1、厂拌冷再生技术在徐州干线公路大中修工程中的应用摘要:随着国家“十二五规划”节能减排的要求,在路面施工过程优先使用混合料再生技术,在徐州 206 国道施工过程中采用厂拌乳化沥青再生技术,就配合比设计、性能试验及施工工艺,进行总结。 关键词:厂拌冷再生配合比设计 性能验证 施工工艺 中图分类号: S611 文献标识码: A 1、概况 在江苏省徐州市国道 G206 路面大中修工程中,由江苏冠盛路桥工程有限公司协同中公高科(北京)养护科技有限公司采用了厂拌冷再生技术进行大修,这在徐州市尚属首次。本文就对这次厂拌冷再生技术的应用情况和施工经验加以介绍。 G206 江苏徐州段北起贾汪区、南至铜山县,海母(
2、HiRM)再生项目位于上行 K673.2K676.1 和下行 K672.0K674.8、K680.0K682.9。在开工之前开展了海母(HiRM)再生下面层混合料目标配合比设计及路用性能试验,根据目标配合比设计结果,采用安迈 4000 型 拌合机进行了试拌试铺。 2、目标配比设计 2.1 海母(HiRM)胶结料检测 海母(HiRM)再生胶结料是由特种乳化沥青和 325#水泥组成的双胶结料,其中特种乳化沥青检测结果及技术要求如表 1 所示。由表可得知,特种乳化沥青各项指标检测结果均能满足技术要求。 表 1 特种乳化沥青检测结果及技术要求 2.2 铣刨料和集料检测 海母(HiRM)再生混合料配合比
3、设计时用的粗细集料取自当地的石灰岩碎石,其各项指标均能满足技术要求。海母(HiRM)再生混合料配合比设计时用的铣刨料取自 G206 江苏徐州段路面大修的沥青上、下面层混合铣刨料(记为 SX)和仅沥青下面层铣刨料(记为 X) ,铣刨料和集料的级配筛分检测结果如表 2 所示。由表可得知,仅沥青下面层铣刨料(记为 X)中的 9.5mm 以下筛孔通过率大于沥青上、下面层混合铣刨料(记为 SX) ,即仅沥青下面层铣刨料较沥青上、下面层混合铣刨料细。 表 2 铣刨料和集料的级配筛分检测结果 2.3 海母(HiRM)再生矿料级配设计 考虑到路面结构中海母(HiRM)再生下面层仅铺筑 7cm 厚度,海母(Hi
4、RM)再生混合料矿料级配设计成偏细的粗型 AC-25 型矿料级配。室内试验选取三条目标矿料级配进行试验研究,其原材料组成比例如表 3所示。 表 3 三条目标矿料级配的原材料组成比例 2.4 最佳液体含量 依据公路工程无机结合稳定材料试验规程 (JTG E51-2009)中的重型击实试验(T0804-94)方法(丙法) ,确定合成级配 SX-1 混合料的最大干密度为 2.125g/cm3,对应的最佳含水量 6.0%(最佳液体含量为8.4%,拌和时需外加水量 4.4%) ;合成级配 SX-2 混合料的最大干密度为2.142g/cm3,对应的最佳含水量 5.6%(最佳液体含量为 8.0%,拌和时需外
5、加水量 4.0%) ;根据合成级配 X 与合成级配 SX-2 结果相近原则,推定其混合料的最大干密度为 2.150g/cm3,对应的最佳含水量 5.8%(最佳液体含量为 8.2%,拌和时需外加水量 4.2%) 。 2.5 最佳特种乳化沥青用量 初始特种乳化沥青用量定为 3.5%,按 0.5%的变化逐级增加至 4.5%,分别进行海母(HiRM)再生混合料体积指标、马歇尔稳定度、劈裂强度与水稳定性试验,确定最佳特种乳化沥青用量为 4.0%,其试验数据如表45 所示。 表 4 合成级配 SX-1 和 SX-2 体积指标及力学性能试验结果 表 5 合成级配 X 体积指标及力学性能试验结果 2.6 设计
6、级配的性能验证 主要开展了海母(HiRM)再生混合料的高温稳定性、水稳定性、无侧限抗压强度等性能验证,试验结果如表 6 所示。 表 6 海母(HiRM)再生混合料性能试验验证结果 2.7 目标配合比设计结果 海母(HiRM)再生下面层混合料目标配合比设计结果如表 7 所示。 表 7 海母(HiRM)再生混合料目标配合比设计结果 3、生产配合比验证与试拌 3.1 海母(HiRM)混合料拌和时间 采用间歇式拌和楼的热拌工艺进行常温拌和,冷料干拌 58s,加水拌和 58s 至均匀,喷洒特种乳化沥青拌和时间 35s,总拌和时间不超过45s。 3.2 海母(HiRM)混合料级配控制 1)从原材料级配、冷
7、料仓进料速度和干燥滚筒混匀(开启转动)三个方面进行控制海母(HiRM)再生混合料拌和时的矿料级配; 2)标定了各冷料仓下料速度,依据配比设计结果进行设定; 3)标定了加水系统; 4)对易堵塞处(冷料仓下料口、干燥滚筒、提升筒、热料仓下料口)预先处理,拌和结束后清理拌和设备,包括冷料仓下料口、滚筒进入提升部位。 3.3 海母(HiRM)再生混合料试拌试验结果 依据目标配合比设计结果,12 日进行了生产配合比的验证与试拌工作,并对试拌混合料取样成型马歇尔试件,进行各体积指标和强度指标的验证,试验结果如表 8 所示。同时,测定再生混合料级配组成等实际拌和参数。 表 8 海母(HiRM)再生混合料试拌
8、试验结果 4、试铺 海母(HiRM)再生面层施工开工前,均需先试铺。试铺路段选在一般路段路面上进行试铺与验证,长度约 280m。 4.1 各环节操作要点检验 试验段验证对以下要点进行了认真检验: 1)拌和机的操作方式包括上料速度、拌和数量、加水量与拌和时间等。 2)验证按照配合比设计参数生产的混合料的施工性能,决定正式生产用的矿料比例组成和特种乳化沥青用量。 3)摊铺机的操作方式摊铺速度和自动找平方式等。 4)压实机具的选择、组合,压实顺序,碾压速度及遍数。 5)施工缝处理。 6)海母(HiRM)再生下面层的松铺系数。 7)检验施工组织及管理体系、质保体系、人员、机械设备、检测设备、通讯及指挥
9、方式等是否运转正常。 8)通过实验室全面检验,确认配合比各参数在施工中的实现,并确定施工质量指标满足设计及规范的相关要求。 4.2 试验段实验室数据 对试铺混合料取样成型马歇尔试件,进行各体积指标和强度指标的验证,试验结果如表 9 所示。 表 9 海母(HiRM)再生混合料试铺试验结果 4.3 施工工艺总结 1)摊铺前准备 A、旧基层局部挖补处,可采用海母(HiRM)再生混合料进行填补,并采用小型压路机压实后,再整体铺筑海母(HiRM)再生下面层。 B、旧基层裂缝宽度超过 5mm 时,采用乳化沥青砂进行灌缝;裂缝宽度在 35mm 时直接采用热沥青灌缝;裂缝宽度小于 3mm 不进行处理,旧基层裂
10、缝处理后再做石屑下封层,其中下封层建议采用 510mm 碎石封层。 2)摊铺时注意要点 A、摊铺时应缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,摊铺速度宜控制在24m/min 范围内; B、旋转时应保持匀速、布料高度不超过 2/3 以减少离析。摊铺局部离析处应人工清除后用新料填补、必要的撒料; C、通过试铺压实确定松铺系数取 1.25。 3)施工纵横缝处理 A、隔天铺筑的横向接缝采用垂直切平,即平接缝方法,顺接摊铺前采用改性乳化沥青(同粘结层材料)涂刷,相邻两幅及上、下面层横向接缝均应错位 1m 以上; B、对于纵向接缝也采用垂直平接缝方法,摊铺前也采用改性乳化沥青(同粘结层材料)涂刷,上、下面层纵向接缝应
11、错位 30cm40cm; C、沥青混凝土上面层摊铺前,按设计要求喷洒改性乳化沥青粘结油,进一步起到封闭施工纵、横缝。 4)压实机械组合 压实机械组合:双钢轮压路机静压和振压各 1 遍+单钢轮压路机振压1 遍、静压 2 遍+胶轮压路机 2 遍+双钢轮压路机收面 1 遍。 5)压实度的控制 采用基于击实法最大干密度、现场灌砂法测得压实度和基于马氏密度、现场钻芯法测得压实度双指标控制,现场灌砂法检测数据如表 10 所示。 表 10 海母(HiRM)再生下面层灌砂法测得压实度结果 4.4 试铺存在问题的解决 1)生产前一天,对铣刨料进行筛分据此微调生产级配。同时实测铣刨料含水量,为拌和加水量提供依据;
12、 2)定期对冷料仓上料速度进行标定,加强混合料的级配控制; 3)延长加入特种乳化沥青后的拌和时间至 35s; 4)拌和加水量依据铣刨料含水量进行调整,控制海母(HiRM)再生混合料的含水量在 5.56.0%。 5、结论:铺筑质量检测 施工过程中,依据试拌试铺的海母(HiRM)再生混合料筛分结果、铣刨料的筛分对工程级配进行了调整,如表 1112 所示。 表 11 海母(HiRM)再生混合料的各档材料用量比例 2 表 12 海母(HiRM)再生混合料的各档材料用量比例 3 铺筑过程中,实验室对海母(HiRM)再生混合料的各项路用性能开展了研究,其试验结果汇总如表 13 所示。 表 13 海母(Hi
13、RM)再生混合料的各项性能试验数据 经过连续四天多的铺筑,从拌合楼生产到现场摊铺、碾压,均摸索总结出了可行的经验,工程操作熟练程度也大大提高。海母(HiRM)再生试验路段铺筑期间存在一些问题,通过工程实践与不断总结,多数问题获得了解决,有的尚需不断积累工程试验数据,进而完善和提高海母(HiRM)再生施工工艺。 参考文献 中华人民共和国行业标准 公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004 北京 人民交通出版社 2004 中华人民共和国行业标准 公路沥青路面再生技术规范JTG F41-2008 北京 人民交通出版社 2008 中华人民共和国行业标准 公路工程无极结合料稳定材料试验规程JTG E51-2009 北京 人民交通出版社 2009 拾方治、马卫名等主编沥青路面再生技术手册 北京人民交通出版社,2006 作者简介;袁威,男,34 岁,工程师、国家注册一级建造师,交通部试验检测工程师,2002 年毕业于东南大学土木工程(道路与桥梁)专业,多年来一直从事沥青混凝土路面的研究、项目实施工作。