1、优化炼油企业产品结构,提供公司经济效益摘 要:炼油企业面临环保严格、油品质量升级、成品油价格调整不及时等困难,炼油企业通过优化产品结构,提高高附加值产品收率、优化装置操作等手段,提高炼油企业经济效益。 关键词:炼油企业 优化产品结构 提高效益 随着政府和民众对环保的要求迅速提高,成品油质量升级步伐加快,成品油成本增加,炼油企业升级改造不及时影响产品生产。2013 年石家庄炼化公司处于新装置正建设未投用,老装置配套不合理的时期,油品质量升级能力不足,造成二催化装置被迫停工,整体原油加工能力降低30%。立足当前形势,要提高公司经济效益,按照“管理出效益,从严管理出大效益,精细化管理出最大效益”的理
2、念,优化产品结构,精心装置操作,实现提升技术经济指标、提高公司经济效益的目的。 一、优化产品结构,提高附加值产品收率 (一)时刻紧盯市场,调整生产运行方式,实现动态优化。紧盯成品油、石脑油、芳烃类产品价格,科学安排产品结构。分析 2013 年价格体系,制定 97#汽油维持基准量生产,石脑油最大限度调和汽油,芳烃类产品有限安排销售的方案。5 月份装置检修完成后,辛烷值质量过剩,安排超 97#汽油基准量生产高标号汽油。及时分析液化气与柴油价差与丙烯收率差异,4-8 月增产液化气是高效增效方式, 9 月份以后液化气与柴油价差减少,公司投用增产汽油的催化剂助剂,丙烯收率降低 0.4 个百分点,催化汽油
3、收率提高了 6 个百分点,整体效益明显。2013 年下半年,溶剂油市场持续下滑,跌至略高于石脑油价格时,通过风险评估分析,及时停止了该产品生产和外销。 (二)抓住机遇,增产附加值产品。加氢石脑油烯烃质量不合格,为保证石脑油正常出厂,液相柴油加氢装置开工运行,具备生产车用柴油条件,落实车用柴油配置计划 4 万吨,实现增效目的。二催化装置停工原油加工量降低,重整负荷率降低,通过优化预分馏装置操作条件提高重整负荷,增加汽油调和组分和副产氢气产量,降低制氢成本。抓好低凝点柴油生产,从 7 月份开始就争取-35#柴油配置计划,-35#柴油效益明显好于航煤,积极争取-35#柴油的生产计划,实现 11 月份
4、、12 月份产销量均过万的好成绩。通过优化航煤加氢装置加工方案,实现航煤和-35#柴油无过渡料切换生产,高价值煤油组分产量进一步增加。 (三)优化原料管理,科学安排二次加工装置负荷。按照“宜油则油、宜芳则芳”的原则,优化原料流向,合理安排二次加工装置负荷。一是利用催化装置回炼油浆,增产汽柴油。二是利用催化装置进行加氢裂化轻石脑油改质,增产汽油。三是新增管线流程,将加氢裂化重石脑油和重整拔头油调合进汽油。四是利用化工抽余碳四做炼油 MTBE 装置原料,增产 MTBE 调合汽油。五是在确保化工原料供应的情况下,适当降低石脑油干点增产煤油。 (四)减少质量富余,提高产品收率。按照“紧贴生产、紧贴指标
5、、灵活调整、提高收率”的原则,对炼油各装置的馏出口质量情况进行研究分析,优化装置馏出口质量控制指标,努力实现能出产品的组分不做下游装置原料的目标,从而最大程度提高装置产品收率。根据公司系统瓦斯平衡,优化生产方案,最大限度提高焦化液化气收率;坚持汽油干点的监控,分析汽油干点较低的原因,调整装置操作参数,汽油干点行197逐步提高到 202,提高了汽油的产量。 (五) 、加强日常产销衔接,降低产品库存。充分利用日经营例会,加强日常库存管理,加快产成品出厂节奏。外销石脑油计划执行不利,积极协调开通了汽车出厂石脑油渠道,缓解出厂压力。通过六西格玛方法进一步优化成品、半成品库存,蜡、渣油、加氢原料、油浆库
6、存控制方案更加完善。 二、优化装置操作 (一)生产精耕细作,促液收持续提升。一是以效益为中心,实施高苛刻度临界卡边生产。二是实行“画线式”操作,确保高苛刻度下安全生产。实行高苛刻度生产后,打破了常规生产的各种平衡,操作过程不精细,极易产生炉管结死、冲塔、分馏系统紊乱等安全风险。 “画线式”操作即细化每种工况的各个操作细节,给出明确调整策略及范围。通过“画线式”操作,既保证了生产平稳,又规避了高苛刻度生产带来的安全风险。三是推行“四个一”管理,优化产品分布。即:原料变化一刻钟内反应参数调整到位,产品调整指令下达半小时内执行到位,参数异常一小时内汇报到位,装置物料平衡一天一对比分析。 (二)调节精
7、益求精,促生产时时优化。以往操作模式为职工常规调整、管理人员定期分析、下达优化指令,该模式明显滞后于生产变化,无法实现实时优化,大量效益从手边流失。通过创新管理模式,解决了该难题。一是开发优化软件,实时采集 DCS 数据,对物料平衡、原料换热、动力消耗、加工成本、炉热效率和热供料等关键指标进行动态监控和优化调整。二是开发“窗口”管理信息平台,通过悬挂在操作台前面的大屏幕,将液体收率、动力消耗、操作平稳率等可控指标的实时值时时刷新,并动态排名,及时指导职工优化调整。 (三)开展全方位节能降耗工作。着力从工艺设备、分流切割、换热网络、公用工程四个层面,强化用能管理,优化换热取热,推广实用节能新技术
8、,继续开展热联合、物料直供、低温热利用和设备节能专项工作,提高能源使用效率。开展热力管线保温效果普查,重点对 3.5MPa蒸汽管线的保温实施改造,消除薄弱环节,减少热量损失;努力优化全厂瓦斯系统和蒸汽系统运行方案,降低天然气伴烧量和瓦斯放空量;燃煤锅炉实施瓦斯长明灯改造,降低最低伴烧量,便于瓦斯系统的优化运行,预计减少天然气拌烧量 1000 吨/年;入冬前提早安排防冻防凝工作,抓好装置现场直排汽治理,减少低压蒸汽损失。 三、取得效果 通过全过程滚动优化,采取多种措施。2013 年原油加工量较 2012 年降低 30%,实现利润增加 6.7 亿元,同比提高 57 个百分点。2013 年实际完成原油加工量较年度计划减少 8%,实现利润指标较年初预算增加 2.6亿元,效益增加 34 个百分点,较好地完成年度效益目标。 参考文献 1张成: 优化生产方案增产汽油措施分析与应用. 石油炼制与化工 2012 年第 43 卷 2 薛海锋:镇海炼化炼油节能降耗实践与探讨. 石油石化节憾与减排.2012 年第二卷 第 5 期