1、 中 国 水 利 水 电 第 十 一 工 程 局 冲江河(扩容)水电站水轮发电机组试运行报告编制:杨方银审核:批准:中国水电十一局机电安装分局冲江河项目部2006 年 5 月 3 日1冲江河(扩容)电站试运行报告冲江河(扩容)电站启动委员会:冲江河(扩容)电站 4#机,5#机于 5 月 2 日下午 4 点完成 72 小时试运行,现将试运行情况向启委会作详细汇报:一、概述冲江河(扩容)电站于 2006 年 4 月 22 日中午 12:35 分 4#机首次启动,经过 2 小时运行发现上导,下导,推力瓦瓦温均正常,水导瓦瓦温偏高(63度)下午 3:18 分停机。下午 6:00 点 5#机首次启动,2
2、0:34 停机。上导,下导,推力瓦瓦温均正常,水导瓦瓦温偏高(61 度),水导转动油盆甩油。22 日晚上业主,监理,厂家,施工单位四方通过讨论分析,机组的振动摆度均在规范内,可能是由于油冷却器热量交换不够,决定在转动油盆的底部加装DN15 的冷却水管加 强冷却效果。 对于 5#机甩油问题决定在转动油盆加装隔油板,在油盆盖迷宫环内嵌入羊毛毡。4 月 23 日对 4#机进行加装冷却水管处理,13:57 分 4#机开机,17:50水导瓦瓦温稳定在 63 度,18:22 分做完 4#机过速试验。4 月 24 至 4 月 26日 12:36 分完成启动委员会批准的试运行大纲上的所有试验,13:00 进入
3、72 小时运行,4 月 29 日 13:00 点 72 小时 4#机试运行结束,72 小时试运行中,机械设备,电气设备,辅助设备运行情况良好。4 月 24 日 5#机处理完甩油问题后,加装冷却水管后 4 月 25 日开机,水导轴承稳定在 61 度。下午 15:17 分过速试验。4 月 27 日完成启动委员会批准的试运行大纲上的所有试验。4 月 29 日 16:00 点进入 72 小时运行,5 月 2日 5#机试运行结束,72 小时试运行中,机械设备,电气设备,辅助设备运2行情况良好。下面是冲江河(扩容)水电站试运行详细报告:二、充水前检查2006 年 4 月 20 日下午 14:00,按机组启
4、动试运行大纲的要求检查引水系统,机组是否具备充水条件。2006 年 4 月 20 日下午 18:00,检查完成,符合充水条件,启委会通知 20:00点充水。、 充水试验2006 年 4 月 20 日晚 20:00 按设计院充水要求开始压力钢管充水,4 月 22日中午 8:00 点充水完成。尾水充水(2006 年 4 月 5 日)1、用移动式启闭机缓缓提起尾水闸门 10cm20cm,向尾水充水,充水过程中随时查尾水管进人门、蜗壳进人门、主轴密封装置、顶盖及检修调修水泵系统、真空吸力阀等各部漏水情况及测压表计读数,发现问题及时处理。2、待尾水平压后,提起尾闸门,并作静水起闭试验,然后锁于井口,打开
5、检修调相水泵阀门,起动水泵,检查水泵运行情况应符合要求。3、在充水过程中未发现异常情况,充水正常。4.2006 年 4 月 5 日下午 3 点尾水充水结束。压力钢管充水(2006.4.204.22)1、充水前检查进水口工作门、检修门的密封状态,应能良好封水,水封无变形,缝隙和撕裂状况出现。2、检查进水口闸门门机起落操作正确可靠,进水口闸门系统供电可靠,确认无异常情况后开始充水。33、开启检修门 2%开度,开始向 压力钢管道充水,压力钢管道压力分 4 个时段达到全压,即 0.14MPa 水压为第一时段,0.5MPa 水压为第二时段,1.6MPa 水 压为第三时段,全压为第四时段。 每个时段保压
6、2 个小时,分别检查 1#、2#蝶阀封水状 态应良好,蝶阀前压力钢管取水设备和相关阀门法兰面连接处,各个时段无渗水状况,减压阀工作正常,滤水器调试工作正常。4、四个时段充水和压力钢管道各法兰面的渗漏情况封水良好,充水各时段未发现问题和异常情况。5.4 月 22 日上午 8:00 点充水完成。蜗壳充水1、钢管道充水结束后,蝶阀封水情况良好,蝶阀动作程序正确,投入水轮机检修密封,手动现地开启蝶阀旁通阀操作,使蝶阀系统执行旁通阀开启操作,给蜗壳充水。2、在旁通阀开启充水过程中,水轮机顶盖。蜗壳进人门,蝶阀伸缩节及轴端的封水情况良好,无渗漏情况。3、充水过程中,记录水压读数和充水平衡时间。充水平衡后的
7、检查1、蜗壳充水平压后,保压 4 个小时,检查蜗壳排水阀,进人门、水轮机顶盖、蝶阀伸缩节及轴端无漏水情况。2、在静水下进行蝶阀开启关闭试验,调整蝶阀开关时间为 90 秒。3、在静水状态下检查和调试进水口工作门和检修,做静水起落试验满足设计要求。4、检查厂房内各部位渗漏水情况,无异常,进口闸门开启。4四、 机组首次启动完成时间:2006.4.22 日 12:35 分 4#机首次启动,18:00 点 5#机首次启动。机组转动前检查下列各项 1、主机周围各层场地已清理干净,孔洞盖板封好,道路畅通,运行区与施工区域进行适当和必须的隔离。2、各部运行人员,试验监视人员已就位,观测记录的仪器、仪表已安装好
8、,运行记录表格已准备好。3、机组启动电源投入油、气、水辅助设备工作正常。4、起动高压油泵顶起发电机转子 5mm,油 压拆除后,检查自动闸下落情况,确认自动闸已全部落下。5、机组漏油装置工作正常并处于自动状态。6、调速器处于“ 手动” 位置,油 压油位正常(压油装置)。7、导叶开限机构处于全开位置。8、接力器锁定处于锁定状态。9、发电机出口油开关及转子励磁灭磁开关处于断开位置,推入测量 PT 小车。10、水力机械保护和机组温度测量装置投入运行。冷却水投运,调整好水压(空冷器可暂不投入冷却水,以便空运转对发电机升温干燥)。制动柜气压正常。11、发电机集电环碳刷拨出并用绳固定。12、接入临时测量转速
9、设备。第一次手动启动机组按手动开机操作票开机。52006.4.22 日 12:35 分 4#机首次启动,18:00 点 5#机首次启动。手动打开调速器导叶开度限制机构,待机组开始转动时,将导叶开限手轮关回,并记录启动动开度,在发电机下风洞、定子四周,尾水锥管及水车室设置专人,监听起始转动过程中机内无不正常声音。机组无异常,再次打开导时开度,待机组继续升速,继续监听起动过程。水轮机轴承上油情况良好导叶开度 4#机在 12%机组达到额定转速,5#机在 8机组达到额定转速6、 升速 过程中设专 人测量上机架、下机架、水 导轴承 x、y 方向的垂直和水平振动和水导摆度,记录轴瓦温度并监视温度上升情况。
10、在开始启动的一小时内每 10 分钟记录一次,以后每半小时记录一次。7、 监视各轴承油位变化情况,4#机各轴承无甩油现象,5#机水导转动油盆甩油。4#,5#机上机架电缆孔渗油。经过 2 小时运行发现 4#机上导瓦温 45 度,下导瓦温 46 度,推力瓦瓦温 37度均正常,水导瓦瓦温偏高(63 度)下午 3:18 分停机。5#机上导瓦温 54 度,下导瓦温 46 度,推力瓦瓦温 38 度均正常,水导瓦瓦温偏高(61 度)下午 20:34 分停机。10、测量、记录机组各部位振动值、摆度值(双福值)应符合规 定。4#机振动摆度值部位 振动 摆度值上机架 0.01 /下机架 0 0.02水导轴承 0.0
11、1 0.0465#机振动摆度值部位 振动 摆度值上机架 0.01 /下机架 0 0.04水导轴承 0.01 0.06水轮机主轴密封压力 4#机 0.1MPa,5#机 0.2MPa,顶盖排水情况良好。启动过程中检查电调测频回路正常。机组“手动”停机及停机后检查。1、操作导叶开限机构使导叶完全关闭。机组转速由额定速降至 30%额定转速时手动加闸使机组停止转动,解除制动闸。记录加闸至停转时间 90 秒。3、检查转速继电器动作情况正常。4、停转后投入接力器锁定,投入检修密封(围带充气),关闭主轴密封润滑水。5、经检查各部螺丝、销钉、锁片及转子磁轭键、磁极键无松动,转动部件焊缝情况,风扇有松动,挡风板、
12、挡风圈及阻尼环无松动或断裂。五、 机组空运转下调速器试验完成时间:4#机 4月 22日,5#机 4月 23日1、第二次手动开机。2、机组空转稳定后,检查可编程调速器柜内测频回路,频率给定变化范围综合变压器输出,力矩伺服电机工作情况。在调速器电气柜各环节检查正确后进行手动切自动调节试验。接力器应无明显摆动,超调量小于正负 0.25%.3、 调速器空载扰动试验,扰动量正负 8%各做几次,其动态指标应符合规7定。4、 记录调速器在自动运行时导叶接力器的摆动选程及摆动周期。调速器由自动运行切于手动运行,进行手动停机。5、调速器试验报告见厂家报告。六、机组过速试验及检查完成时间:4#机 4月 22日,5
13、#机 4月 24日1、过速试验前机组平衡已达要求,机组在额定转速下的各部振动符合GB85642003 规定。2、将转速继电器 115%和 140%(150%机械 过速接点)接点从水机保护回路中断开。3、根据设计规定的过速保护定值进行机组过速试验。4、调速器以手动开机(转动开限机构手轮)方式使机组转速升至额定转速。待机组运转正常后,将导叶开度限制继续加大,使机组转速上升到 115%和 140%额 定转速,检查转速继电器相应接点,继续将转速升至 140%,检查机械过速保护接点。5、过速过程中应监视并记录各部位摆动和振动值,记录各轴承温度上升情况。6、过速试验停机和停机后检查:6.1 调整转速继电器
14、 115%和 140%过速接点6.2 全面检查发电机传动部分,转子磁轭键,磁极键,阻尼环及 磁极引线接头,磁轭压紧螺杆、风扇等。6.3 检查发电机定子、下机架基础及上机架千斤顶的状态。7、过速试验记录见试运行调试报告。8七、机组自动开停机试验完成时间:4#机 4月 22日,5#机 4月 24日自动开机试验1、启动前检查调速器应处于“自动” 位置,功率 给定于“空载”位, 频率给定于额定频率,调速器参数在空载最佳位置。水力机械保护投入。自动开机条件已具备。2、在机旁或中控室操作台上操作开停机开关。并检查下列各项:2.1 检查自动化元件能否正确操作,可编程自动化执行是否正确。2.2 记录自发出开机
15、脉冲至机组转速到达额定转速的时间。观察接力器动作情况、记录行程值、摆动值和摆动次数。2.3 检查调速器动作情况正常。3、机组自动开机流程正确,自动化元件执行正确,符合机组控制要求。机组自动停机试验。1、按停机按钮使机组自动停机。2、记录自停机脉冲发出至转速降至制动加闸转速的时间(2min)3、记录自动加闸至转速降为零的时间(1.5min)4、检查转速继电器动作是否正确,调速器及自动化元件动作是否正确。5、检查自动闸解除及下落情况。6、自动停机流程正确,自动化元件执行正确,符合机组控制要求。八、 发电机定转子的风干处理及其绝缘完成时间:4#机 4月 23日,5#机 4月 25日短路试验前的停机状
16、态测量 4#,5#机发电机定、转子绝缘电阻合格,4#,5#机不用进行短路干燥处理。9九、发电机短路试验完成时间:4#机 4月 23日,5#机 4月 25日1、机组启动前敷设 2 根 YJV395+150 的临时电缆,从厂用屏取 400V 电源至励磁功率柜的整流桥,临时解除励磁变压器至励磁功率柜的永久励磁电缆。2、准备励磁控制调节的量测设备,投入励磁操作电源。3、励磁设置在手动调节位置。4、在 10.5KV 发电机进线柜设置短路点(用铝板母线自制短路板)解除发电机差动保护出口连接片,投于信号位置。5、投入临时的发电机转速测量装置,监视发电机转速(机械转速装置)6、手动开机使机组运行在空载状态发电
17、机各部位温度正常,运转正常。调速器处于自动调节状态,在额定转速下测量发电机转子绝缘电阻。7、手动合灭磁开关,通过励磁装置手动升流至(0.20.25Ie),检查发电机各电流回路的准确性和对称性,电流回路应无开路。8、录制发电机三相短路特性曲线,检查碳刷及集电环工作情况。9、在发电机额定电流下,跳开灭磁开关检验灭磁情况应正常,测量发电机灭磁时间常数。10、短路试验报告见机组试运行调试报告。十、水轮发电机升压试验完成时间:4#机 4月 24日,5#机 4月 25日1、停机检查并测量定子绝缘电阻,拆除发电机短路试验时的 2 根VV395+150临时电缆 和短路连接板,恢复励磁 变压器至励磁功率柜的永久接线电缆,断开发电机出口开关。