1、浅析沙特项目燃油锅炉爆管摘要:本文对沙特蜡笔个项目部历次爆管现象和原因进行了分析,并详细论述了具体的改造和处理措施。 关键词:电厂锅炉 爆管 结垢 中图分类号:TJ45+7 文献标识码: A 一引言:锅炉设备概述 锅炉型式: 沙特拉比格电厂锅炉配 660MW 汽轮发电机组,锅炉为亚临界参数、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、再热汽温采用烟气再循环调节、平衡通风、单炉膛背靠背型露天布置、全钢构架的汽包锅炉。锅炉总体布置图如 Fig.1-1 所示。 Fig 1-1 锅炉总图 锅炉燃用的油料为 380CST 的重油,此种重油具有硫含量高、矾含量高等 特点。 1#锅炉自 2012 年 4 月
2、份投运以来,由于炉膛振动问题,于 5 月底和 6 月底分别停炉,对燃烧器进行了改造。第二次燃烧器改造后,锅炉于 7 月 4 号重新启动,进入沙特的夏季高峰负荷运行期。在 2012 年 7 月 31 日发泄漏,为保证夏季供电,机组继续运行,直至 2012 年 9 月19 日停炉,发先吊挂屏过热器超温爆管,随后进行换管和修复,至 2013 年 2 月,1#吊挂屏发现爆管,2#吊挂屏发生泄漏。 二、 情况描述 2.1 各次爆管情况汇总: 沙特 Rabigh 660MW 亚临界燃油机组 1#与 2#锅炉由我公司设计制造。在 2013 年 2 月发生 4 次爆管。其中在 1#炉发生 2 次,2#发生 2
3、 次,爆管位置都 在吊挂屏过热器。1#与 2#经历的所有爆管情况汇总如下表:沙特Rabigh 660MW 亚临界燃油机组 1#与 2#锅炉由东方锅炉设计制造。在2013 年 2 月发生 4 次爆管。其中在 1#炉发生 2 次,2#发生 2 次,爆管位置都在吊挂屏过热器。1#与 2#经历的所有爆管情况汇总如下表: 2.2 停炉之后,对受热面的检查情况: 2.2.11.1 和 1.2 次爆管爆口形状类似。 如图:2-1: 图 2-2: 图 2-3: 从爆口形状看,喇叭状爆口,边缘减薄 锋利。两个开放性大爆口,一大(图 2-1)一小(图 2-1) ,水平段上连续 10 个鱼嘴型小口(图 2-3) ,
4、最大爆口位置壁厚减薄严重。 2.2.2 编号编号 2.1 的吊挂管泄漏受热面检查情况 图 2-4: 图 2-5: 本次检查在 2#炉上发现有且仅有 1 个开放性大口(图 2-4) ,在水平段管子未发现有 1#炉的鱼嘴型小口。爆口位置壁厚有局部减薄,但没有1.1 次,1.2 次爆管那么明显。爆管位置前后没有明显涨粗,在爆口旁边位置发现管子上有凹坑(图 2-5) 。 2.2.3 编号 1.3 的吊挂管泄漏受热面检查情况 图 2-6: 这次检查发现除爆口外,发现多个屏上有涨粗(图 2-6). 同时取样时发现部分损坏管子内结垢物质(图 2-7). 图 2-7: 2.2.4 编号 2.2 的吊挂管泄漏受
5、热面检查情况 图 2-8: 图 2-9: 图 2-10: 这次检查发现从右往左数第 42 屏的第一根管子靠炉膛中心线位置爆管(图 2-8) ,同时在第 47 片屏第一根管靠前墙水冷壁位置发现明显鼓包情况(图 2-9) ,爆口管子内壁上有结垢情况(图 2-10) 。 三:根本原因分析: 3.1 从现象对泄漏原因的初步分析 1.1 次爆管,在吊挂管内发现了断裂的支撑块残片,是由于支撑块碎片的堵塞,造成了管子的短期超温爆管。 1.2 次与 1.1 次爆管发生在在同一屏的同一根管,大爆口的形状与1.1 次的大爆口极为相似,也属于短期超温爆管。而小爆口裂口处为鱼嘴状,可能是长期超温所致。在 1.2 次内
6、壁发现白色附着物,最厚达0.5mm。 1.3 次爆管,在 3 个管样内表面均发现附着物,厚度达到0.150.5mm,在同 一根管子上相差 150mm 处,鼓包组织的差异较大,推断管子壁温温度相差较大,可能是长期超温所致。 2.1 次爆管的大爆口形状与 1.1 次的大爆口类似,属于短期超温爆管。 2.2 次在 42-1 根管子上发现了大爆口,属于短期超温爆管,而在47-1 上的 鼓包,属于长期超温。 3.2 结合金相分析结果分析直接原因 通过对吊挂管取样、金相分析、垢成分分析等工作,管内积盐与结垢是导致吊挂管爆管的根本原因。 3.3 管子结垢的形成 通过对样品的化验分析确定为磷酸盐铁垢。磷酸盐铁
7、垢化学成分主要是磷酸亚铁钠(NaFePO4)和磷酸亚铁 Fe3(PO4)3, 这种水垢通常发生在管子内壁上,其特征是比较均匀地分布在整个管内,颜色一般为灰色或接近白色,在敲击结垢的样管时,容易从管壁上脱落。磷酸盐铁垢一旦发生,形成速度很快,能够很快引起爆管事故。磷酸盐铁垢产生的主要原因,是由于锅炉水中磷酸盐含量太大。磷酸盐铁垢形成的过程,用反应式表示为: 从化学平衡的观点来看,当锅炉水中 Na3PO4 含量较高时,平衡右移,生产 磷酸盐铁垢。可见磷酸盐铁垢与炉水中的 Na3PO4 浓度有直接关系。 3.4 防止磷酸盐铁垢形成的方法 防止锅炉产生磷酸盐铁垢的主要办法有: (1) 严格控制锅炉水中
8、的磷酸盐含量。当发现锅炉水中的磷酸盐较高时,可暂 停加药泵,待锅炉水中的磷酸盐浓度正常后,再启动加药泵。保证加药量 的均匀,和磷酸盐浓度的稳定。 (2)运行过程中, 尽量控制炉水中的含铁量,特别是启动过程中更应该加强控制。 (3)运行中严格控制各参数正常,特别要防止蒸汽带水的情况发生。从设计制造安装运行的角度去改进。 五小结 锅炉爆管问题在锅炉维护过程中占有较大比重,本文结合沙特拉比格项目的实际具体分析了爆管的原因和改进措施。只有对锅炉爆管的直接原因和根本原因进行综合分析,才能从根本是解决锅炉的爆管问题,有效的防止锅炉爆管事故的发生,为电厂的安全生产和经济效益提供保障。 参考文献: 1丁立新 .21 世纪高等学校教材-电厂锅炉原理-2006 年版 2朱宝山 .锅炉安装手册中国电力出版社 3张兆杰桑清莲 锅炉谁处理技术黄河水水利出版社