1、溶剂再生波动原因分析及对策摘 要:中国化工山东华星石油化工集团有限公司(山东华星石化)近期溶剂再生塔时常发生酸性水罐液位突然上涨,酸性气不能被解析,溶剂再生效果差的情况,严重影响本装置液化气和干气脱硫效果,甚至会导致下游硫磺装置原料气中断。本文就此对溶剂再生的这种情况做了简要分析,希望能为减轻再生系统波动,搞好装置长周期运行提供些许帮助。 关键词:溶剂 波动 浓度 冲塔 引言 溶剂再生是石油产品精制脱硫工序中关键的一部分,溶剂再生不正常会直接导致石油产品硫含量不合格,甚至能够使其后面脱硫工序中的一系列脱硫助剂耗量增加,甚至失活,不仅增加处理成本,还会导致产品不合格。如何搞好溶剂再生系统的平稳运
2、行,前段时间内成为了山东华星石化 140 万吨/年催化裂化精制脱硫工序一段时间以来重点需要解决的工作。 山东华星石化正式成立于 2000 年 6 月,2011 年加入中国化工集团。目前公司 140 万吨/年催化裂化装置所产液化气和干气要经过产品精制脱硫后外送,精制脱硫主要由溶剂再生系统解析出酸性气,酸性气直接供给下游硫磺装置做原料气。前段时间,溶剂再生时常波动,导致酸性气频繁中断,严重影响到本装置液化气和干气脱硫效果,同时也严重影响到下游硫磺装置正常运行。在此就溶剂再生波动过程做了简要分析,希望能为溶剂再生平稳运行提供帮助。 一、现象 溶剂再生系统出现波动前,首先是溶剂缓冲罐内液面缓慢下降(此
3、时的溶剂已经慢慢积聚到了再生塔内) ,达到一定程度后再生塔顶部温度会迅速升高,再生塔顶部出口酸性气冷后温度会直线上涨,尔后酸性水罐液位跟着直线上涨,即使加大酸性水回流量也无济于事,严重时酸性水罐液位能够超过 100%,再生塔顶底差压变化很大。 二、原因分析 (一)溶剂发泡 精制脱硫系统所用溶剂为传统的甲基二乙醇胺溶液配一定比例的水,再生塔采用的是填料塔。甲基二乙醇胺(MDEA)溶液相对于一乙醇胺(MEA) 、二乙醇胺(DEA)溶液,具有化学稳定性好,不容易降解变质的特点,并且发泡倾向和腐蚀性都比后两者要小,所以近年来多数脱硫装置采用甲基二乙醇胺溶液做脱硫剂。不论采用哪种脱硫剂溶液,都会存在溶液
4、发泡的可能,因此脱硫剂溶液发泡是溶剂再生系统中必须关注的一个重点。溶剂一旦发泡,很容易破坏溶剂再生系统内的气液相平衡,导致再生塔持液量增加,进而出现波动现象。 (二)操作条件变化 1.富液量突然变化 富液量的大幅变化会直接导致再生塔内气液两相负荷快速变化。在正常情况下,从再生塔中部进料的富液温度达 100左右(视再生塔压力和换热器换热效果影响) ,进入再生塔后,迅速分离为气液两相,部分液相靠重力作用自上而下,与自再生塔底经加温后的向上运行的气相部分逆流接触,进一步解析硫化氢;部分气相向上与从塔顶酸性水罐打回的酸性水逆流接触,发生传质传热,进一步将酸性气净化。一旦富液进再生塔流量发生剧烈变化,势
5、必打破原有平衡。假设进料量突然减小,此时塔内液相回流会迅速减少,塔底所产生气相负荷仍然很大,填料塔内减少的液相会被向上的气相迅速携带至酸性水罐,导致酸性水罐液位迅速上涨,塔底液位迅速下降,形成冲塔现象。 2.塔底温度过高 塔底温度过高同样会导致气液两相负荷剧烈变化。塔底温度高,则底部气相负荷大。进入再生塔富液在填料塔内自上而下流动过程中即被加温,而加温后产生的气相再次补充到原来气相中产生更多气相,而液相会进一步减少,气液相失去平衡,最终导致冲塔。 3.贫液浓度低及浓度变化大 因为频繁波动,我们对精制脱硫系统前期几次波动做了一下统计,如下: 2012 年 11 月 27 日 13 点开始波动,经
6、水洗、置换溶剂后自 2012 年12 月 7 日开始至 2012 年 12 月 31 日止运行平稳,脱硫剂(贫液)浓度平均为 30.55%; 2012 年 12 月 31 日浓度为 31.8%,2013 年 1 月 1 日浓度为24.46%(浓度变化大) ; 2013 年 1 月 1 日 17 点开始溶剂再生波动,至 1 月 17 日期间平均浓度为 23.03%(浓度低) ; 自 1 月 17 日加入消泡剂以来,运行平稳,偶尔出现小波动,至 2 月26 日平均浓度为 27.92%(消泡剂影响) ; 2014 年 2 月 25 日脱硫剂浓度为 38.51%,上午向溶剂缓冲罐补水,当日 22 点
7、40 分,溶剂再生开始波动,加消泡剂后正常;3 月 16 日因缓冲罐液位低(6%) ,立即补水至 20%,18 日 15 点 35 分波动,加消泡剂后正常;26 日白班再次波动一次; 仔细梳理历次波动,分析与缓冲罐补水导致溶剂浓度变化大密切相关。 从以上统计数据可以看出,溶剂浓度变化和溶剂浓度大小对溶剂再生装置平稳运行很关键,影响很大。 三、对溶剂再生波动所采取对策措施 (一)加消泡剂 一般认为,MDEA 溶液在处理原料气后,在溶液表面产生大量密集、细小且较长时间不破裂的泡沫时,即可认为 MDEA 溶液已经发泡1。只有判断准确,才能对症下药。若因为溶剂发泡导致溶剂再生波动,可以采取加消泡剂的对
8、策措施,其原理是破坏泡沫的稳定因素,如表面张力、表面黏度、表面电荷等。一般来说,表面张力与气泡内外表面压差成正比,压差越小越不容易破裂;表面黏度大,强度就打,气泡寿命就长;表面膜弹性好,泡沫越稳定;表面电荷相同则形成斥力,阻止液膜变薄破裂;因此只要破坏了以上泡沫的稳定因素,泡沫自然就不再存在,加消泡剂正是充分利用了这一点。 (二)消除发泡产生的物质,如固体颗粒、表面活性剂、降解产物、重烃类等2。 通过溶剂再生系统自带的溶剂过滤装置,可以实现脱除部分固体颗粒;至于重烃类,可通过调整贫液温度,使贫液温度略高于重烃类的凝缩温度,减少富液内重烃类的携带,还可以充分利用闪蒸罐脱除。 (三)控好富液量和再
9、生塔底温度 1.控好富液量 因为贫富液是循环的,富液再生之后产生贫液,贫液吸收硫化氢成为富液去再生,因此贫富液是密切相关的,要富液量平稳就要保证贫液量平稳。另外富液量大小可以通过调节阀进行调整,因此要注意检查相关调节阀工作状态是否正常。 2.塔底温度控制要适度 再生塔底温度温度跟再生压力有联系,压力高,塔底温度就高,应根据实际情况调整,原则上根据再生后贫液中硫化氢含量进行调整。 (四)控稳溶剂浓度 溶剂浓度变化大可采取经常性、小剂量补水方式,避免一次性大量补水导致浓度变化太大。浓度到底多少合适,具体装置有具体装置的设计要求,需要结合装置实际情况做出选择。就本装置填料结构再生系统,通过以上分析数
10、据可以看出:贫液浓度在 27.92%左右会偶尔小波动,浓度在 30.55%时运行平稳,因此略大于 30%的浓度值得考虑。贫液浓度高,溶剂循环量可以减少,而达到节能效果。贫液浓度也并非越浓越好,浓度高了,溶剂不但容易发泡,而且因其吸收硫化氢气体量大,导致溶剂酸性增强,腐蚀能力增强,对设备长周期运行不利。 通过以上对溶剂再生系统波动分析可以看出:避免溶剂发泡、保持溶剂循环量平稳,选择合适溶剂浓度相当关键。只要装置正常运行时将以上几方面注意到了,实现装置长周期安全平稳运行的目标就不会太难。参考文献 1党晓峰等.天然气净化厂胺液发泡原因分析及解决措施研究J.石油化工应用,2008,27(2):50. 2胡天友等.胺液脱硫装置溶液发泡预防及控制措施J.天然气工业,2009,29(3):101-103. 作者简介:刘中山,男,37 岁,技师(化工总控工) ,2000 年 9 月加入中国化工山东华星石油化工集团有限公司 140 万吨催化车间。华东石油大学化学工程与工艺专业,本科学历,学士学位。