1、优化停井管理 降低油井躺井率摘 要抽油机井躺井率是衡量油田开发水平的一项重要指标。桩西采油厂近几年随着进入中高含水开发阶段,抽油机井躺井率有进一步上升的趋势,影响了开发效果。为了达到挖潜增效的目标,从油藏、工艺、管理多角度对引起躺井的原因进行分析,通过攻关技术攻关,有效降低了抽油机井躺井率,达到了减少多轮次井,降低躺井率,降本增效的目标。 关键词优化管理 降低躺井 中图分类号:F426.22 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)15-0043-02 一、基本概况 1.1 开发现状 老河口油田老 168 区块是采油厂的主要上产单元,目前开发单元 13个,地质储量 2381 万
2、吨,可采储量 573 万吨,平均采收率 24.2%,目前处于中等采油速度,中等采出程度,高含水开发阶段。 1.2 开发方式 目前采取机械采油开发方式为有杆泵与电泵开发,其中有杆泵井开井 127 口,占开井数的 97.7% 。 1.3 生产特征 工区目前出砂井开井 121 口,占开井数的 93.1%;结蜡井开井 9 口,占开井数的 6.9%。 1.4 指标完成情况 从 2013 年指标完成情况表中可以看出,2013 年虽然我队除躺井率之外其他指标都达到目标值,但躺井 36 口,躺井率高达 2.3%,相比 2012年,躺井增加 13 口。 二、问题分析 2.1 2013 年产量完成情况 采油八队
3、2013 年配产 24.81 万吨,完成 24.45 万吨,欠产 0.36 万吨。 2.2 2013 年躺井分类 从 2013 年躺井分因素统计表中可以看出,抽油杆断脱导致的躺井最多,共有 13 井次,占总躺井数的 36.1%;地层出砂导致的躺井影响产量最多,影响产量 2060t,占总影响产量的 47.9%。 2.3 井例分析 以 LHL163-X17 井为例: 作业解剖资料:固定凡尔座刺漏严重。底部约 30 根 D25mm 抽油杆接箍偏磨约 3-5mm,抗磨副扶正块偏磨。躺井前最后一次停井时间:躺井当天例检换盘根,用时 50 分钟。 以 LHH106-X71 井为例: 作业解剖资料:固定凡尔
4、严重刺漏,油层砂埋,尾管砂堵,冲出地层砂约 1m3。 躺井前最后一次停井时间:躺井前一天夜间皮带断,至发现并更换皮带共用时 90 分钟。 2.4 停井与躺井的关联分析 通过分析 2010-2013 年躺井发生与最后一次停井间隔统计折线图可以看出,停井与我队躺井有着较强的关联性,因此从停井入手优化管理,可有效降低我队躺井率。 2.5 2013 年停井调查 2013 年停井 1252 井次,其中计划停井 640 井次,新增计划 323 井次,故障停井 289 井次;共计影响时间 1153.7 小时,其中计划停井影响657.3 小时,新增计划影响 184.8 小时,故障停井影响 311.6 小时。
5、可以看出:计划停井频次和停井时间的比例相对较低,有优化的潜力。 三、优化措施 为提前消除隐患,减少故障停井和新增计划停井,延长停井周期,我队制定了一系列优化措施,具体实施如下: 3.1 优化停井计划及措施,消除停井隐患,延长停井周期,预防躺井 1.缩短停井计划制定周期 将每旬制定停井计划改为每五天制定停井计划,提高停井计划的时效性。 2.合并保养工作量 外部施工提前沟通协调,施工停井时合并工作量; 例检、例保停井尽量与其它停井工作量合并运行; 强制保养在每年检电期间集中进行; 毛辫子和低压电器强制保养合并进入计划停井中。 例如维修大队对井组线高压电网检电,影响我队 4 个井组的 34 口油井,
6、我队提前组织运行,在检电停井期间对全部停井油井进行了强制保养。 3.结合有计划的改造,制定预防躺井措施 针对一般出砂井:停井时停在上死点,憋压,关闭回压闸门; 针对高产易出砂井:1)检电时,采取发动机保产措施;2)流程改造时,采取罐车保产措施; 针对适度防砂井:停井前洗井,达到 2 个目的:1)将砂洗出泵筒;2)防止地层激动出砂。 将适度防砂井分为 4 类,分类管理,对不同类型的井停井时限和停井措施也不同。 3.2 实时监控预警,及时发现故障井,及时处理,缩短故障停井时间 1、实时监控油井生产情况 通过远程监控系统对油井生产情况进行实时跟踪:1)专职监控人员进行 24 小时监控;2)承包干部每
7、天对自己的承包井进行监控分析并提交上网;3)故障停井网上监控发现不及时对监控人员按照比例进行考核;4)躺井发现时间白天不超过 4 小时,夜间不超过 8 小时;5)及时发现故障停井或躺井,对发现人进行奖励。 2、摸索设置预警参数 通过对油井正常运行时的各项参数进行跟踪摸索,设置异常电流报警,通过此项措施,可大幅提高不正常井发现的及时性。 目前我队已针对每口井的正常生产参数对它们“定制”了瞬时电流、上冲程最大电流、下冲程最大电流异常报警值,预计经过后续优化,90%的不正常井和皮带断停井可在 10 分钟内发现。 3.3 改进操作方法,提高过程控制质量,减少停井时间和停井频次 1.重点施工由技术干部现
8、场督导 1)一般停井工作量在停井前制定停井确认书,对照确认书进行操作;(2)重点施工由技术干部和专职技术人员对施工过程进行全程督导。 2.优化取盘根工具并推广 油井更换盘根操作过程中,取出旧盘根耗时较长,我队通过改良取盘根工具,将取盘根时间缩短为原来的1/15,提高了施工效率。 3.优化改善皮带寿命 皮带寿命短是造成油井停井的一个重要原因,我队对皮带寿命较短油井进行跟踪分析,从 6 个方面入手,制定了 8 项治理皮带寿命短的措施。 4.实验不停井维修监控技术 油井自动化监控维修停井次数较多,每个月需停井 40 井次以上,其中悬绳器下方的负荷传感器接头锈形成的故障约占 80%以上,针对这种情况,
9、我队实验了一套不停机维修接线装置,并已在老 163 井组测试,应用 6 个月以来老 163 因维修监控共停井 9 井次,远低于平均水平。 3.4 效果跟踪分析 通过电流载荷波动分析,重点井核实功图液面,加密化验含砂含水等作为单井管理措施优化依据 从 2014 年指标完成情况表中可以看出,2014 年我队各项指标均好于2013 年同期,其中油井躺井 11 井次,比 2013 年同期减少了 25 井次;躺井率 0.7%,比 2013 年同期降低了 1.6%,比目标值降低了 2.3%。 4 下步打算 2015 年我队将进一步对停井进行控制,以此达到降低躺井率的目的。争取采油时率保持在 99.8%以上
10、,油井躺井率控制在 1.5%以内。对此,我们将从以下几点入手: 1)统计摸索盘根、皮带更换周期、电器保养并制定更换计划,变被动治理隐患为主动预防隐患,提高计划停井占总停井的比例。 2)优化完善远程监控预警参数,提高故障停井及不正常井发现的及时性和准确性 目前已初步实施电流载荷波动预警,但有部分井由于电流载荷波动较大,自动预警误报率较高,后续我们将不断摸索每口井的电流、载荷、温度、回压等参数,对预警值进行优化,并根据调参、作业、调平衡等动态不断更新预警值。 3)对功率平衡度、皮带张紧度与皮带寿命之间的关系进行实验摸索 对于部分抽油机井来说,由于气体影响和凡尔漏失等原因,导致载荷波动较大,一味提高功率平衡度节电效果不明显,反而会增加电机的峰值扭矩,影响皮带寿命;根据气温和湿度不同皮带最适宜张紧度也不同;下步将对三者之间的关系进行定量研究,制定延长皮带寿命的措施。4)从地面、井筒、地层三方面综合分析,多方面入手,联合控制躺井 影响油井躺井的因素复杂多变,停井只是其中一个方面,治理躺井也应从地面、井筒和地层三方面综合分析,制定多项配套措施,联合治理,控制躺井。 参考文献 1 李梅,杨红斌.坪北油田躺井原因分析及对策研究J.江汉石油职工大学学报,2012, (1):2527. 2 朱儒民,康杰,黄煦.孤东油田油井躺井作业解剖分析J.机械,2011, (3):75-80.