1、ICEAS 工艺污水处理厂提标改造工程优化设计摘 要通过分析某污水处理厂现有 ICEAS 工艺设计参数和实际运行效果,深入挖掘 ICEAS 工艺提标潜力,优化提标改造工艺设计,使出水水质由原一级 B 标准提高至一级 A 标准,且系统能耗下降了0.117kW?h/m3。 关键词ICEAS 工艺;提标改造;脱氮除磷 中图分类号:TG306 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)14-0039-02 1 污水厂运行现状分析 湖北某县污水处理厂一期工程设计规模为 15000m3/d,2003 年 4 月投产运行;二期工程扩建规模为 5000m3/d,2009 年投产运行。均采用粗/细
2、格栅-旋流沉砂-连续进水 SBR 工艺(ICEAS 工艺)-消毒工艺,出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级 B 标准。 目前该污水厂出水基本能满足一级 B 排放标准,CODCr、BOD5 和 SS的平均去除率能达到 80%以上,NH3-N、TN 和 TP 的平均去除率为 70%以上。根据该县环保部门长期监测结果,对污水厂 2008 年至 2012 年进、出水水质统计分析,结果见表 1。其中出水水质指标 CODCr、BOD5 和 SS 取 90%涵盖率,其它指标取 85%涵盖率。 一级 A 标准相对一级 B 标准要求更严格,特别是 TN 和 TP 的去除是关键。分析污水厂运行状况:经实际调查
3、县城新建小区基本都设有化粪池,致使污水厂进水 COD、BOD5 较低,BOD5/TKN=1.525%;潜水搅拌机 2 台,直径 D=0.64m,功率 N=7.5kW;滗水器(采用液位和时间控制系统运行)1 台,排水量 2000m3/h;潜污泵(排泥)3 台,单台 Q=60m3/h,H=10m,N=4kW。运行方式为,每天运行 5 周期,每周期4.8h,每周期内混合搅拌 0.4h,曝气 2.4h,沉淀 1.0h,滗水和闲置1.0h。 ICEAS 单池改造工艺如下: 在预反应区增设进水缺氧搅拌段,停止进水曝气,增加 2 台潜水搅拌器,单台功率 1. 5 kW。 在主反应区增设填料,填料采用弹性填料
4、,单池填料体积 891m3。 根据计算降解单位 BOD5 需氧量 OC=1.15kgO2/kgBOD5,需降解BOD5 总量 St=3400kgBOD5/d,需硝化的氨氮量 Nht=730kgN/d,反硝化的硝酸盐量 Not=630kgNO3/d,实际需氧量 O2=OCSt+4.57Nht-2.86Not=5461kg/d=227.545kg/h。 校核现有风机型号 C80-1.5,风机流量 80 m3/min,开启曝气时间80min 可以满足 ICEAS 池除氮需氧量,因此调整原来的运行周期设置,如表 2 所示。 根据调整后的运行周期,调整升级中控系统,精准控制曝气。 考虑到 BOD5/TK
5、N=1.5,碳源过低,且污水厂预留有空地,补充碳源采用甲醇,设计用量为 1.53 t/d,在进水泵房处增设 COD 及 TKN 在线检测仪来控制实际碳源投加量。配置甲醇加药装置 4 套,加药量0.51m3/h,N=4KW,投加于进水预处理区,连续投加。 3.5 深度过滤间 本次提标改造工程增设过滤间一座,尺寸LBH=12.89.67.2m。池内配置纤维转盘滤池成套设备 1 套,设计处理能力为 2104 m3/d,滤盘直径 3m,过滤网孔孔径10m,每个滤盘过滤面积12.6m2,驱动电机 0.75kW。滤池进、出水设置堰板,可根据滤池水位变化微量调节出水阀门的开启度。反冲洗、排泥根据液位变化,P
6、LC 自动控制,反冲洗水直接排入厂区污水管。另配备 1 台 PAC 加药装置 0.51m3/h,N=4KW。 由于纤维转盘滤池自身工艺构造,其抗冲击负荷能力强,ICEAS 池间歇出水方式并不会引起过滤间出水水质波动,仅会带来反冲洗频率的变化,通过系统 PLC 自动调控反冲洗频率即可,因此可以不设置调节池。 3.6 校核鼓风机房风量 二期工程已经配备 4 台离心鼓风机,3 用 1 备。风机型号:C80-1.5,N=110kW。风机性能:流量 80 m3/min,进口 98kPa,出口 151kPa。 计算 ICEAS 工艺实际需氧量=227.5kgO2/hr,修正系数 K0=1.75,标准需量=
7、5310 m3/h=88.5m3/min=127441.6m3/d。 一共 4 组 ICEAS 池,每天运行 5 个周期,单池每周期供气量=6372m3/周期,每一周期内曝气时间为 80min/周期,单池风机风量=79.6m3/min,所选离心鼓风机满足要求。 风机工作方式配置为:单台风机为 2 组 ICEAS 池交替服务,单池曝气时间 6.67h,实现风机 2 用 2 备的工作组合方式。4 组 ICEAS 池运行的电耗为 2934.8kW?h,折算吨水电耗比调整运行方式前降低了0.117kW?h/m3。 4、结语 本污水处理厂改造工艺流程简洁,总投资为 812.23 万元,增加的单位处理水经
8、营成本为 0.117 元/m3,单位水处理总成本为 0.183 元/m3。 本工程仔细分析运行现状,优化工艺设计,尽力挖掘现有工艺潜力,通过升级改造后大大提高生化系统的处理能力,采用更为合理的运行方式,使出水水质由一级 B 标准提高至一级 A 标准,而且处理系统能耗降低了 0.117kW?h/m3,可为当前 SBR 工艺类污水处理厂升级改造提供参考。参考文献 1 王阿华.城镇污水处理厂除磷脱氮提标改造技术探讨J.南京市政,2009, (3):1-7. 2 沈晓铃,张万里,梁汀,等.SBR 类污水处理厂升级改造工艺选择及运行J. 给水排水,2010, (7):38-41. 3 高锋,杨朝晖,曾光明,等.提高单级 SBR 系统总氮去除率方法的探讨J.工业水处理,2005, (10):6-9. 4 赵玲,张之源.复合 SBR 系统中同步硝化反硝化现象及其脱氮效果J. 工业用水与废水,2002,33(2):4-6. 5 郭航向.传统 SBR 工艺存在问题及改进措施分析J.广东建材,2010, (10):22-23.