1、超滤系统产水量下降问题的探讨及改进措施摘要:3 套超滤系统运行 1 个多月的产水量下降较快,对此进行原因分析,并且制定出相应的改进措施并实施,实施后超滤系统产水量得到很大改善,但运行数天后产水量又开始下降,并且下降较快,通过进一步分析,及时调整反洗方案,最后超滤运行基本处于稳定可控状态。 关键词:超滤、产水量、下降、反洗、措施。 中图分类号:TU74 文献标识码: A 工艺概况: 水库来水 蓄水池 D 型滤池 清水池 超滤增压泵 自清洗过滤器 超滤系统 超滤水箱 供一级反渗透使用 共有 3 套超滤系统,每套超滤设计流量为 200m3/h,每套 60 支膜,超滤增压泵 2 台,变频控制,可以供
2、2 台到 3 台,超滤的进出水参数为,超滤进水平均浊度为 2NTU,超滤产水产水浊度约 0.2NTU 左右。运行过程为顶部过滤 40min,然后顶部反洗,顶部反洗包括正冲 15S,反洗 60S,正冲 15S,然后切换至底部过滤,底部过 40min,然后底部反洗,底部反洗包括正冲 15S,反洗 60S,正冲 15S,依次循环。但是运行一段时间发现,超滤系统的产水量下降较快,由 200m3/h 降到 100m3/h 左右,更低时达到 90m3/h,但是超滤的产水均处于合格状态,平均 0.09NTU,超滤系统产水量降低严重影响到了化工主装置的稳定运行,需要尽快处理恢复超滤系统的正常运行。 超滤系统产
3、水量下降的原因分析 2.1 超滤在前期调试期间,进水水质比较差。 在调试的初期,原水未经过 D 型滤池过滤;蓄水池和清水池虽然进行过清扫,但必然会存在部分污物;在超滤增压泵进超滤系统前的管路存在 U 型弯,不易冲洗干净;导致超滤膜部分产生污堵,并且未能及时的清洗,导致超滤膜污堵愈来愈严重,产水量也极具下降。 2.2 水温偏低,水粘度偏高,超滤膜丝的孔隙变小。 超滤系统调试期间,正值冬季,水温及室温均较低,且蒸汽系统未能接入,水温一般只有 2 摄氏度左右,该温度下水的粘度为 1.6728 ,而25 摄氏度下水的粘度为 0.8937 ,室温也是有 3 摄氏度左右,所以超滤进水在通过超滤膜时,阻力会
4、增加很多,水通过量就相应降低;另外超滤膜受温度影响,膜丝孔隙变小,截留的悬浮物也就越多,堵塞的就越快,产水量自然也会有所下降。 2.3 对超滤系统的化学清洗不及时 虽然调试期间有温度低、进水水质差的原因,但是如果对超滤系统及时的进行化学清洗,也能及时的改善。 2.4 细菌等微生物开始滋生,易造成超滤膜污堵。 随着季节转换,春季来临后,细菌等微生物在水里滋生,由于 D 型滤池无法全部过滤掉微生物,导致微生物进入超滤膜,产生污堵,产水量下降。 2.5 超滤反洗的周期过长,无法及时反洗掉污物。 超滤系统原设计为 40min 反洗一次,可能在进行反洗时,此时已产生污堵,此时再靠反洗已无法彻底恢复超滤膜
5、的通量,产水量必然会下降。 2.6 超滤加强反洗(CEB)的周期过长,不能及时洗掉超滤膜中截留的污物,造成产水量下降。 改进措施 3.1 投用 D 型滤池,改善超滤进水水质。 D 型滤池在调试的后期,已开始投用,并且已初见效果,进水浊度平均为 10NTU,产水浊度能达到平均 2NTU 左右,并且及时的对 D 型滤池进行反洗,定期监测 D 型滤池的进出水的浊度,保证进超滤膜的水质达标。3.2 温度的影响因素,目前还无法增加蒸汽加热,公司一期锅炉系统未设计该处蒸汽用量,待夏季到来或二期锅炉系统完成后,再彻底消除该影响因素。 3.3 对 3 套超滤系统进行化学清洗,改善产水量。 3.4 在进超滤系统
6、前的管道上,加杀菌剂次氯酸钠,降低水中微生物的含量,减少污堵。 3.5 缩短超滤系统的反洗周期,由原来设计反洗周期 40min,改为30min,查看运行效果。 3.6 超滤的加强反洗(CEB)的原设计周期为 280min,改为 210min,查看运行效果。 改进效果及存在问题 根据以上的改进措施(第二项除外) ,对超滤系统进行实施,化学清洗后,当时超滤系统的产水量由原来 90m3/h 增加到 205m3/h,恢复效果较好。但是随后的问题是: 4.1 运行数天后产水量又开始下降,并且下降较明显,大概 7 天,产水量下降到约 125m3/h,平均每天下降 12m3/h。 超滤产水量清洗后天数 1#
7、超滤 (m3/h ) 2#超滤 (m3/h) 3#超滤 (m3/h) 第 1 天 205 200 210 第 2 天 200 196 202 第 3 天 191 188 193 第 4 天 177 165 180 第 5 天 161 152 166 第 6 天 143 138 148 第 7 天 124 119 128 4.2 缩短超滤的反洗周期后,反洗耗水量明显增加,反洗泵共 3 台,单台泵流量 400m3/h,反洗时开启两台,开启时间为 1min。每天增加反洗次数 12 次,平均每天增加反洗耗水量 150m3,一年若按运行 300 天计,每年多耗水 45000m3,按吨水单价 3 元计,每
8、年该项费用增加 135000 元。4.3 超滤的加强反洗(CEB)的原设计周期缩短后,不仅增加耗水量,同时增加药剂用量,同样导致运行成本增加。 为了最大可能恢复超滤系统,保持长期运行,并且降低运行成本,又对超滤系统的反洗出水做了分析,并且对超滤的进水进行了 COD 项目的检测,发现反洗排放水主要为有机物,并且检测 COD 结果为 20mg/L,说明超滤系统的进水有机物含量相对较高,针对污堵物质主要为有机物,制定出新的超滤反洗方案和超滤加强反洗(CEB)方案,具体如下: 新的超滤反洗方案: 将反洗周期由原来 30min 调整为 20min,同时调整反洗水量,由原来的 800m3/h 调整到 37
9、5m3/h,反洗时间仍为 1min。 新的超滤加强反洗(CEB)方案: CEB 反洗原设计为:CEB 执行流程:运行/反洗CEB(NaClO+NaOH)运行/反洗CEB(NaOH 碱洗)运行/反洗CEB(HCl 酸洗)返回。每次 CEB 反洗时包括顶部反洗 30S,底部反洗 30S,浸泡 10min,顶部反洗 30S,底部反洗 30S,上正冲 10S,下正冲 10S,后进入运行状态。 CEB 反洗设计改为:CEB 执行流程:运行/反洗CEB(NaClO+NaOH)返回。每次 CEB 反洗时包括顶部反洗 15S,底部反洗 15S,浸泡10min,顶部反洗 15S,底部反洗 15S,上正冲 10S
10、,下正冲 10S,后进入运行状态。 根据新的方案实施后,调整后超滤系统产水量如下: 超滤产水量调整后天数 1#超滤(m3/h) 2#超滤(m3/h) 3#超滤(m3/h) 第 1 天 209 203 223 第 2 天 206 201 220 第 3 天 205 199 218 第 4 天 203 198 216 第 5 天 202 196 213 另外,新的反洗方案投用后,每天反洗消耗水量较最初设计有所下降。 原反洗方案设计每天耗水量为:=480m3。 新反洗方案设计每天耗水量为:=450m3。 每天反洗用水量较最初设计节约用水 30m3。 原 CEB 反洗方案设计每天耗水量为:=68.57
11、m3。 新 CEB 反洗方案设计每天耗水量为:=42.86m3。 每天 CEB 反洗用水量较最初设计节约用水 15.71m3。 总计每天节约水量 30+15.71=45.71m3,按每年运行 300 天,吨水 3元计,每年大概节约费用为 45.713003=41139 元。 结束语 超滤装置设计参数及运行参数的设计基本上都是一定的,但不是每套设计相同的超滤系统运行状态就相同,它需要根据不同的用途,不同的原水水质,和不同的工艺操作等条件,做出相应的原因分析,然后制定相应的改进方案,再对原有的设计进行适当的调整,以适应不同现场的的使用,既能达到满意的使用效果,同时还能节约成本。今后还要继续摸索调整,找到最优运行参数,延长设备使用寿命,降低成本,节约资源。 参考文献 1许振良.膜法水处理技术M,化学工业出版社,2000 2清华大学工程力学系编.流体力学基础M。北京:机械工业出版社,1980 3华耀祖.超滤膜技术与应用M,化学工业出版社,2003 4金晓蓉.超滤系统反洗若干问题的探讨J,通用机械,2012(1) 5刘玉槐,张孝礼. 超滤装置出水量偏低问题的研究及对策J,宁夏电力,2005(5):61-64