半钢水KR法脱硫生产实践.doc

上传人:gs****r 文档编号:1597467 上传时间:2019-03-07 格式:DOC 页数:5 大小:51.50KB
下载 相关 举报
半钢水KR法脱硫生产实践.doc_第1页
第1页 / 共5页
半钢水KR法脱硫生产实践.doc_第2页
第2页 / 共5页
半钢水KR法脱硫生产实践.doc_第3页
第3页 / 共5页
半钢水KR法脱硫生产实践.doc_第4页
第4页 / 共5页
半钢水KR法脱硫生产实践.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、半钢水 KR 法脱硫生产实践摘 要承德建龙特殊钢有限公司向特钢企业的不断转型,产品结构中高品质低硫钢所占比重逐渐增加,因此精炼生产难度越来越大,延误生产节奏。为了满足客户对低硫管线钢的要求,同时减轻精炼工序的脱硫难度,承德建龙特殊钢有限公司根据自身生产条件特点,对提钒后的半钢开发了一种半钢 KR 法脱硫工艺。通过稳定半钢装钢量,选择合理的提钒工艺,控制添加的脱硫物料和搅拌参数,使进入精炼的钢水硫含量由原来的 0.040%左右降到现在的 0.020%以下,大幅减轻了精炼脱硫压力,使成品硫含量能达到 0.008%以下,满足客户对低硫钢种的要求,同时也为公司以后生产超低硫钢打下了坚实的基础。 关键词

2、半钢水;KR 法;脱硫 中图分类号:T57.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)42-0010-01 引言 就大多数钢材而言,S 属于有害元素,在钢中偏析严重恶化钢质量,高温下显著降低钢塑性,导致钢的“热脆”现象1。近来公司向高品质特殊钢的转型,面向的客户对钢材品质要求越来越高,因此对钢中的有害元素 S 含量也越来越低,目前钢材含 S 小于 0.010%的低硫钢已经占到工业发达国家钢材需求量的 50%以上2,而含硫量在 0.001%0.003%的超低硫钢的需求量也大幅增加。而本公司由于铁水条件差,到精炼的钢水含硫量大部分硫含量在 0.035%0.050%,精炼脱硫异常困

3、难,常常因为 S 元素脱不下去而影响生产节奏,并且不具备生产超低硫钢条件。 2 工艺流程及过程控制 2.1 工艺流程 我公司 2014 年 12 月进行了 60 炉半钢 KR 法脱硫实验,通过稳定半钢装钢量,选择合理的提钒工艺,控制添加的脱硫物料和搅拌参数等措施,使进入精炼的钢水 S 含量由之前的 0.035%0.050%,下降到现在的0.020%以下,大幅降低精炼脱硫压力,为生产低硫钢,甚至是超低硫钢的生产创造了条件。KR 法脱硫工艺流程如图 1 所示。 2.2 过程操作控制 1、稳定铁水装入量 提钒转炉铁水装入量控制在 68-70 吨,半钢包净空400mm,通过控制装入量确保吨钢脱硫物料偏

4、差较小;相同搅拌参数条件下,钢水搅拌效果不受影响。 2、合理的提钒工艺 我公司提钒转炉工艺要求操作如下:吹炼时间控制在 4-5min,控制冷料加入量,控制终点出钢温度在 1360-1400范围,吊包温度 1330-1370。 3、控制脱硫物料加入量和搅拌参数 出钢前将已准备好的脱硫物料加入半钢包包底。控制石灰加入量,搅拌头的搅拌参数和铝粒加入量: 3 试验效果及分析 3.1 石灰加入量的影响 图 2 为固定参数下(铝粒 15KG,搅拌参数 70r/min,萤石 80KG) ,脱硫率受石灰加入量的影响,从图中可以看出,在石灰加入量在 600KG 每炉时脱硫率达到最高 73%。之后随着石灰的添加,

5、脱硫率下降,当加入石灰为 700KG 每炉时,其脱硫率降到 32%。 石灰的脱硫反应式为 CaO+S=CaS+O,从反应式中可以看出加入石灰有利于脱硫反应的进行,实验结果与之相同,但是当石灰加入量超过600KG 后脱硫率下降,这是由于随着 CaO 含量提高,渣子中有固相质点析出,进而炉渣的粘度上升,渣子流动性变差,固导致了脱硫反应的动力学条件变差,从而导致脱硫率下降3,故选择 KR 法石灰加入量 600KG。 3.2 搅拌强度的影响 图 3 为固定参数下(石灰 600KG,铝粒 15KG,萤石 80KG) ,改变搅拌参数的脱硫率,从上图中可以看出,随着搅拌参数的不断增大,脱硫率逐渐升高,这是由

6、于搅拌头转速提高,铁水和渣子的反应面积增大,相当于采用机械的方法提高了反应的动力学条件,促进脱硫反应的进行4,但是由于考虑到铁水外溢和设备情况,故将搅拌参数固定在 75r/min。 3.3 铝粒加入量的影响 图 4 为固定参数下(石灰 600KG,搅拌参数 75r/min,萤石 80KG) ,改变铝粒加入量的脱硫率,从上图中可以看出,随着铝粒加入的增加,脱硫率慢慢升高,之后趋于平缓。 铁水中脱硫反应是个还原反应过程,可以写成如下反应式:S+O2-=S2-+O。式中如果 O2-是有氧化钙提供,则必须将氧活度用强氧化剂降下来,这样反应式才会向着脱硫反应进行,依此类推,脱硫反应需还原剂的加入,给出电

7、子,这样反应才能不断地向右边进行,而铝属于强还原剂,将其加入铁水能显著降低铁水氧含量,促进脱硫反应的进行,从而使脱硫率下降5。从成本考虑选择铝粒加入量为 15KG。 4 总结 (1)承德建龙首创半钢 KR 法脱硫,为国内半钢 KR 法脱硫填补了空白。 (2)半钢 KR 法脱硫取得了显著的脱硫效果,减轻了精炼脱硫的压力,稳定了精炼生产节奏,为承德建龙生产高品质超低硫钢做了重要铺垫。 (3)通过实验选择的工艺参数为每炉添加石灰 600KG,铝粒 15KG,搅拌参数控制在 75r/min。该工艺下脱硫率稳定在 80%左右,并且成本低,脱硫渣料用量少,给企业创造了可观的经济效益。 参考文献 1 徐在培

8、.磷,硫元素对钢水成分的影响J.一重技术,2007(5):74-74. 2 冯聚和,艾立群,刘建华.铁水预处理与钢水炉外精炼M.冶金工业出版社, 2006. 3 李平,孟劲松,刘承军,等.LF 脱硫精炼渣的研究与开发D.2004. 4 韩宝,邓勇,胡淑霞.马钢 300tKR 铁水预处理生产实践J.安徽冶金科技职业学院学报,2011,21(4):5-8. 5 徐国涛,杜鹤桂,周有预,等.脱硫过程中脱氧作用的分析与实验验证J. 炼钢,2000,16(2):44-47. 作者简介 张国东,1989 年.工作单位:承德建龙特殊钢有限公司。 职务:转炉工程师.职称:助理工程师,学位:专科。 研究方向:转炉提钒及铁水预处理工艺研究。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文资料库 > 毕业论文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。