1、JK 系列矿井提升机液压制动系统摘 要在煤矿提升设备中,制动装置作为矿井提升机的重要组成部分,为了确保提升机安全运行,需要对制动器进行保护。在矿井生产过程中,其生产效益的好坏受到矿井提升机制动装置的影响和制约,甚至影响煤矿的生产安全。本文介绍了 JK 系列矿井提升机 TJ033 液压站的工作可靠性及故障分析。 关键词液压制动;提升机;液压站 中图分类号:TD534.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)33-0032-01 引言 在矿井运输中,矿井提升机属于关键设备,借助矿井提升机进一步在井下与地面之间建立联系。随着科学技术的发展,开采深度不断增加,进而推动矿井提升设备的
2、发展,同时也在一定程度上增加了矿井提升系统的工作负荷,在这种情况下,在安全、高效和可靠性等方面对矿井提升设备提出新的要求。对于矿井提升机来说,制动系统作为其安全保护的最后环节,直接影响整个提升系统的安全运行。 1、液压站的作用 (1)为盘式制动器提供压力油,这种压力油流量稳定,并且可以线性调节压力,为提升机提供不同的制动力矩。 (2)在事故状态下,可以使制动器的油压全部迅速归零,进而实现完全制动。 2、TJ033 液压站的应用及注意事项 2.1 技术参数 (1)额定工作油压:6.3Mpa (2)油泵最大流量:9L/min (3)油箱容积:500L (4)正常工作油温:1560 (5)液压油牌号
3、:夏季、冬季的抗磨液压油分别为 N46 和 N32 (6)油泵驱动电机:Y90L-4-B5 1.5KW 1400rpm 380V (7)液压站油液清洁度:NAS1638-10 级 2.2 液压站的工作原理 (1)提升系统正常工作时,向电磁换向阀 G3、G4、G5 通电,通过电磁换向阀 G3、G4,压力油分别进入相应的制动器油缸,进而在一定程度上确保提升机的正常运转。经过减压阀 17、单向阀 9.3,压力油进入皮囊储能器 21。 (2)当提升机实现安全制动时,电机断电,此时油泵停止供油,同时比例溢流阀电磁铁 KT,以及电磁换向阀 G3、G4 分别断电。在这种情况下,TJ033 液压站 A 管一级
4、制动管压力油迅速回油箱,此时油压归零。经电磁换向阀 G4,TJ033 液压站 B 管二级制动管压力油一部分压力油进入储能器 21,另一部分由直动溢流阀 14 溢流回油箱,进而在一定程度上使得 TJ033 液压站 B 管二级制动管内的压力油的油压值保持一级制动油压值 P1 级。经过电器延时处理后,G5 断电、G6 得电,使 TJ033 液压站 B管二级制动管内的油压迅速归零,进一步达到全制动状态。 (3)通过溢流阀 14 调定上述一级制动油压值 P1。在正常工作时,经过减压阀 17、单向阀 9,工作油压进入储能器 21,此时压力值为 P1,调定溢流阀 14 的压力为 P1 级,比 P1 相比,该
5、值高出 0.20.3MPa。 2.3 液压站的注意事项 (1)受正常磨损的影响,油泵、电磁换向阀等元件通常会产生相应的金属颗粒。 (2)由于密封件受到磨损,进而产生橡胶质颗粒,以及油漆、涂料等。 (3)在维修设备的过程中,由于元件清洗不恰当,进一步造成污染。(4)在系统混入空气中的尘埃、颗粒等,同样造成污染。 2.4 故障处理 (1)在装拆、更换元件的过程中,需要事先清洗干净,避免带入污物。 (2)定期清洗油泵吸油口网式过滤器,通常情况下半年清洗一次,对于高压过滤器来说,要对滤芯进行经常检查,防止其被脏物堵死,通常情况下,滤芯要半年更换一次,进而在一定程度上保证过滤的效果。 (3)定期过滤、更
6、换液压站用油,通常情况下半年过滤或更换一次,在这里所谓的新油并不是真正的干净油,这是因为抽油器上往往附带一些脏物,进而影响新油的干净程度,所一定要对加入油箱的油进行过滤处理。 (4)对于电磁换向阀换向的灵活性,每个作业班都要进行检查,借助螺丝刀推动换向阀的推杆,确保动作的灵活性,如果存在卡死现象,在这种情况下,需要马上清洗电磁阀,进行装配时,不要搞错阀芯的方向,对各阀安装的螺钉松动情况进行定期的检查。 (5)本液压站设有双泵,双电机,双比例调压阀,其中一套运行,一套备用。对于油泵,电机,比例调压阀来说,一般连续使用三个月后,在日常维护、检修的过程中,需要更换另一套,以免备用的那一套长期不用,内
7、部的油固化而影响液压站的正常工作。 (因比例溢流阀长时间使用残压高,造成严重事故的案例:2012 年 3 月 21 日 8 点班,13:59 正常下第三钩料车(其中黄土车 3 辆,锚杆车 1 辆,皮带托辊车 1 辆,总计重量约 17 吨)时,下放至 33m 处,上井口发出停车信号,变频器退出运行,绞车电动机失电,制动闸工作,车辆却未停,司机随后采取拉回手闸制动方式,车辆仍未停,然后又采取脚踏紧急制动,仍无法制动,反而逐渐加速向井筒下滑,最大速度达 4.5-5 m/s,最大速度持续时间10s,在此阶段制动力逐渐加大并开始作用,最终车辆在距井底停车点5.4m 处停车,整个过程大约 190s,造成付
8、绞 400KW 电动机转子绕组损坏。事后对液压系统等进行检查时发现液压站在未松闸状态下残压高,测定值在 0.57-1.03MPa 之间(测定 6 次以上) 。 2.5 原因分析 根据事故发生时 PLC 记录数据:下放至 33m 处时,上井口发出停车信号,变频器退出运行,绞车失电,制动闸工作,但是车辆未停,司机随后采取手闸制动,车辆仍未停,最后采用脚踏紧急制动,仍无法实现制动,反而逐渐加速向井筒下滑,下滑的主要原因是二级制动电磁阀有阻尼现象,力矩只加了一半,在下滑过程中,二级制动电磁阀逐渐消除阻尼残压,开始投入制动力矩,最终在距井底 5.4m 处车辆停止运行。 2.6 防范措施 (1)加强对液压
9、系统的巡回检查、检修,保证设备运行安全可靠,要求每月组织上机电、机电区相关人员进行一次全面检查,并作相应记录。 (2)加强运输车辆的管理,严禁超载、超重。 (3)在原液压系统管路上加装一套紧急回油装置,确保在绞车液压系统故障后能有效制动。 (4)更换安装一套液压站系统,彻底解决绞车液压系统安全隐患。 2.7 整改结果 (1)已经制定措施,加强检查、检修,每天由专职人员检查一次。 (2)对挂钩工进行了培训,对超过、超重、超宽的车辆严禁入井。 (3)已经在原液压系统管路上加装了一套紧急回油装置。 (4)对新安装的回油装置的使用时间和方法已做现场培训,并据此修改了新的司机操作规程。 (5)液压站在正
10、常工作过程中,为了确保事故状态时,能安全制动,要求每隔半个月人为进行二级制动试验用秒表计算电磁阀延时换向时间,需立即排除还要求在值班记录本上记录试验结果。 在煤矿提升设备中,制动装置作为矿井提升机的重要的组成部分,为了确保提升机上正常运行,需要通过各保护装置对其进行保护。可以说,整个矿井生产效益的好坏受矿井提升机的制动装置的影响和制约,甚至关系到煤矿的持续发展。通过对 TJ033 液压站具有的良好使用性能进行分析,维护保养为高效运行的可靠性提供了方便。我们如果能够深刻的认识到 TJ033 液压站的工作原理以及可靠性框架图,了解制动系统的故障分析,这些对于深刻理解矿井提升机的制动系统的可靠性具有特别重要的意义。