泵站水泵技术改造模型泵开发试验研究.doc

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资源描述

1、1泵站水泵技术改造模型泵开发试验研究摘要:某泵站长期的运行过程中,出现了较多的问题和困难,主要表现为实际扬程低于设计扬程,使得运行工况欠佳,气蚀严重破坏,对低扬程区域的开机造成影响。为了进一步对这些问题进行处理,必须对原有的水泵技术进行改造,进一步促使运行效率的提升,有效控制能耗,改善泵站的气蚀性能。为此,在原有技术的基础上,本文对两套方案的模型试验进行了实施和分析,结果表明方案的水力模型性能指标能够达到先进水平。 关键词:泵站;轴流泵;试验研究;模型开发 中图分类号:C33 文献标识码:A 文章编号: 某泵站 1977 年开始动工,1980 年 6 月机组投入排涝运行,1996 年7 月累计

2、运行 43013 个小时,排水量达 94.8 亿 m3,在一定程度上,对该地区的洪涝灾害进行了控制。目前,现用泵在运行过程中,主要涉及了三个方面的内容。第一,水泵运行扬程与设计扬程之间的差异较大,耗能较高,水流紊乱,运行工况欠佳,产生的气蚀破坏较为严重;第二,叶片加工缺陷较大,运行工况极不稳定;第三,叶片操作油压过高,低扬程区域开机出现问题。正由于这些问题的影响,泵站运行效率严重降低,为此必须对水泵进行技术改造,以利于泵站的有效运行和发展。 技术改造过程中,方案和都能够对泵站排涝效益及标准进行维护,2与此同时,第一种方案对泵轮叶片进行了更换,而第二种方案则对泵轮叶片及导叶体进行了更换,且两种方

3、案对叶片旋转中心的确定都非常合理,能够在 2.5MPa 操作油压的环境下实现对叶片的有效调节。 一、现用水泵运行时存在的问题 (一)扬程较低 水泵扬程的设计为 8.3m,通过多年运行数据的统计和分析,近 10 年水泵实际的运行扬程最大为 8m,而加权净扬程为 4.44m,该点加权平均效率值为 59.8%。该泵站运行数据统计具体见表 1。 表 1 泵站相关的运行数据 (二)叶片操作油压较高 对于泵轮叶片旋转中心的确定,现用泵存在一定的缺陷,原设计的叶片操作油压为 2.5MPa,但在投产运行过程中,察觉该压力较小,对叶片进行调动较为困难。之后油压被改为 4MPa,然而净扬程不足 2m 的情况下,对

4、叶片进行调动仍然比较困难,往往对于低扬程区域的开机造成严重影响。 (三)运行工况的问题 在叶片加工的过程中,质量控制并不是非常的过关,与此同时,最优工况点运行的长期偏离对泵站的安全造成了严重的影响,部分区域在运行时已经受到了破坏,通常表现为摆度大、振动及噪声超标等, 二、水泵技术改造的原则 3水泵改造之后,排涝效益及排涝标准的设计不能受到影响,同时对现用水泵的技术缺陷进行处理和解决。对于水泵技术的改造,尽量控制对改造规模的更新,能够在原泵站流道保持不变的条件下,通过模型泵轮叶片与现用泵导叶的匹配与结合,对新的导叶进行开发,在经济技术论证及试验对比的过程中,对最终的技术改造方案进行确定,促使改造

5、投资的良好控制和经济效益的有效实现。 三、模型试验方法 试验台的主要参数:试验流量 Q 与试验扬程 H 分别为 50-700L/s 和0-20m,电机功率 N 与模型转轮直径 D 分别为 75kW 和 250-350mm,试验转速 n=500-1500r/min。直流电机组和模型水泵共同组成模型机组,该泵站水泵的流道与模型泵的流道基本一致,使用扬程与试验扬程相同,转轮直径为 300mm。 (一)能量试验 利用等转速水泵进行试验,转速 n=1428r/min。在特定要求的条件下,效率的计算过程中不对模型机空载功率进行扣除,由于包括装置扬程,水泵装置模型效率同时包含机械摩擦的损失。取转速 n=71

6、4r/min,可在马鞍形试验时避免机组振动的发生。 (二)气蚀试验 采用定流量下的能量法对水泵气蚀试验进行实施,结合闪光测频仪对其进行观察,临界气蚀余量为水泵效率能量点低 1%的气蚀余量,若进口水箱内的流速较低,可忽略速度头不对其进行计算。 (三)轮叶力矩试验 4轴流泵在运行过程中,轮叶力矩 M 在推拉杆上测得有三个重要的组成部分,即:轮叶表面上水流作用产生的水力矩、轮叶离心力产生的离心力矩、操作机构离心力产生的离心力矩,分别以 Mp、Mc、Mc表示,公式为 M=Mc+Mc+Mp。在 M 中,Mc只占 1%的比例,为此设 Mc= Mc+Mc。水泵进行抽水工作,对工作扬程 H 及轮叶转角进行转变

7、,对轮叶力矩 M 进行计算,得出 M=(,H) 曲线组。空气中旋转的水泵,对空气产生的力矩进行忽略,获取离心力矩 Mc= ()曲线组。轮叶片的水力矩Mp=M-Mc=M=(,H) 曲线组。 四、模型性能试验结果 方案和以及现用泵模型装置性能的参数见表 2,其中方案、和现用泵最高单位飞逸转速分别为-280r/min 和-230r/min,均为叶片角度(-8。至-10。 )之间。结果显示,现用泵最优效率区域对应的扬程较高,在扬程范围内运行时则显示较低,但气蚀性能的效果却受到一定的影响,与现用泵运行情况对比,得出的结果能够符合实际情况。 表 2 现用泵与方案、的参数 表 2 现用泵与方案、的参数 五、

8、现用泵与改造型模型试验结果的对比分析 (一)能量、气蚀性能 5平均运行工况与设计工况中,方案、装置模型效率与现用泵相比,高达 9.5%和 10.6%,对于气蚀性能而言,改造型的指标比现用泵的气蚀性能指标更为优越,而在高扬程区,排涝工况设计时的改造型装置模型效率值、临界气蚀余量与现用泵相比较为欠佳,具体情况见表 3。 表 3 方案、与现用泵相关数据的对比 (二)零流量扬程与启动动率 零流量扬程与启动动率方面,改造型泵均小于现用泵,但在启动特性方面,现用泵则不足于改造泵。 (三)飞逸特性 反方向飞逸转速方面,现用泵远不足于改造泵,所以,在高扬程区域,改造泵的运行过程中发生的较高反向飞逸转速应得到管

9、理的重视。 (四)叶片力矩特性 改造泵对于叶片旋转中心的选择较为合理,但现用泵对其中心的选择就略显一般,改造泵最大关闭方向与最大开启方向的力矩值比值为82%,现用泵最大关闭方向与最大开启方向的力矩值比值仅为 9%。与改造泵相比,现用泵最大关闭方向的力矩值比较的大,为 2.2 倍。在泵站运行的过程中,现用泵可被改造泵完全替代,对改造泵进行利用,在运行区域的范围内,气蚀性能得以有效改善,能耗的降低与效率的提高都非常的显著,在 2.5MPa 的设计操作油压环境下,可促使对叶片的全面调节,不仅能够对改造部件的加工精度进行维护,对于现用泵运行过程中发生6的问题,也能够进行彻底的处理和解决。 结束语 对于

10、水泵技术的改造,其效果非常的好,在一定程度上对泵站水力模型的良好性能进行了提供,可实现运行效率的提高和气蚀性能的改善,对能耗的控制非常有利,同时对水泵运行过程中存在的诸多问题进行了处理和解决。其中方案已经达到先进水平,而方案在改造费用方面则占据优势。总之,此次模型试验对原有水泵的技术缺陷进行了有效的处理,对泵站经济效益的合理运行提供了重要条件,有效的处理了泵站存在的原有问题。 参考文献: 1刘何清,刘传聚.一级泵变流量空调系统部分负荷下循环水泵运行工况分析J.湘潭矿业学院学报,2001,16(3). 2李同卓,陈坚,等.轴流泵抗气蚀导轮及双联叶栅水力特性研究J.中国农村水利水电,2004(2). 3刘超.南水北调低扬程水泵装置水力性能考核指标探讨J.排灌机械 2003(06). 4陈松山,王林锁,等.大型轴流泵站双向流道设计及泵装置特性试验J.江苏大学学报(自然科学版) ,2001(03). 5钱均,邵正荣.现代化大型泵站与南水北调东线工程的设计与研究J.排灌机械, 2003(02). 76仇宝云,袁寿其,等.南水北调东线工程梯级泵站的几个问题J.灌溉排水学报 2003(02).

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