胶管用增强聚丙烯芯棒生产工艺研究.doc

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资源描述

1、胶管用增强聚丙烯芯棒生产工艺研究摘要:具有抗拉抗弯的材料增强骨架的 pp 软芯棒,通过对设备工装改进,工艺合理,外观性能良好,试用效果稳定。工艺增加再回收利用改进,降低生产成本。 关键词:聚丙烯,胶管,增强 前言 芯棒在高压胶管生产过程中是作为重复利用的模具来使用的,属于控制胶管内径的精细工艺器具,其外径精度直接影响到胶管内径精度,其使用寿命影响胶管的生产成本。 目前国内高压胶管生产流程上使用的 pp 软芯中间都有一个直径 1-2mm 大小的中心孔,其外径公差一般在0.2mm。这种带中心孔的芯棒在经过高压胶管的高温硫化工序(150*90min)后容易出现弯曲变形、轴向收缩、径向膨胀等问题而导致

2、报废,增加生产成本。而且由于其外径精度不高,导致芯棒吹出工序的液压系统负荷大、设备磨损严重的问题,而且脱芯难的问题也限制了胶管的单根长度 针对以上问题研发一种新型的 pp 软芯棒是具有抗拉抗弯的金属材料增强骨架的 pp 软芯棒,可以按需随时生产所需长度和外径尺寸的软芯,又可以将弯曲或变形或断裂的短芯子粉碎回收,重新加工成新软芯降低成本损耗 实验部分 1 主要原材料 1.1PP 材料改性 PP 材料改性主要包括两个方面:提高材料的热稳定性,能承受包塑瞬间和整型器产生的高温以及降低 pp 材料的脆性 为有助于 PP 材料热性能稳定,能承受包塑瞬间和整形器产生的高温,需要在塑料配方中加入热稳定剂可适

3、当抑制 PP 材料因外界高温所引起的破坏作用。选择防氧能力强的抗氧剂,兼用相对高分子质量和挥发度低的酚类和硫撑二丙烯酸酯类,两者浓度约为 0.010.05%,通过实验找出最佳浓度配比 为降低塑料的软化温度范围,提高其加工性、柔韧性,可加入相应低挥发性或挥发性可忽略的增塑剂。采用邻本二甲酸二辛脂(DOP) ,对PP 的相容性好、增塑效率高、挥发度低、化学稳定性高、对光热稳定性好,且无色、无臭、无毒、不燃、吸水量低等优点,其相容性好,能符合大多数制品要求,光热稳定性好、挥发性小、耐低温 1.2 骨架材料选择 考虑到骨架材料成本以及拉伸强度、回收利用等因素,将两种方案分别进行了试验对比:(1)采用钢

4、丝帘线作为芯棒增强层,在原始缠绕钢丝股外再增加一股钢丝绕线,从而提高骨架材料的强度以及耐抽出性能。 (2)采用 PP 绳作为芯棒增强层。经过试验对比,两个方案具有以下特点:(1)PP 绳材料与 PP 软芯同为 PP 材料,收缩率相同,经过若干次使用后不易变形,且在后期回收利用的过程中可省去抽出环节,直接粉碎回收;(2)PP 绳价格低廉,可大大降低 PP 软芯生产成本;(3)钢丝帘线强度大,与 PP 材料包覆良好,适合小规格 pp 芯棒。兼用以上两种方案,8 及以下规格使用钢丝帘线,10 及以上规格使用 PP 绳 2 主要设备和工装 2.1 骨架材料进机头前增加预热装置 PP 材料遇高温熔融、低

5、温固化,钢丝帘线若以常温进机头接触熔融态 PP,会引起少量 PP 塑料遇冷固化,直接影响塑料与骨架材料的粘着力。在挤出工序上增加预热装置,调整预热装置与机头在同一水平线,通过电加温,使骨架材料在通过预热装置时提高其表面温度,避免挤出塑料接触到常温骨架材料后瞬间固化,影响粘着力 2.2 改造挤出半成品冷却设备冷水槽,增加了挤出材料对骨架材料的包覆力。 在芯棒进入冷却水槽的地方增设辅助工装,防止芯棒弯曲变形。工装在使用过程中整体浸没在冷却水中,使用前先选择与芯棒适应的口型安装,一般口径大于芯棒外径约 58mm,芯棒挤出后进入冷却水槽,通过该工装可保持平行移动冷却,避免向下倾斜、弯曲 2.3 PP

6、芯棒表面干燥工装的研究 PP 芯棒经过冷却水槽冷却定型后,表面附带有少量水渍,若不进行干燥处理,在整形环节时经过加热环形刀具,时间长了易使高精度刀具产生锈斑影响其精度。设计一种干燥装置,利用环形压缩空气集中喷向PP 芯棒,来达到水渍迅速滴落并干燥的目的 2.4 PP 芯棒整形 将挤出后的半成品 PP 软芯冷却定型,然后通过专用整形设备对其进行拉刮整型。专用整型设备的环形刀具根据软芯的外径尺寸相应更换,刀具内径小于待整型软芯外径 0.2mm-0.3mm。通过加热装置使环形刀具的温度上升到 350-450,待整型 PP 棒经过高温锋利的环形刀拉刮整形后,外径均匀,表面光滑,公差0.05mm 2.5

7、 焊接设备的研发 通过对局部断裂或受损较轻 pp 软芯的焊接,实现胶管的连续大长度生产。通过反复试验找到焊接最佳温度,然后利用整型工装工具对焊接后的软芯进行修整。焊接后目视检验:在焊接前、中、后目视使其不可产生焊接突缘不平整、太大或太小、两管不在同一轴线上、焊接突缘表面有光泽(代表过热,且产生过大之冷却应力)等情形 2.6 PP 软芯回收利用的工艺工装设计研发 PP 在一定的温度条件下能软化或熔融成任意形状,冷却后形状不变;这种状态可多次反复而始终具有可塑性,且这种反复只是一种物理变化,称这种塑料为热塑性塑料。PP 软芯在经过多次使用后若因扭曲变形、膨胀收缩、折断或其他原因而不能使用,可进行粉

8、碎造粒后再作为原材料重新使用。尺寸方面,以生产外径为 8mm 的 PP 软芯为例,如果生产芯棒外径超出标准值 0.5mm 以内,即小于 8.5mm,可通过芯棒整形设备对芯棒进行拉刮整形,达到标准外径。如果产品外径超过标准值 0.5mm 以上,即大于 8.5mm,可作为骨架材料再包覆 PP 材料以达到更大规格的标准值要求,比如 10mm、12.5mm 等 3 试样制备 初次试验时使用钢丝绳芯,只在整形设备后加一台牵引机,整形套温度设定为 380左右,因在整形过程中阻力大,影响 PP 塑料挤出机挤出稳定性,在整形前芯子外径不均匀,给后面的整形造成很大的困难,整形后的芯子外表面有波纹,所有规格芯子使

9、用两次后均有变形、波纹度明显。芯子外径增大 0.10.2mm,不好脱芯 为使塑料挤出过程保持连续性,在整形设备前加装了一台牵引,将整形温度设定为 400左右,经反复试验不断总结,确定将整形前 PP 芯子外径比整形口型外径大 0.6-0.8mm 左右,整形后芯子外表面较光滑,但使用两次以上波纹度增大,PP 芯子外径增大 0.10.2mm,影响脱芯,严重时影响管体 经分析认为由于所用的钢丝绳与 PP 的收缩率不一样导致在硫化过程中产生变形。为解决此问题提出了两种方案:第一、加大钢丝绳与 PP 芯内孔的间隙,使钢丝绳在发生伸缩时有足够的空间;第二故选取收缩率和 PP 塑料相同的 PP 绳取代钢丝绳。

10、方案实施后生产的芯子在使用过程中未发现变形,外径增大 0.10.2mm,易于脱芯。选取 PP 绳时要求其外表面要平滑不能有绳头,否则影响芯子外径的均匀度。整形刀要控制好,不能太深以免划伤芯子。冷却时要保证芯子全部入水,否则会因冷却不均匀而失圆 结果与讨论 试验出来的产品 PP 芯棒外观优良、尺寸精确、稳定性好、易操作, PP 塑料配方合理,性能稳定,设计并调试出符合标准及我生产条件的生产工艺,且改进了塑料挤出机机头,解决了 PP 芯棒材料挤出不均匀等问题。同时还开发了 PP 料回收再利用的工艺,极大地降低了生产成本 参考文献 1、黄锐,曾邦禄.塑料成型工艺学.北京:中国轻工业出版社,2005.8 2、杜小清,陶筱梅. 纳米 SiO2 填充改性聚丙烯的研究.广东化工 ,1007-1865, 2013, vol.040 ,no.019 ,p.28-31 3、佟大威.聚丙烯工艺技术进展研究.中国化工贸易.2013,vol.005,no.006, p.216-216 作者简介:钟艳玲(1985-) ,女,助理工程师,从事橡胶工艺与配方工作

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