六圩污水厂污泥深度脱水与水泥窑协同处置中试研究.doc

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资源描述

1、六圩污水厂污泥深度脱水与水泥窑协同处置中试研究摘 要:对污泥进行深度脱水处理,使污泥减量化,同时对污泥进行水泥窑协同处置,不影响水泥正常生产,且环境友好。 关键词:深度脱水 水泥窑 协同处置 中图分类号:TU992.3 文献标识码:A 1 前言 污水处理产生的污泥成分复杂,产量巨大,将其妥善处置并使其减量化、无害化、资源化已成为各界关注的重大课题。 目前,农业利用、卫生填埋以及热利用是污泥处置的主要方式。由于我国污泥处理处置设施建设缓慢,全国近 80% 的污泥没有得到稳定化、无害化处理处置,大部分仍是送往城市垃圾处理场填埋,污泥处置问题日益突出,已成为制约污水处理行业发展的瓶颈,如何确定污泥规

2、范化处理处置方案路线,成为摆在城市污水行业主管部门面前的一道难题。从发达国家处理污泥的经验来看,利用水泥窑协同处置城市污泥是一种既安全又经济的处理方法,但是对污泥中某些组分有限制要求。几种污泥处置方法的比较见表 1.1。 表 1.1 目前国内脱水污泥处理处置方式对比分析 处置方式 优势 劣势 发展趋势 填埋 简单易行,成本低廉 占用土地,二次污染 趋于淘汰,目前规定污泥含水率超过 60%禁止填埋 堆肥 简单易行,成本低廉 占用土地,污染土壤 发达国家已禁止 焚烧 综合利用,投资较高 需要补燃,残渣飞灰 未知 电厂焚烧 综合利用,投资较高 设备腐蚀,残渣飞灰 未知 水泥窑处理 综合利用,处理彻底

3、 对企业环保、运行要求高 环保、经济、风险小 六圩污水处理厂接纳了部分工业污水,所产生的污泥中重金属含量较高,且粒度小、污泥含水率高、易造成收集系统管路阻塞,不适合采用填埋技术处理。 由于城市污泥具有一定的热值,并且其燃烧后的组分与水泥的原料成分十分接近,同时,国际上已有部分国家成功利用水泥窑对污泥进行处置,达到了资源化、无害化、减量化的有机结合。为寻求污泥的最佳处置方式,六圩污水处理厂对污泥进行深度脱水和水泥窑协同处置的中试研究。 2 污泥深度脱水 污泥深度脱水工序是水泥窑焚烧污泥的前置工序,采用微生物调理和机械压滤复合方法,比采用加热烘干技术更加节约能源。 为节约能源,污泥处理单元选用运行

4、成熟的螺压式污泥浓缩机,1 用 1 备,单台处理能力为 100 m3/ h,浓缩后的污泥含水率可达 96% 。浓缩后的污泥与 0.5%浓度的阳离子型聚丙烯酰胺溶液混合进入离心脱水机,设有 4 台离心脱水机,每台最大处理能力为 30m3/ h,脱水后污泥含水率可达 80%。这些湿污泥采用螺旋输送器直接送至污泥调理系统,或者经储泥罐暂时储存,再用螺杆泵送至污泥调理系统。污泥调理系统包括转化器和稳定器两部分组成,污泥首先进入转化器内,与调理药剂均匀混合,由半固态转化为液态; 然后进入稳定器,与其他调理药剂混合均匀,进一步处理。调理完毕,经高压泵输送到压滤机进行脱水, ,污泥含水率可以从 80%降低到

5、 50%55%,体积减少一半,减量化效果显著,出泥基本无臭,性质稳定,泥饼输送至干泥库后外运。调理过程中产生的臭气经臭气处理系统处理后达标排放。压滤产生的滤液返回污水处理系统。深度脱水工艺流程如图 2.1 所示。 图 2.1 深度脱水工艺流程 滤液回流后,出水水质比较稳定,各项指标均能满足国家排放标准,见表 2.1. 表 2.1 滤液对出水水质的影响 项 目 原出水 滤液 滤液全部回流至进水后 进水 出水 pH 值 7.3 12.5 7.5 7.3 COD /( mg?L-1 ) 50 2200 450 50 BOD5 /( mg?L-1 ) 10 1530 200 10 SS /( mg?L

6、-1 ) 10 102 230 11 总磷/( mg?L-1 ) 0.5 12 4.0 0.6 总氮/( mg?L-1 ) 15 230 45 15 氨氮/( mg?L-1 ) 5 165 35 6 3 水泥窑协同处置 3.1 污泥组分及热值分析 对污泥深度脱水干化前后收到基进行工业分析和元素分析(见表3.1) ,结果表明原湿污泥含水率经深度脱水后,污泥含固率大大提高; 脱水干化前后污泥空气干燥基热值基本不变,收到基灰分,收到基碳和收到基氢含量数值翻倍,说明深度脱水干化过程主要是水的脱除过程,而可燃物及灰分在脱水过程中流失较少,含水率降低提高了后续污泥入炉焚烧的经济性。 表 3.1 深度脱水前

7、后污泥成分变化 分析基名称 脱水前污泥 脱水污泥 工 业 分 析 收到基水分 Mar/% 78.00 47.85 收到基灰分 Aar/% 11.43 28.54 收到基挥发份 Var/% 13.21 24.32 收到基固定碳 FCar/% 1.87 3.23 元 素 分 析 收到基碳 Car/% 6.56 13.52 收到基氢 Har/% 0.76 1.51 收到基氮 Nar/% 0.41 0.43 收到基硫 Sar/% 0.04 0.09 空干基低位发热量 Qad?net/MJ?kg1 7.01 7.12 由于接纳处理一部分工业污水,因此污泥中总会含有一些重金属元素,对泥饼进行元素分析,见表

8、 3.2。结果表明经过处理后的污泥滤饼中的污泥完全满足 CJ/T 314-2009城镇污水处理厂污泥处置水泥熟料生产用泥质的要求。 表 3.2 压滤后污泥的化学分析(干基),% C H O N S 烧失量 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Cl- 碱含量 30.35 3.11 20.54 0.79 0.73 1.12 33.43 19.76 9.64 22.14 1.53 0.54 0.91 3.2 协同处置工艺流程 污水厂运送来的泥饼经输送及喂料设备送入分解炉焚烧。在分解炉喂料口处设有撒料板, 将散状污泥充分分散在热气流中, 由于分解炉的温度高、热熔大, 使得污泥能快速、完全

9、燃烧。污泥烧尽后的灰渣随物料一起进入窑内缎烧。工艺流程见图 3.1. 图 3.1 水泥窑协同处置生活污泥工艺流程图 3.3 水泥窑协同处置的优势 (l) 焚烧温度高。 一般专业焚烧炉温度为 850-1200,而水泥回转窑内物料温度在1450-1550,污泥中的有机物能够彻底分解,焚毁去除率达 99.99%。 (2)燃烧状态稳定 现使用的水泥窑主要是新型干法回转窑,对于熟料生产量达 2000 吨/天规模的回转窑,其筒体规格为 4.366m,以每小时 100-240 转的速度旋转,焚烧空间极大,不仅可以接受大量废弃物,而且可以维持均匀、稳定的焚烧气氛。 (3) 焚烧停留时间长 一般专业焚烧炉烟气停

10、留时间为 2s,水泥回转窑物料从窑尾到窑头总停留时间大于 30 分钟,烟气在高于 1300温度停留时间大于 4s。 (4)固化稳定有害元素 水泥回转窑内呈碱性气氛,能对酸性物质如 HCl、SO2、CO32-等起中和作用,使成盐类固定下来。危险废弃物焚烧残渣及重金属被固熔在水泥熟料晶格之中,避免二次污染。对协同处置后的水泥进行了浸出毒性试验,见表 3.3,结果表明协同处置污泥后生产的水泥,满足标准要求。 表 5 协同处置后的水泥中重金属浸出量(mg/L) 名称 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 处理后 0.063 0.01 0.06 0.01 0.00024 0.001 0.1 0

11、.03 GB5085.3-2007 5 1 5 100 0.1 5 5 100 (5) 防止大气污染 水泥窑系统呈负压状态,烟气和粉尘不会外溢;水泥窑的尾气处理系统,使燃烧废气经较长路径和良好的冷却和除尘设备,达到排放标准。4. 结论 (1)污泥经深度脱水含水率可降低到 45%以内,出泥基本无臭,性质稳定。相比其他干化方式工艺简单,处理成本低,优势明显,为后续的利用提供了良好的保证。 (2)水泥窑协同处置经干化至含水率 40%以下的污泥,对水泥产品质量影响不大,大部分重金属有害物质会被固化在熟料矿物内部, 产品质量符合标准要求。 (3)污泥采用水泥窑协同处置工艺,由于水泥窑整个系统充满高浓度碱性氧化物的粉尘,污泥中重金属被固定在水泥中, 系统废气排放符合国家标准,采用该工艺处理污泥不会对环境构成新的污染。

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