,总是认为有胶皮落入井内,造成遇阻显示。在解卡过程中,正冲洗上提钻柱解卡,套管间断出水。转动钻柱,扭矩较小,但是上提钻柱吨位较高。 三、结束语 通过对埕北 246A-1 井的作业施工,充分的暴露了在遇到特殊情况下分析问题和解决问题的能力。在以后的施工中,类似的情况不可避免还会发生,希望大家能借鉴该井行之有效的方法,对出现的问题作出准确和正确的判断。

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