加大转流场力度,减缓七区西54―61中北部二元驱高峰递减.doc

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1、加大转流场力度,减缓七区西 5461 中北部二元驱高峰递减摘 要孤东油田七区西 54-61 中北部二元驱项目于 2011 年 6 月投注聚,2014 年 12 月完成方案设计注入总量。参考孤东油田已结束的同类项目,单元面临高峰末期大幅递减的问题,本文对此通过加大单元转流场力度,减缓高峰末期递减,实现提质增效的目的。 关键词二元驱;转流场;高峰递减;提质增效 中图分类号:TE357.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0339-01 1 基本概况 七区西 54-61 中北部二元驱含油面积 7.6km2,地质储量 1315 万吨,有效厚度 8.3 米,平均孔隙度 35

2、.0%,平均渗透率 136210-3m2,原始含油饱和度 68.0%,原始油层压力 12.9MPa,渗透率变异系数 0.58。方案设计段塞 0.55PV,预计提高采收率 7.5%,累增原油 98.6 万吨。 2 单元高峰后期动态特征 七区西 54-61 中北部二元驱于 2011 年 6 月 13 日注聚,2012 年 8 月7 日转二元,截止到 2014 年 12 月底,累计注入倍数为 0.480PV,完成方案设计的 87.3%。单元于 2012 年 1 月(0.08PV)初见效,2013 年 8 月(0.3PV)进入高峰。目前单元油井开井 131 口,日油 528 吨,含水 92.7%,水井

3、开井 85 口,日注 7645 方,与注聚前比日油增加 381 吨,含水下降5.4%,无因次油量为注聚前的 3.6 倍。 2.1 注入状况 单元整体注入状况良好,压力上升平稳,与注聚前相比,油压上升 1.9兆帕,霍尔曲线显示阻力系数增大,第一段塞阻力系数 1.31,第二段塞阻力系数为 1.69。从单元监测吸聚剖面可以看出,注聚剖面得到一定改善;单元压力分布较均衡,局部存在高低压井,6 口油压小于 9 兆帕井中3 口需治理,因此有必要对低压井区开展针对性的调整措施,平衡注入压力。 2.2 采出状况 单元已全面见效。目前见效井 125 口,见效率 93.3%。正见效和高峰井 103 口,占总井数的

4、 76.8%,日油 500.5 吨;回返井 14 口,占总井数的 10.4%,日油 28.3 吨,从影响因素看,回返井主要受孔道和单向突进影响,但目前调堵和注采调配等治理措施有效期较短,因此有必要对注聚末期含水回返井区和动用较差的剩余油富集区,通过优化注采井网,进一步扩大波及体积,提高化学驱增油效果。 油井呈现高见聚特征。统计单元见聚浓度大于 500mg/l 井 40 口,占总井数的 54.1%,单井日油仅 3.7 吨,综合含水 93.4%、比单元高 0.7%。油井高见聚一方面会使化学剂注入后立即被采出,造成化学剂浪费,另一方面将不利于化学剂向其他方向的推进,导致波及体积和驱油效率降低。因此有

5、必要采取调剖措施封堵优势通道,形成高质量聚合物段塞,达到扩大波及体积、提高驱油效率的目的。 3 加大转流场力度,减缓高峰递减 2015 年 2 月单元编制延长半年方案并通过局审批,但参考孤东油田已结束的同类项目,仍面临高峰末期大幅递减。由于 2014 年在砂体边角开展的单井组转流场试验效果良好,因此针对单元开发动态特征及处于高峰末期面临快速递减的问题,在延长注聚的有利时期,通过加大单元转流场力度减缓高峰末期递减,实现提质增效的目的。 3.1 优化注采井网,扩大波及体积 受注采井网和储层非均质的影响,注聚末期部分受效油井含水回返导致产油量下降,影响化学驱降水增油效果。因此有必要对注聚末期含水回返

6、井区和动用较差的剩余油富集区,通过优化注采井网,进一步扩大波及体积,提高化学驱增油效果。 针对含水回返井区,在剩余油潜力和井网适应性分析的基础上,通过对含水回返井实施转注扩大波及体积,挖潜井区剩余油潜力;针对井网不完善的区域,通过部署新井完善局部注采井网扩大波及体积。共实施回返井转注 5 口、部署新水井 4 口,对应 24 口油井日油增加 20.2 吨,综合含水下降 1.0%,累增油 1422 吨。 3.2 实施分层注聚,缓解层间矛盾 注聚过程中受层间差异性影响,化学剂溶液主要进入高渗透层,导致合注井高渗透层的相对吸入量远高于中低渗透层,主力层动用好于非主力层。因此有必要对层间差异较大的笼统注

7、聚井,通过实施分层注聚控制高渗透层注入,加强中低渗透层注入,缓解层间矛盾,提高中低渗透层动用程度。共实施分层注聚 8 口,对应 23 口油井日油增 12.5 吨,含水下降 0.67%,累增油 552 吨。 3.3 封堵优势通道,提高驱油效率 针对注聚生产过程中,部分水井与油井存在优势通道,形成固定流线,导致化学驱扩大波及体积的效果较差的问题2,对固定注采流线通过实施调剖措施,封堵优势通道,改变流线方向,达到扩大波及体积、提高驱油效率的目的。2015 年共实施调剖 12 井次,与调剖前对比油压上升 2.0MPa,累增油 486 吨,改变流线方向效果显著。 3.4 整体调整效果 通过进一步加大转流

8、场力度,2015 年 9 月单元日油 525 吨,产量基本保持稳定,有效减缓了高峰末期递减。由于单元动态趋势较好,计划在总结前期转流场经验的基础上,编制七区西 54-61 中北部二元驱转流场方案,为孤东油田以后的化学驱项目在注聚末期减缓递减,改善聚驱开发效果,进一步提高聚驱效益提供借鉴和指导。 4 结论与认识 (1)针对有潜力的含水回返及剩余油富集井区,通过回返井转注和井网不完善区域部署新井,改变流线方向,可以有效扩大波及体积。 (2)针对层间差异大井区,通过分实施层注聚,可以有效减缓层间矛盾,提高中低渗透层动用程度。 (3)针对固定注采流线通过实施调剖等措施,封堵优势通道,改变流线方向,提高驱油效率。 参考文献 1 窦之林等, 孤东油田储层研究与开发 ,石油工业出版社,1998. 2 金毓荪等,采油地质工程(第二版) ,石油工业出版社,2003.

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