DCS系统整体升级改造.doc

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1、DCS 系统整体升级改造摘 要天津泰新垃圾发电有限公司 DCS 系统采用上海福克斯波罗有限公司的 I/A Series 产品。工作站型号为 AW51F,控制器型号为CP60,I/O 卡件为 FBM200 系列,控制网络为节点总线型。从 2004 年投产至今,已有十年多时间。为了生产的稳定性和安全性的要求由现有的机/炉控制器(型号为 CP60)升级成新的控制器(型号为 FCP270) ,升级后的控制器随卡件柜布置,改变原来集中布置的情况。 关键词DCS 系统:控制器;升级; 中图分陈类号:TM621.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)34-0209-01 一、简介 天津

2、双港垃圾焚烧发电厂是我国华北地区第一个垃圾焚烧发电厂,总投资 5.8 亿,占地面积 108 亩。设有 3 条 400 吨/日焚烧线,采取 24小时连续运行方式,全年运行不低于 8000 小时,每天可无害化处理生活垃圾 1200 吨,年处理垃圾 40 万吨,装机 2 台 12MW 汽轮机发电机组,利用垃圾焚烧余热发电,年平均上网电量 1.2 亿度。 从 2004 年投产至今,已有十年多时间。这几年来,随着计算机和控制技术的飞速发展,I/A 系统也随之了升级换代,从工作站到控制器、卡件等,均推出了新一代产品,新产品无论性能和可靠性方面,与早期产品相比均有了较大提升。与之相应的,早期的节点总线系列产

3、品,如RCNI/NCNI、CP60、51F 工作站、COMM30 通讯组件等已退出市场。为保证电厂长期稳定无故障运行,故在现有系统的基础上有计划有步骤地更新原有 DCS 系统。 二、现有 DCS 系统配置及使用情况概述 天津泰新垃圾发电有限公司 DCS 系统采用上海福克斯波罗有限公司的 I/A Series 产品。工作站型号为 AW51F,控制器型号为 CP60,I/O 卡件为 FBM200 系列,控制网络为节点总线型。系统规模为:控制器 13 对(锅炉 6 对、汽机 2 对、电气 2 对、公用系统 1 对、通讯控制器 2 对) ,工作站 8 台(操作员站 6 台,工程师站和历史站各 1 台)

4、 。现有配置如下所示: 三、DCS 升级要求 1、本次 DCS 控制系统升级改造后保留原有 DCS 系统各站的所有功能(包括组态的控制策略、操作、显示、报警、趋势显示、历史趋势和历史数据显示和查询以及与其他控制系统的通讯、显示等) 。 2、升级改造后,保留原有 I/O 点数,CP 负荷不高于 50%,采用 Mesh网络结构,通讯速率不低于 100Mb/s,通讯负荷不高于 50%。 3、保证 DCS 控制系统升级改造后整个系统的完整性、可靠性、安全性,系统可用性应大于 99.99%。 4、原系统电源采用 1:1 冗余配置,对升级所涉及的机柜电源进行评估,并保证升级后仍为 1:1 配置,而且有足够

5、余量,即使只有一路电源供电系统仍可正常工作。 5、因原系统 AW/WP 工作站 51F 目前已经停产,且故障率高,需要升级到最新主流型号的工作站,其中 6 台操作站为双屏配置。升级后的工作站的硬件和软件应具有高可靠性和容错性,软件应有从错误中迅速恢复的功能。 6、13 对控制器(型号为 CP60)需要升级至最新的控制器(型号为FCP270 或以上) ,容错(冗余)配置。 7、控制系统的网络结构需要升级至新的 MESH 网络结构,控制局域网和现场总线设备容错(或冗余)配置,通信网络应有病毒防护设施。 8、升级后系统接地原则上采用原 DCS 系统的接地系统。 9、DCS 系统升级后,不得改变原系统

6、 I/O 卡件及通道的编号,方便升级改造后的维护。 四、升级改造技术方案 根据本厂的现状和需求,结合 I/A Series 的产品生命周期特征,制定如下升级方案: 现场 DCS 系统控制着 3 台垃圾焚烧炉 2 台汽机和一套公用系统,为了保证现场生产安全,计划在升级时进行短时间的停机,在停机期间先对公用系统、1#炉以及 1#机进行升级。公用系统、1#炉以及 1#机升级后即可开炉运行,以缓解垃圾堆放场的压力。待 1#炉、公用系统以及 1#机升级完毕后进行 2#炉,3#炉以及 2#机的升级,在剩下系统升级过程中,可根据现场实际情况确定开炉时间。 具体方案如下: 1、停机期间,首先搭建整个系统的网络

7、平台,对现有主机柜进行改装,新增一对 24 口光纤交换机及其配套电源,并重新设置系统 commit安装盘,定义整个网络结构。升级后的网络结构将非常简单并且稳定。13 对控制器及 8 台工作站(操作员站 6 台,工程师站和历史站各 1 台)均通过冗余光纤直接接到交换机,形成冗余的 Mesh 网络结构。由现有#1机/炉控制器(型号为 CP60)升级成新的控制器(型号为 FCP270) ,升级后的控制器随卡件柜布置; 2、将公用系统和 1#炉的控制器(型号为 CP60)升级为新控制器(型号为 FCP270) ,控制器不再集中布置,升级后的控制器随卡件柜布置。3、对现有公用系统和#1 炉及 1#机卡件

8、柜利旧改造,卡件底板更换为最新的 FBM 底板,原有卡件保留。 4、将工作站全部升级为最新的工作站(型号为 H92) ,操作员站和工程师站性能将大大提升。 5、公用系统和 1#炉及 1#机升级完毕后,可根据要求启动公用系统和 1#炉及 1#机,进行正常生产运行,同时对 2#炉、3#炉和 2#机进行升级改造,这两个炉在升级后逐一接入新的 Mesh 网络系统,既保证生产安全,又使得现场停机时间不会太长,保证生产连续。 6、控制系统主要施工步骤 软件部分: (1) 现有系统软件备份,包括组态、画面、系统定义盘等; (2) 根据新的系统定义,制作系统定义盘,并使用新的定义盘进行工作站安装; (3) 现

9、有 Unix 平台下画面和逻辑转换到 Windows 平台; (4) 将系统原有组态以及功能恢复至 Windows 平台后进行调试以使系统原有功能在 windows 平台完整保留并且运行正常; 硬件部分: (1)新机柜安装就位; (2)电缆光缆铺设,光缆熔接; (3)新控制器(型号为 FCP270)安装; (4)原有卡件柜改装旧底板拆除,新底板安装,卡件恢复; (5)系统恢复、上电,检测控制器、工作站及 I/O 卡件状态,测试DCS 各部件工作情况。 升级后的配置如下所示: 五、结论 通过本次的升级改造,使本厂的 DCS 系统控制器(型号为 CP60)升级为新控制器(型号为 FCP270) ,控制器不再集中布置。工作站全部升级为最新的工作站(型号为 H92) ,操作员站和工程师站性能将大大提升。解决了原来卡件停产造成备件采购困难的问题,同时通过 DCS 整体升级改造增加了设备的稳定性,为长时间的稳定连续生产打下良好的基础。 参考文献: 1 查方兴. 英维思 I/A Series 系统及应用。 作者简介: 牛玉阁,男,1978 年出生,助理工程师。2001 年毕业于北京机械工业学院。毕业后应聘于天津天铁炼焦化工有限公司。之后应聘于天津蓝巢检修公司,期间先后在大唐红河发电厂,蒙能金山热电厂做热控专业专工。2009 年进入天津泰新垃圾发电有限公司设备部,任热控专工工作至今。

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